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          淺析勵磁機故障原因與消除措施

          作者: 時間:2011-03-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          全國范圍內(nèi)連續(xù)20多個月的電力供應(yīng)短缺情況已成為社會關(guān)注的熱點之一。在短期內(nèi)難以彌合供需缺口的情況下,一些地方政府采取給安裝自備發(fā)電機組或分散式電源系統(tǒng)的企業(yè)予政策、技術(shù)上扶持的舉措,促成了自備發(fā)電機組或分散式電源系統(tǒng)的發(fā)展,使在沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)總?cè)萘窟_(dá)數(shù)千萬kW的機組陸續(xù)投入運行。機是自備發(fā)電機組或分散式電源的重要組成部分,其安全運行與否不僅關(guān)系著交流發(fā)電機組的穩(wěn)定運行,而且關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益。由于而引發(fā)的自備發(fā)電機組停機通報不時傳出。作者針對工作中遇到的兩例機設(shè)備做一,供有關(guān)設(shè)備維護人員參考,以便盡快恢復(fù)設(shè)備的運行。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179353.htm

          1 設(shè)計與制造質(zhì)量問題引發(fā)的事故

          1.1 事故經(jīng)過

          某發(fā)電廠#9發(fā)電機為QFS—125型(Ue為13.8kV、轉(zhuǎn)子Ie為1635A),其主勵磁機為ZLG—550—30型(550kW、300V、1832A并激),系上海某電機廠1974年產(chǎn)品。發(fā)電機負(fù)荷120MW,75Mvar,轉(zhuǎn)子電流1500A。某日,在沒有任何勵磁調(diào)整的情況下,無功負(fù)荷突然大幅度擺動,從75Mvar擺至50Mvar;勵磁機出風(fēng)口冒黑煙,整流子火花嚴(yán)重,火花長約60~70mm,碳刷大部分被打碎,機組被迫緊急停運。檢查發(fā)現(xiàn)主勵磁機84塊碳刷有81塊被打碎,整流子表面局部過熱,部分整流片凸片。按檢修規(guī)程進(jìn)行了冷態(tài)下車削處理。然后開機,當(dāng)發(fā)電機定子電壓升至7kV,轉(zhuǎn)子電流400A時,再次出現(xiàn)碳刷被打碎現(xiàn)象,造成二次停機。經(jīng)測量整流子偏心0.17mm(>0.05mm的技術(shù)規(guī)范),且有個別換向片凸起,相鄰片最大高低差為0.07~0.08mm。

          1.2 分析

          根據(jù)現(xiàn)象和檢查分析認(rèn)為,該型號勵磁機在設(shè)計和制造方面存在先天不足。

          1.2.1 設(shè)計方面

          550kW同軸直流勵磁機是國內(nèi)最大容量的同軸直流勵磁機。其整流子直徑Φ350mm,圓周速度大約為55m/s。按照公式P=1.8×108/n(kW)計算,直流勵磁機的極限容量為600kW(一般勵磁機容量是發(fā)電機容量的0.25%~1%),制造廠要求使用的DS-74B型碳刷只能適用在50m/s的圓周速度下運行。而在高于50m/s速度下運行時,勢必使整流子表面溫度升高。加之,大直徑高轉(zhuǎn)速下運行的同軸直流勵磁機,整流子所產(chǎn)生的機械應(yīng)力較大,以致于使整流片發(fā)生變形。另外,550kW勵磁機采用同軸風(fēng)扇冷卻,原設(shè)計的風(fēng)道走向不合理,加上3道風(fēng)圈的影響,使整流子表面各部分冷卻不均勻,整流子各部分的熱變形也不一致,以及碳粉對整流子表面污染等。

          1.2.2 制造方面

          1)整流片的材質(zhì)硬度偏低(硬度為45度),容易磨損、變形;

          2)制造工藝粗糙,整流片之間的高度誤差較大,片間云母墊層厚薄不均,各片間的緊力有差異,因此受熱后各片變形不等;

          3)楔形推拔的緊力沒有明確規(guī)定,時緊時松,過緊可能造成整流片拱起,過松可能使整流片晃動;

          4)整流子的組裝采用冷套冷壓工藝,沒有采取熱變形處理,其內(nèi)應(yīng)力沒有釋放出來,而組并頭套開焊,造成磁不平衡也是又一誘因;

          5)DS-74B碳刷材質(zhì)不良,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,刷尾易松脫造成碳刷過熱,反過來造成碳刷卡死、冒火;

          6)整流子中心不在勵磁機的幾何中性面上,刷桿距離不等影響換向效果;

          7)整流子不園,光潔度低,表面氧化膜建立不起來,片間云母片凸出,以及整流子表面污染等。

          1.3 處理

          根據(jù)上述檢查分析,在現(xiàn)場采取了加溫、熱壓、熱車削整流子的方法進(jìn)行處理,整個工藝過程如下。

          1)恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)工藝,對勵磁機轉(zhuǎn)子及整流片采用熱套、熱壓及6h的加熱變形處理,以便應(yīng)力。加溫前冷態(tài)背緊整流子。勵磁機解體檢查清掃后,檢查楔形推拔張圈的緊力,一般為13t,用敲擊法,聽聲音和振動,看背緊螺絲帽是否緊固。在背緊螺帽止釘處開一斜槽口,用12磅錘子加墊鐵打緊背帽,并隨時用2磅小錘檢查背帽的緊固情況,直至緊實為止。

          2)整流子冷態(tài)緊固后,將電樞整體推入烘房加溫,烘烤中最高溫度不得超過120℃;保持120℃(實際只加熱到110℃)6h,使整流子盡量變形;電樞各部分溫度要均衡,防止局部超溫使絕緣損壞。整流子在熱狀態(tài)下緊固。在加溫?zé)嶙冃魏螅瑢πㄐ瓮瓢伪趁痹龠M(jìn)行緊固,用敲擊法檢查緊固情況,然后裝復(fù)新止釘。止釘?shù)闹亓繎?yīng)考慮背帽減輕的重量。

          3)整流子在熱狀態(tài)下車削,要求整流子表面光潔度達(dá)到△8;整流子偏心不大于0.01mm;云母槽刮削低于整流子表面1.5mm,整流片兩側(cè)倒出0.5×45°的倒角;對照冷、熱及車削后的整流子的偏心尺寸,以供分析處理。

          另外,碳刷改用材質(zhì)均勻、硬度適中、質(zhì)量穩(wěn)定的B374N型。

          1.4 處理結(jié)果

          經(jīng)上述方法處理后,機組投運后運行正常,再未發(fā)生整流子嚴(yán)重火花、碳刷被打碎現(xiàn)象,之后也經(jīng)多次測試,未發(fā)現(xiàn)整流子凸片現(xiàn)象。

          2 油泥臟污引發(fā)勵磁機轉(zhuǎn)子接地故障

          2.1 故障現(xiàn)象

          某日,某廠#8發(fā)電機“勵磁回路接地”信號發(fā)出。勵磁機為ZL105—3000型(105kW/230V/456A3000r/min)。停機后檢查、測量勵磁機和發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈。在現(xiàn)場用量程500MΩ/500V搖表測量勵磁機轉(zhuǎn)子絕緣電阻為零。解體檢查發(fā)現(xiàn)定、轉(zhuǎn)子的碳、灰油泥臟污嚴(yán)重。

          2.2 分析

          解體后,首先用高壓空氣吹去浮灰。然后,用帶電清洗劑反復(fù)噴洗干凈后,進(jìn)行烘干處理。干燥后用量程500MΩ/500V搖表測量勵磁機轉(zhuǎn)子絕緣電阻依然為零,用數(shù)字萬用表測量勵磁機轉(zhuǎn)子絕緣電阻近200Ω,測量換向片間電阻并進(jìn)行比較,全在合格范圍內(nèi)。借鑒兄弟單位處理勵磁機轉(zhuǎn)子絕緣低的經(jīng)驗和現(xiàn)場的實際情況,初步判斷勵磁機轉(zhuǎn)子繞組對轉(zhuǎn)軸有碳、灰油泥臟污短路接地故障。

          2.3 方法

          確定故障性質(zhì)以后,利用自制的鉤刀和電動噴槍,拆除整流子端的環(huán)氧樹脂包箍,取出升高片間的全部絕緣墊片后,用鉤刀鉤刮升高片內(nèi)側(cè)間隙和帶電清洗劑噴洗清理交替反復(fù)多次,在每次處理后用萬用表測量其絕緣有逐漸升高之勢,但依然達(dá)不到規(guī)定值(≮0.5MΩ)。經(jīng)過現(xiàn)場檢查和討論,查找資料后,決定用通流燒穿法來確定具體的接地點,這樣可通過觀察通入短路電流的大小和測量發(fā)熱的部位來找到接地點,也可通過通入的短路電流將短路接地的介質(zhì)燒穿以便于清除。具體做法是:在勵磁機轉(zhuǎn)子繞組(換向片處)與轉(zhuǎn)軸之間施加一交流電壓(電流≯5A),緩慢提升電壓使通入的電流由0逐漸升高至1.3A時,發(fā)現(xiàn)升高片間有多處冒煙,繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)凡冒煙處皆有結(jié)垢的臟污碳粉,此即為短路介質(zhì)。然后斷開施加的交流電壓,對發(fā)現(xiàn)的冒煙處用鉤刀鉤刮和帶電清洗劑噴洗清理交替反復(fù)

          進(jìn)行后,再次用數(shù)字萬用表和搖表測量,發(fā)現(xiàn)絕緣大幅度上升至近2.0MΩ。再一次在勵磁機轉(zhuǎn)子繞組(換向片處)與轉(zhuǎn)軸之間施加交流電壓升高到250V時,電流表指示為零。說明接地點已。然后,對勵磁機轉(zhuǎn)子繞組進(jìn)行500V交流耐壓和泄漏電流試驗合格。拆除試驗設(shè)備用量程500MΩ/500V搖表測量勵磁機轉(zhuǎn)子絕緣電阻穩(wěn)定在1.5MΩ,至此,勵磁機轉(zhuǎn)子繞組接地故障消除。將轉(zhuǎn)子進(jìn)行烘干浸漆處理,恢復(fù)各升高片間絕緣墊塊,包扎好整流子端的環(huán)氧樹脂包箍,其它附件做工藝處理后,設(shè)備完全恢復(fù)到備用狀態(tài),又測量其絕緣電阻≯0.5MΩ,符合規(guī)程要求。

          2.4 處理結(jié)果

          經(jīng)上述方法處理后,設(shè)備投入運行已數(shù)年,至今安全穩(wěn)定。

          3 結(jié)語

          通過以上兩例勵磁機故障的處理,使我們積累了設(shè)備檢修經(jīng)驗,對輔助設(shè)備重要性的認(rèn)識有了提高,為以后機組的安全運行提供了保障。



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