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          高壓變頻器在尾礦輸送系統(tǒng)改造中的應(yīng)用

          作者: 時間:2007-03-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          摘要:分析了尾礦中的能源浪費現(xiàn)象,提出了選用對初級泵站的方案。介紹了在尾礦中的設(shè)計與,并對其方案進行了可行性及經(jīng)濟效益的分析論證。
          關(guān)鍵詞;電動機;運行頻率;尾礦

          0 引言
          隨著電子工業(yè)科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,變頻器技術(shù)的已進入蒸蒸日上的時代,國內(nèi)低壓變頻技術(shù)的由上世紀(jì)80年代初幾家代理公司銷售國外產(chǎn)品,發(fā)展到上世紀(jì)90年代末幾家公司擁有低壓變頻技術(shù)的研發(fā)水平和制造能力。在低壓變頻技術(shù)得到廣泛應(yīng)用的同時,高壓變頻技術(shù)的研究和應(yīng)用也初具規(guī)模。成都佳靈公司研發(fā)的“直高技術(shù)”和制造的高壓變頻器,更使國內(nèi)的高壓變頻技術(shù)走到了國際水平的前列。1995年起金堆城鉬業(yè)公司三十畝地選礦廠就高壓變頻技術(shù)在尾礦輸送初級泵站的應(yīng)用,進行了充分的市場調(diào)研和參觀學(xué)習(xí),鑒于當(dāng)時高壓變頻設(shè)備的體積大、技術(shù)復(fù)雜,且價格昂貴,迫使該項目擱淺。時間進入21世紀(jì)后,工業(yè)用電量的突飛猛進,而且電價一路上漲,尾礦輸送中的初級泵站應(yīng)用高壓變頻器技術(shù)節(jié)電降耗已勢在必行。

          1 尾礦輸送工藝流程變化引起電能效率降低
          尾礦輸送是選礦廠生產(chǎn)工藝流程的最末端,在尾礦輸送成本費用的總數(shù)中,電能消耗費用占有較大的份額。本文所述的選礦廠其尾礦輸送工藝流程要求在尾礦輸送的初級泵站內(nèi),輸送泵裝配高壓電動機。該高壓電動機的額定參數(shù)為:P=3lOkW,U=6kV,=34A。由于生產(chǎn)條件的限定,初級泵站的運轉(zhuǎn)率幾乎是100%,電動機運行時輸入電流一般為22A左右,月耗電量16104kw.h以上。近年來由于該選礦廠生產(chǎn)工藝流程的改變,使得尾礦輸送的工藝流程出現(xiàn)了兩個途徑。一是原有的向上50m輸送,經(jīng)300m管道至二級泵站;二是新設(shè)的向下5 m輸出經(jīng)1200m管道至尾礦匯集站。按選礦廠生產(chǎn)設(shè)定要求尾礦向下輸送率≥85%,尾礦向上輸送率≤15%。在這種生產(chǎn)中,初級泵站的尾礦輸送出現(xiàn)了電能的浪費現(xiàn)象。雖然初級泵站的月耗電量已降至131O4kWh,但是電能效率卻大幅下降,即H2W/P2遠(yuǎn)小于HW/P1,式中H表示尾礦輸送高度,H2=一5m,H1=50m;P表示電動機輸出功率,P2=200 kW,P1=230 kW;W表示尾礦輸送量,基本是一個恒定值。如此電能消耗的不合理性,初級泵站已成必然。但是通過論證,由于受經(jīng)費條件和地理位置的限制,初級泵站徹底困難比較大,投資費用大。最終,減少初級泵站電能浪費的方法,只有是在保證尾礦輸送情況下盡可能地降低電動機的功率消耗。

          2 選用高壓變頻技術(shù)是初級泵站最佳改造方案
          為了尋求節(jié)約電能的最佳方案,對初級泵站的主體設(shè)備進行了改造試驗。在不改變電動機轉(zhuǎn)速的情況下,用210 kW的電動機替換3lOkW電動機。在試驗條件下,初級泵運行的電動機輸出功率降低到了135 kW,試驗取得了成功,為初級泵站的電氣改造奠定了理論基礎(chǔ)。但是試驗過程中出現(xiàn)了初級泵站啟動過程繁瑣化,啟動時需要利用閥門控制,逐漸實現(xiàn)尾礦的全部輸送,啟動過程所需要的時間長,無法滿足選礦廠生產(chǎn)工藝流程的要求。分析造成這種現(xiàn)象的主要原因是電動機額定容量減少后,電動機的啟動轉(zhuǎn)矩也隨之下降,無法保證輸送泵象原來一樣地迅速啟動。

          如果應(yīng)用高壓變頻技術(shù)控制原配電動機,即可實現(xiàn)電能效率的最大化,又可以簡化啟動過程和縮短啟動時間。根據(jù)輸送泵相關(guān)參數(shù)的關(guān)系式和電動機的轉(zhuǎn)速公式


          式中:H表示泵的揚程;
          qv表示泵的流量;
          p表示電動機的功率;
          n表示電動機的同步轉(zhuǎn)速。

          可以得到電動機在不同頻率下運行時與電動機的功率關(guān)系式

          式(5)說明了電動機運行在較低的頻率下,其消耗電能功率會有較大的降低。但是電動機隨著輸入電源頻率的下降,其轉(zhuǎn)速也隨著下降。輸送泵轉(zhuǎn)速下降后能否保證原系統(tǒng)的工藝流程,也就是說能否保證在流量恒定不變的狀態(tài)下,實現(xiàn)尾礦順利輸送。從上述實驗中得到了系統(tǒng)穩(wěn)定下電動機的輸出功率下降范圍在40~80kW。根據(jù)式(5)的計算比較,輸入電源頻率的變化應(yīng)在30~45Hz范圍內(nèi)確定。再根據(jù)式(3)的計算比較,電動機的同步轉(zhuǎn)速應(yīng)在600~900 r/min的范圍內(nèi)確定。為確保高壓變頻器技術(shù)在初級泵站的應(yīng)用投資與收益相符合,再次用8極電動機(同步轉(zhuǎn)速750 r/min)在初級泵站進行了工藝流程試驗,在其它條件不變的情況下,尾礦穩(wěn)定輸送。試驗結(jié)果表明電動機在一定范圍低轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),輸送泵能夠保證原生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程。先后兩次電力拖動實驗取得的數(shù)據(jù),堅定了該系統(tǒng)應(yīng)用高壓變頻技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能降耗的最初設(shè)想。

          3 高壓變頻器與尾礦輸送設(shè)備的匹配設(shè)計
          初級泵站高壓變頻器與尾礦輸送設(shè)備匹配設(shè)計的原則依據(jù)為:采用“直高”變頻器技術(shù),電壓等級6 kV;變頻設(shè)備體積要小,允許占有最大空間2350mm1200mm5000mm(高寬長);變頻設(shè)備要求重量輕,廠房結(jié)構(gòu)允許最大承重量4500 kg;變頻設(shè)備內(nèi)設(shè)電源輸入高壓真空斷路器,距離6kV控制室100m;高壓變頻器系統(tǒng)控制方式采用開環(huán)控制,分7段頻率輸出與工藝流程相對應(yīng)實現(xiàn)人機對話控制;高壓變頻器系統(tǒng)具備多功能的電信號保護和足夠的過載能力,保證高壓變頻系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性;設(shè)計目標(biāo)是月節(jié)能4104kWh.

          根據(jù)初級泵站環(huán)境與工藝流程要求,在遵守設(shè)計原則的基礎(chǔ)上,通過調(diào)研、比較、論證,最終確定了初級泵站應(yīng)用高壓變頻器技術(shù)的設(shè)計方案。最終選用的高壓變頻設(shè)備由4臺箱柜組成,總體積2 200mm1200mm4970mm(高寬長),設(shè)備總重量不大于3 500 kg。其中2#變頻柜長1 600mm,內(nèi)裝整流橋單元和逆變橋單元;3#系統(tǒng)控制柜長970mm,內(nèi)裝控制電路、保護電路和人機對話顯示系統(tǒng)4#低壓柜長800mm,內(nèi)裝低壓電源支持配電設(shè)備;l#開關(guān)濾波柜長1 600mm,內(nèi)裝開關(guān)單元、電抗器單元、濾波器單元及主變頻電路。為了確保尾礦初級泵站在生產(chǎn)月內(nèi)運轉(zhuǎn)率100%,按全年二次全廠停車檢修時間計算,要求高壓變頻器能夠達到連續(xù)運行750 h以上,無故障運行4500 h以上。以此確定高壓變頻器的設(shè)計必須達到450 kW,從而保證系統(tǒng)過載能力100%,為實現(xiàn)高壓變頻系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性,在高壓變頻器控制系統(tǒng)中引入過流、短路、缺相、欠壓、過壓、接地、過熱、過載和電涌共9種功能保護,為防止功率器件在系統(tǒng)異常狀態(tài)時損壞,設(shè)置主器件工作性能保護電路。為最大化的滿足初級泵站生產(chǎn)工藝流程控制,在3#控制柜板面設(shè)置變頻器指令元件,具有啟動、停車、頻率分段調(diào)節(jié)和狀態(tài)指示功能;在3#柜控制柜版面還設(shè)置人機對話窗口,主控畫面靜態(tài)顯示變頻系統(tǒng)當(dāng)前運行狀況,移動畫面通過觸摸顯示變頻系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)溫度和電能參數(shù)。

          4 安裝與調(diào)試
          從高壓變頻器技術(shù)在初級泵站的實用出發(fā),在市場調(diào)研和技術(shù)論證基礎(chǔ)上,通過對制造費用的資金投人和節(jié)電效益的綜合分析,高壓變頻器委托成都佳靈電器制造有限公司生產(chǎn)。高壓變頻系統(tǒng)設(shè)置7段頻率分段控制功能,輸出頻率在5~60 Hz之間任意選擇以適應(yīng)初級泵站工藝流程需要。高壓變頻器的安裝不但要能夠滿足現(xiàn)場設(shè)備運行操作的要求,而且也要充分考慮設(shè)備的檢修維護和巡視檢查的高壓電氣安全要求。高壓變頻系統(tǒng)完成實體連接后,進行了系統(tǒng)調(diào)試和模擬運行,在凋試過程中解決了方案設(shè)計存在的系統(tǒng)控制技術(shù)上的缺陷,使頻率的分段區(qū)間最優(yōu)化地包含工藝流程可能出現(xiàn)的變化,從而確保高壓變頻系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性,促使電能節(jié)約的最大化。高壓變頻系統(tǒng)投入運行后,通過跟蹤檢測,數(shù)據(jù)采集分析結(jié)果令人滿意。采集的數(shù)據(jù)如表l所列,而數(shù)據(jù)經(jīng)統(tǒng)計后列于表2。由表1和表2可見,該高壓變頻系統(tǒng)遵循設(shè)計原則,實現(xiàn)了設(shè)計目標(biāo)。


          5 結(jié)語
          高壓變頻器技術(shù)應(yīng)用于尾礦初級泵站取得成功,高壓變頻器系統(tǒng)無故障連續(xù)運行已達4000h,高壓變頻設(shè)備運行穩(wěn)定可靠,月節(jié)約電能平均達到5lO4kWh。



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