加熱爐溫度控制系統(tǒng)模糊智能實現(xiàn)
1.簡介
目前萊鋼1500中寬帶加熱爐存在的主要問題是加熱溫度不均,加熱能力不足。現(xiàn)在兩座加熱爐實際加熱能力300~450t/h,低于設計能力480~520t/h(冷坯~熱坯)。板坯爐間溫差25-35℃,同板溫差20-45℃。而國內(nèi)同類生產(chǎn)線加熱質(zhì)量指標是,板坯爐間溫差≤15℃,同板溫差≤15℃。通過深入調(diào)研發(fā)現(xiàn)引進的斯坦因加熱爐控制系統(tǒng)設計思想與萊鋼現(xiàn)有的工況條件不能完全吻合,加之現(xiàn)場軋鋼節(jié)奏的頻繁改變,不能滿足現(xiàn)有工況條件的變化,并且在實際生產(chǎn)過程中缺少必要的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)和現(xiàn)場檢測手段。產(chǎn)量計劃、加熱鋼種、尺寸、坯料入爐溫度、待(停)軋時間、開軋溫度變化時,均需一段時間使得加熱爐溫度緩慢提升,以避免對整個煤氣系統(tǒng)的強烈沖擊,但由于現(xiàn)場節(jié)奏的提升,操作人員不能等到溫度的緩慢上升,更不能及時準確的調(diào)整加熱策略,同時受人為因素(經(jīng)驗、責任心、白、夜班)的影響,以及四班、個人操作不統(tǒng)一,空燒時間長,最終會造成爐溫、鋼溫波動,加熱質(zhì)量差,單位燃耗高,鋼坯氧化燒損多,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。所以斯坦因程序不能適應寬帶加熱爐的實際生產(chǎn)情況。因此,在加熱爐控制系統(tǒng)中引入模糊控制理論,簡化原程序,使之適應寬帶實際生產(chǎn)需求。
2.加熱爐采用的控制實現(xiàn)
爐體由下述各加熱區(qū)構(gòu)成;預熱區(qū);加熱區(qū);保溫段。各區(qū)由燃燒燃氣與空氣加熱。可燃氣流按數(shù)個控制回路中的設定值進行調(diào)節(jié)。圖1為加熱控制示意圖:
3.傳統(tǒng)PID控制
傳統(tǒng)調(diào)控裝置的輸出信號形式如下:
其中:
Kp-比例增益
Ti-積分時間
Kp與Ti為內(nèi)PI參數(shù),由操作員調(diào)節(jié)一次。輸出信號u(t)按下式轉(zhuǎn)換成加熱需求:
其中:a,b=常數(shù)。
此值不會超過所定限值。«y»值用于確定燃氣閥開啟控制回路的設定值。«y1»值(空氣流量控制回路)系用«y»值計算得到的,其用途是為保持規(guī)定時間間隔內(nèi)的空氣/燃氣比率。此兩種回路是用交叉控制方式裝配的,其目的是為檢查此一比率。直接控制工藝流程的信號是從這兩個控制回路發(fā)出的,其名稱為:Q燃氣(燃氣流率)與Q空氣(空氣流率)。
本系統(tǒng)在狀態(tài)穩(wěn)定時運行良好。但是,下述因素都可干擾工藝過程:
(1)生產(chǎn)延時(有計劃或無計劃),因不但在生產(chǎn)起始時會觸發(fā)瞬態(tài)而且在延時起始時亦將觸發(fā)瞬態(tài)燃氣流的急劇開關(guān)。
(2)生產(chǎn)變更-這意味著不同類型的產(chǎn)品依次進入爐子,也就是形成不同的加熱需求。
(3)爐內(nèi)產(chǎn)品重量變更調(diào)步。
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