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          直流電弧爐電極升降控制系統(tǒng)的技術(shù)改進

          作者: 時間:2012-10-28 來源:網(wǎng)絡 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/159746.htm

          (1)仍沿襲交流電弧爐的控制概念,存在概念不清的問題。以弧壓給定和弧壓反饋信號之差值作速度調(diào)節(jié)器之給定,未設差值放大環(huán)節(jié)。原調(diào)節(jié)器電路圖如圖1所示,是原有的調(diào)節(jié)器的基本電路原理圖。由圖可見,該電路中沒有設電弧電壓調(diào)節(jié)環(huán)節(jié),反饋的弧壓信號Uf經(jīng)4N2組成的比例放大器進行比例系數(shù)變換之后直接與給定電位器輸出的弧壓給定信號Ug進行串聯(lián)比較,比較的結(jié)果產(chǎn)生的差值信號直接作為速度閉環(huán)調(diào)節(jié)器的給定。比較差值信號沒有進行放大,二者之間的靜差太大,使得反饋與給定之間不可能有很好的跟隨性能。從而導致弧壓調(diào)節(jié)范圍小,不能準確地將弧壓穩(wěn)定在所給定的值上,而且限制了弧壓的提高。即使在最高電壓檔(AC250V),弧壓(直流)也只能在250V左右來回擺動。同時,也導致變壓器網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)偏低。

          (2)電路設計方面存在的問題較多??刂瓢迳峡刂齐娫床捎脝蜗嗾麟娐罚€(wěn)壓器輸入端沒有足夠容量的電容器進行濾波。導致控制電源,尤其是主電源上的紋波成分相當嚴重,直接干擾電路正常工作。

          輸入調(diào)節(jié)器的反饋信號和給定信號電路,都沒有設置必要的濾波環(huán)節(jié)對信號進行濾波。信號上疊加的瞬態(tài)干擾信號容易導致電路工作不穩(wěn)定。

          從調(diào)節(jié)器上引出到操作臺去的來回連接線太多,這些外引線在傳輸信號的同時也會將環(huán)境中的電磁干擾信號引入控制電路。作為長距離弱信號傳輸線,設計時應考慮采取一些必要的隔離,濾波和保護措施,原電路設計中都沒有予以足夠的重視。速度調(diào)節(jié)器輸出信號沒有設限幅電路,導致觸發(fā)器移相范圍的上、下限不固定,容易漂移,致使送到力矩電機的電壓不對稱。

          主電路采用半控式晶閘管和二極管模塊,雖可以降低部分成本和減少部分觸發(fā)單元,但不容易保證交流調(diào)壓電路輸出的電壓波形完全對稱。電壓波形不對稱對電動機的運轉(zhuǎn)性能影響是不可忽視的。

          控制電路中元器件參數(shù)選擇不盡合理,各參數(shù)之間不匹配。由于參數(shù)不匹配,導致電路的性能無法得到保證,甚至使其工作性質(zhì)都發(fā)生了變化,致使元器件損壞現(xiàn)象嚴重。

          (3)元器件和制作方面的質(zhì)量問題也比較突出,故障隱患多??刂瓢迳系牟糠衷骷?shù)經(jīng)過反復調(diào)節(jié)整定和頻繁的更換,使得電路板上存在很多的脫焊、虛焊、隱性短接和插接點接觸不良等現(xiàn)象,影響電路板可靠、穩(wěn)定的工作。

          3措施和運行效果

          針對上述存在的問題和原因分析,在原有基礎上,根據(jù)現(xiàn)有條件對作了部分,具體措施和運行效果如下:

          (1)調(diào)節(jié)器的改進

          原有系統(tǒng)中只有一個速度調(diào)節(jié)器,是一個單閉環(huán)系統(tǒng),電弧電壓反饋信號僅僅作為一個擾動信號在系統(tǒng)中起作用??紤]到的最終控制目標是穩(wěn)定弧壓,應該對弧壓進行閉環(huán)調(diào)節(jié)控制。設置一個自動閉環(huán)的弧壓調(diào)節(jié)器作外環(huán),將速度調(diào)節(jié)器作內(nèi)環(huán)。改進后的內(nèi)、外環(huán)調(diào)節(jié)器基本原理圖如圖2所示。由圖2可見,改進后的調(diào)節(jié)器是一個由弧壓調(diào)節(jié)器和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器組成的典型的雙閉環(huán)調(diào)節(jié)器系統(tǒng)。將弧壓給定和弧壓反饋信號由串聯(lián)比較改為并聯(lián)比較,將兩組公共點沒有連通的+15V、-15V電源的公共點連通。

          (2)更換、調(diào)整部分元器件及其參數(shù)

          為了適應控制電路的整體要求,除調(diào)整控制電路的電路結(jié)構(gòu)之外,對電路中部分元器件進行了更換,或調(diào)整其參數(shù),以滿足系統(tǒng)的基本要求。

          弧壓調(diào)節(jié)器按大慣性調(diào)節(jié)器設定元器件參數(shù),其靜態(tài)放大倍數(shù)設定在3~6倍之間,以提高實際弧壓與給定弧壓之間的跟蹤性能,同時減少二者之間的靜態(tài)差值。

          轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器按小慣性調(diào)節(jié)器選配元器件參數(shù),以提高力矩電機動作的靈敏度。其靜態(tài)放大倍數(shù)控制在3~5倍范圍內(nèi)。

          在現(xiàn)有條件下對電路板進行重新修復,盡量減少因制作質(zhì)量問題帶來的故障隱患。

          (3)運行效果

          電極升降經(jīng)過上述兩個方面的改進和重新修復后,于1998年10月份投入系統(tǒng)使用。從使用情況看,改造的基本目的完全達到了,這主要表現(xiàn)在:

          ①電極竄動現(xiàn)象明顯減少。除因個別輕薄爐料在熔化中引起一些竄動之外,一般情況下不會發(fā)生明顯的竄動現(xiàn)象,能夠保持連續(xù)穩(wěn)定地供電,對加快熔化速度產(chǎn)生了明顯的效果。

          ②最高電壓檔的弧壓電壓(直流)有明顯的提高,由原來的250V左右提高到300V左右,并且能夠?qū)⒒罕容^準確地穩(wěn)定在給定值上,這樣就可以連續(xù)穩(wěn)定地將電弧功率由3500kW提高到4200kW,提高約20%,電弧功率的提高對加快冶煉速度、縮短冶煉時間具有明顯的作用。

          ③電弧電壓能夠比較好地跟隨給定弧壓。其有效調(diào)節(jié)范圍和線性性都能滿足冶煉工藝的要求,為獲得最佳經(jīng)濟指標創(chuàng)造了條件。力矩電動機損壞次數(shù)明顯減少。

          盡管取得了以上三個方面的效果,但由于該系統(tǒng)的設計和制作存在先天不足,電路工作的穩(wěn)定性仍不十分理想,元器件損壞的現(xiàn)象仍時有發(fā)生。

          4結(jié)語

          弧爐電極升降控制方法有別于交流電弧爐電極控制方法,應該設計成轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)為內(nèi)環(huán)、弧壓調(diào)節(jié)為外環(huán)的雙閉環(huán)系統(tǒng)。電路中元器件參數(shù)的選取極為重要,必要的保護措施也必不可少。制作質(zhì)量的好壞直接影響設備的可靠性和正常運行。作為成套供應商應選擇專業(yè)廠家定制此類關(guān)鍵設備。


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