高壓變頻器在尾礦輸送系統(tǒng)改造中的應用
關鍵詞:高壓變頻器;電動機;運行頻率;尾礦輸送
0 引言
隨著電子工業(yè)科學技術的迅速發(fā)展,變頻器技術的應用已進入蒸蒸日上的時代,國內(nèi)低壓變頻技術的應用由上世紀80年代初幾家代理公司銷售國外產(chǎn)品,發(fā)展到上世紀90年代末幾家公司擁有低壓變頻技術的研發(fā)水平和制造能力。在低壓變頻技術得到廣泛應用的同時,高壓變頻技術的研究和應用也初具規(guī)模。成都佳靈公司研發(fā)的“直高技術”和制造的高壓變頻器,更使國內(nèi)的高壓變頻技術走到了國際水平的前列。1995年起金堆城鉬業(yè)公司三十畝地選礦廠就高壓變頻技術在尾礦輸送初級泵站的應用,進行了充分的市場調(diào)研和參觀學習,鑒于當時高壓變頻設備的體積大、技術復雜,且價格昂貴,迫使該項目擱淺。時間進入21世紀后,工業(yè)用電量的突飛猛進,而且電價一路上漲,尾礦輸送中的初級泵站應用高壓變頻器技術節(jié)電降耗已勢在必行。
1 尾礦輸送工藝流程變化引起電能效率降低
尾礦輸送是選礦廠生產(chǎn)工藝流程的最末端,在尾礦輸送成本費用的總數(shù)中,電能消耗費用占有較大的份額。本文所述的選礦廠其尾礦輸送工藝流程要求在尾礦輸送系統(tǒng)的初級泵站內(nèi),輸送泵裝配高壓電動機。該高壓電動機的額定參數(shù)為:P=3lOkW,U=6kV,=34A。由于生產(chǎn)條件的限定,初級泵站的運轉(zhuǎn)率幾乎是100%,電動機運行時輸入電流一般為22A左右,月耗電量16104kw.h以上。近年來由于該選礦廠生產(chǎn)工藝流程的改變,使得尾礦輸送的工藝流程出現(xiàn)了兩個途徑。一是原有的向上50m輸送,經(jīng)300m管道至二級泵站;二是新設的向下5 m輸出經(jīng)1200m管道至尾礦匯集站。按選礦廠生產(chǎn)設定要求尾礦向下輸送率≥85%,尾礦向上輸送率≤15%。在這種生產(chǎn)系統(tǒng)中,初級泵站的尾礦輸送出現(xiàn)了電能的浪費現(xiàn)象。雖然初級泵站的月耗電量已降至131O4kWh,但是電能效率卻大幅下降,即H2W/P2遠小于HW/P1,式中H表示尾礦輸送高度,H2=一5m,H1=50m;P表示電動機輸出功率,P2=200 kW,P1=230 kW;W表示尾礦輸送量,基本是一個恒定值。如此電能消耗的不合理性,改造初級泵站已成必然。但是通過論證,由于受經(jīng)費條件和地理位置的限制,初級泵站徹底改造困難比較大,投資費用大。最終,減少初級泵站電能浪費的方法,只有是在保證尾礦輸送情況下盡可能地降低電動機的功率消耗。
2 選用高壓變頻技術是初級泵站最佳改造方案
為了尋求節(jié)約電能的最佳方案,對初級泵站的主體設備進行了改造試驗。在不改變電動機轉(zhuǎn)速的情況下,用210 kW的電動機替換3lOkW電動機。在試驗條件下,初級泵運行的電動機輸出功率降低到了135 kW,試驗取得了成功,為初級泵站的電氣改造奠定了理論基礎。但是試驗過程中出現(xiàn)了初級泵站啟動過程繁瑣化,啟動時需要利用閥門控制,逐漸實現(xiàn)尾礦的全部輸送,啟動過程所需要的時間長,無法滿足選礦廠生產(chǎn)工藝流程的要求。分析造成這種現(xiàn)象的主要原因是電動機額定容量減少后,電動機的啟動轉(zhuǎn)矩也隨之下降,無法保證輸送泵象原來一樣地迅速啟動。
如果應用高壓變頻技術控制原配電動機,即可實現(xiàn)電能效率的最大化,又可以簡化啟動過程和縮短啟動時間。根據(jù)輸送泵相關參數(shù)的關系式和電動機的轉(zhuǎn)速公式
式中:H表示泵的揚程;
qv表示泵的流量;
p表示電動機的功率;
n表示電動機的同步轉(zhuǎn)速。
可以得到電動機在不同頻率下運行時與電動機的功率關系式
式(5)說明了電動機運行在較低的頻率下,其消耗電能功率會有較大的降低。但是電動機隨著輸入電源頻率的下降,其轉(zhuǎn)速也隨著下降。輸送泵轉(zhuǎn)速下降后能否保證原系統(tǒng)的工藝流程,也就是說能否保證在流量恒定不變的狀態(tài)下,實現(xiàn)尾礦順利輸送。從上述實驗中得到了系統(tǒng)穩(wěn)定下電動機的輸出功率下降范圍在40~80kW。根據(jù)式(5)的計算比較,輸入電源頻率的變化應在30~45Hz范圍內(nèi)確定。再根據(jù)式(3)的計算比較,電動機的同步轉(zhuǎn)速應在600~900 r/min的范圍內(nèi)確定。為確保高壓變頻器技術在初級泵站的應用投資與收益相符合,再次用8極電動機(同步轉(zhuǎn)速750 r/min)在初級泵站進行了工藝流程試驗,在其它條件不變的情況下,尾礦穩(wěn)定輸送。試驗結果表明電動機在一定范圍低轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),輸送泵能夠保證原生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程。先后兩次電力拖動實驗取得的數(shù)據(jù),堅定了該系統(tǒng)應用高壓變頻技術能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能降耗的最初設想。
3 高壓變頻器與尾礦輸送設備的匹配設計
初級泵站高壓變頻器與尾礦輸送設備匹配設計的原則依據(jù)為:采用“直高”變頻器技術,電壓等級6 kV;變頻設備體積要小,允許占有最大空間2350mm1200mm5000mm(高寬長);變頻設備要求重量輕,廠房結構允許最大承重量4500 kg;變頻設備內(nèi)設電源輸入高壓真空斷路器,距離6kV控制室100m;高壓變頻器系統(tǒng)控制方式采用開環(huán)控制,分7段頻率輸出與工藝流程相對應實現(xiàn)人機對話控制;高壓變頻器系統(tǒng)具備多功能的電信號保護和足夠的過載能力,保證高壓變頻系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性;設計目標是月節(jié)能4104kWh.
根據(jù)初級泵站環(huán)境與工藝流程要求,在遵守設計原則的基礎上,通過調(diào)研、比較、論證,最終確定了初級泵站應用高壓變頻器技術的設計方案。最終選用的高壓變頻設備由4臺箱柜組成,總體積2 200mm1200mm4970mm(高寬長),設備總重量不大于3 500 kg。其中2#變頻柜長1 600mm,內(nèi)裝整流橋單元和逆變橋單元;3#系統(tǒng)控制柜長970mm,內(nèi)裝控制電路、保護電路和人機對話顯示系統(tǒng)4#低壓柜長800mm,內(nèi)裝低壓電源支持配電設備;l#開關濾波柜長1 600mm,內(nèi)裝開關單元、電抗器單元、濾波器單元及主變頻電路。為了確保尾礦初級泵站在生產(chǎn)月內(nèi)運轉(zhuǎn)率100%,按全年二次全廠停車檢修時間計算,要求高壓變頻器能夠達到連續(xù)運行750 h以上,無故障運行4500 h以上。以此確定高壓變頻器的設計必須達到450 kW,從而保證系統(tǒng)過載能力100%,為實現(xiàn)高壓變頻系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性,在高壓變頻器控制系統(tǒng)中引入過流、短路、缺相、欠壓、過壓、接地、過熱、過載和電涌共9種功能保護,為防止功率器件在系統(tǒng)異常狀態(tài)時損壞,設置主器件工作性能保護電路。為最大化的滿足初級泵站生產(chǎn)工藝流程控制,在3#控制柜板面設置變頻器指令元件,具有啟動、停車、頻率分段調(diào)節(jié)和狀態(tài)指示功能;在3#柜控制柜版面還設置人機對話窗口,主控畫面靜態(tài)顯示變頻系統(tǒng)當前運行狀況,移動畫面通過觸摸顯示變頻系統(tǒng)內(nèi)相關溫度和電能參數(shù)。
4 安裝與調(diào)試
從高壓變頻器技術在初級泵站的實用出發(fā),在市場調(diào)研和技術論證基礎上,通過對制造費用的資金投人和節(jié)電效益的綜合分析,高壓變頻器委托成都佳靈電器制造有限公司生產(chǎn)。高壓變頻系統(tǒng)設置7段頻率分段控制功能,輸出頻率在5~60 Hz之間任意選擇以適應初級泵站工藝流程需要。高壓變頻器的安裝不但要能夠滿足現(xiàn)場設備運行操作的要求,而且也要充分考慮設備的檢修維護和巡視檢查的高壓電氣安全要求。高壓變頻系統(tǒng)完成實體連接后,進行了系統(tǒng)調(diào)試和模擬運行,在凋試過程中解決了方案設計存在的系統(tǒng)控制技術上的缺陷,使頻率的分段區(qū)間最優(yōu)化地包含工藝流程可能出現(xiàn)的變化,從而確保高壓變頻系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性,促使電能節(jié)約的最大化。高壓變頻系統(tǒng)投入運行后,通過跟蹤檢測,數(shù)據(jù)采集分析結果令人滿意。采集的數(shù)據(jù)如表l所列,而數(shù)據(jù)經(jīng)統(tǒng)計后列于表2。由表1和表2可見,該高壓變頻系統(tǒng)遵循設計原則,實現(xiàn)了設計目標。
5 結語
高壓變頻器技術應用于尾礦初級泵站取得成功,高壓變頻器系統(tǒng)無故障連續(xù)運行已達4000h,高壓變頻設備運行穩(wěn)定可靠,月節(jié)約電能平均達到5lO4kWh。
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