基于PLC的油料儲運監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
通訊模塊的初始化工作主要是配置3個初始化控制塊的參數(shù):Slave控制塊(SCB),信息控制塊(MCB)和通訊要求參數(shù)塊(COM_REQ)。SCB是一個15個寄存器長的數(shù)據(jù)塊,功能是定義與其通訊的Slave的型號、個數(shù)、狀態(tài)等參數(shù),每一個Slave需要定義一個SCB塊。MCB是一個6個寄存器長的數(shù)據(jù)塊,功能是定義Master要求每個Slave執(zhí)行的命令信息,包括命令類型、RTU引用地址偏移、PLC引用地址偏移、主機號等參數(shù),每一種命令需要定義一個MCB塊。COM_REQ是一個17個寄存器長的數(shù)據(jù)塊,功能是定義通訊方式、端口控制字及監(jiān)測SCB和MCB的狀態(tài)參數(shù)等,每一端口需要定義一個COM_REQ塊。所有這些初始化參數(shù)在PLC上電或冷啟動初始化的第一個掃描周期內加載到RTU主通訊模塊,此后RTU主通訊模塊負責與PakscanIIE主站控制器通訊,而PLC則與RTU主通訊模塊交換數(shù)據(jù)。
讀寫Modbus/RTU數(shù)據(jù)和監(jiān)測通訊狀態(tài)的編程相對簡單,只要讀寫初始化時定義的相應的PLC參數(shù)地址即可。
3.2 監(jiān)控軟件設計
上位監(jiān)控站可以準確的監(jiān)測和控制儲運過程的所有信息和設備。通過編程、組態(tài)、連接,形象地反映實際工藝流程、顯示動態(tài)數(shù)據(jù),設置PID控制參數(shù)以及過程參數(shù),并可以查看歷史趨勢、報警歷史報表等。
Rotork的現(xiàn)場電動閥配置在流程的輸油管線上,通過按鈕可以人工啟動、停止和關閉任一個閥門,并顯示任意時刻的閥門狀態(tài)和閥位值。設計良好的人機界面使操作簡便、直觀。
3.3 故障報警系統(tǒng)設計
在自動控制系統(tǒng)的設計中我們設計了3級故障顯示報警系統(tǒng),1級設置在控制現(xiàn)場各控制柜面板,用指示燈指示設備正常運行和故障情況,當設備正常運行時對應指示燈亮,當該設備運行有故障時指示燈以1Hz的頻率閃爍。為防止指示燈燈泡損壞不能正確反映設備工作情況,專門設置了故障復位/燈測試按鈕,系統(tǒng)運行任何時間持續(xù)按該按鈕3s,所有指示燈應全部點亮,如果這時有指示等不亮說明該指示燈已壞,應立即更換,改按鈕復位后指示燈仍按原工作狀態(tài)顯示設備工作狀態(tài)。2級故障顯示設置在中心控制室大屏幕監(jiān)視器上,當設備出現(xiàn)故障時,有文字顯示故障類型,工藝流程圖上對應的設備閃爍,歷史事件表中將記錄該故障。3級故障顯示設置在中心控制室信號箱內,當設備出現(xiàn)故障時,信號箱將用聲、光報警方式提示工作人員,及時處理故障。在處理故障時,又將故障進行分類,有些故障是要求系統(tǒng)停止運行的,但有些故障對系統(tǒng)工作影響不大,系統(tǒng)可帶故障運行,故障可在運行中排除,這樣就大大減少整個系統(tǒng)停止運行時間,提高系統(tǒng)可靠性運行水平。
4 結束語
Rotork的智能閥控制設備與PLC的結合使得罐區(qū)儲運監(jiān)控系統(tǒng)布線簡潔、控制方便,PLC的冗余以及Pakscan
IIE主站控制器的雙備保證了系統(tǒng)的高可靠性,也提高了控制系統(tǒng)的自動化程度。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/163640.htm
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