防彈衣生產(chǎn)線溫度控制系統(tǒng)設(shè)計改進(jìn)
加入模糊算法之后的模糊PID控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/159370.htm
現(xiàn)場溫度為控制對象,用戶設(shè)定的溫度值為控制系統(tǒng)給定值,AD采集模塊獲取的溫度值為控制系統(tǒng)反饋值,反饋值及給定值經(jīng)過系統(tǒng)的模糊PID控制算法運(yùn)算之后去控制現(xiàn)場加熱設(shè)備的狀態(tài),從而控制溫度對象。
本系統(tǒng)模糊PID控制算法根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的不同狀態(tài)及工程經(jīng)驗,結(jié)合PID系統(tǒng)中Kp,Kd,Ki三者系數(shù)的關(guān)聯(lián)性,設(shè)計模糊整定參數(shù)。系統(tǒng)使用偏差值Error和Error_Change作為模糊判定的輸入,語言取{NB,NS,O,PS,PB},根據(jù)Error和Error_Change整定Kp,Ki,Kd的模糊值,同樣取{NB,NS,O,PS,PB}5個模糊值。然后建立模糊規(guī)則表,表1為Kd規(guī)則表,Ki,Kp模糊規(guī)則表與Kp規(guī)則表類似。
不同的控制系統(tǒng)對PID的3個系數(shù)Kp,Ki,Kd的模糊也不同,本系統(tǒng)希望控制對象溫度值能盡快恢復(fù)到穩(wěn)態(tài),所以Kd系數(shù)的模糊尤為重要,設(shè)置的Kd對Error_Change特別敏感。
以下是本系統(tǒng)的模糊PID控制算法軟件實現(xiàn)代碼:
typedef struct
由左邊圖可以看出控制過程前期略有超調(diào),但是對于系統(tǒng)是可接受的,因為生產(chǎn)線剛開始的時候需要預(yù)熱爐子??刂七^程中測試人員加入一次擾動,可以看出系統(tǒng)不會因為擾動產(chǎn)生震蕩,而之前使用經(jīng)典PID測試的時候受到擾動后會產(chǎn)生震蕩。因此模糊PID控制算法可以解決防彈衣生產(chǎn)線上大爐溫度因季節(jié)或環(huán)境變化導(dǎo)致控制效果不理想的問題。
由右邊圖可看出本智能溫度控制系統(tǒng)的對大爐溫度對象的控制精度可以達(dá)到±0.1度。
3 系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果分析
本智能溫度控制系統(tǒng)在浙江某個防彈衣生產(chǎn)線上運(yùn)行,現(xiàn)場調(diào)試結(jié)果的數(shù)據(jù)經(jīng)過MATLAB運(yùn)算得到的系統(tǒng)控制效果圖及現(xiàn)場觸摸液晶主控屏的系統(tǒng)運(yùn)行圖如圖5所示。
4 結(jié)束語
通過本方案的設(shè)計及防彈衣生產(chǎn)線爐溫控制現(xiàn)場運(yùn)行結(jié)果分析,溫度控制的精度從原來的±1度提升到了±0.1度,很大程度提高了溫度控制效果;使用16位AD模擬量采集提高了溫度采集精度;使用數(shù)字信號傳輸數(shù)據(jù)及控制,使得溫度反饋及輸出控制的時間大大縮短,穩(wěn)定性大幅度提高,從而提高了產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)效率。
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