PLC的高速計數(shù)器功能在定位控制上的應(yīng)用
圖1顯示定位機(jī)構(gòu)當(dāng)前位置程序段
實(shí)現(xiàn)定位控制的程序段見下圖2。
圖2定位程序段
還有一個問題是參數(shù)設(shè)定時的小數(shù)點(diǎn)位問題,實(shí)際工作中在設(shè)定位置時要精確到0.1mm。這個問題在一些單片機(jī)系統(tǒng)中常會遇到,常見的處理辦法是加大一個數(shù)量級,就是設(shè)定數(shù)據(jù)時,在人機(jī)界面上用1代替0.1mm,10代替1mm。不過我們在處理此問題時通過HMI中對數(shù)據(jù)的設(shè)置和PLC的程序編寫達(dá)到了所見即所得的效果。HMI中主要是對數(shù)值的格式要設(shè)定好。HMI中的設(shè)置畫面見下圖。
圖3 HMI中數(shù)據(jù)設(shè)置畫面
比如我要等分裁切10.5mm的紙,就可以在HMI上設(shè)定為10.5,而不是像我公司其它設(shè)備上要設(shè)為105,但PLC的寄存器D128的內(nèi)容是105而不是10.5,這樣在計算需要的脈沖數(shù)時就要用下面一條命令:
MULD128K5D10(此命令中盡管編程時D11不出現(xiàn)但實(shí)際上寄存器D11被占用,不能再應(yīng)用于其它地方,否則會出現(xiàn)問題。)
而不是用:
MULD128K50D10
編程中其它應(yīng)注意的問題。一是雙線圈問題。本工程中利用條件跳轉(zhuǎn)和步進(jìn)指令避免了雙線圈問題。二是誤信號問題。編碼器是一種比較精密的光電產(chǎn)品,受振動時不可避免的會出現(xiàn)誤信號,而切紙機(jī)在執(zhí)行裁切動作時會造成很大振動,如果忽視這個現(xiàn)象,定位精度和執(zhí)行機(jī)構(gòu)當(dāng)前位置的顯示都會不準(zhǔn)確。本工程中處理方法參見上面例子程序圖1,只有Y3、Y4接通,即只有進(jìn)給機(jī)構(gòu)前進(jìn)和后退時才讓C236進(jìn)行計數(shù),這樣就屏蔽了裁切時震動造成的誤信號。
6 變頻器的參數(shù)設(shè)置
此工程中需設(shè)定的變頻器的主要參數(shù)見下。
參數(shù) 號名 稱設(shè)定值
0 轉(zhuǎn)矩提升 8%(低速時電機(jī)轉(zhuǎn)矩不足時可提高此數(shù)字)
43 速設(shè)定(高速) 30Hz
53 速設(shè)定(中速) 10Hz
63 速設(shè)定(低速) 2Hz
7 加速時間 0.5s
8 減速時間 0.5s
24 多段速設(shè)定(4速)50Hz
79 操作模式 2(只執(zhí)行外部操作)
在調(diào)試過程中為了達(dá)到定位速度和精度的完美結(jié)合,應(yīng)對三段速設(shè)定值,加減速時間和HMI中D130、D200和D202的數(shù)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
7 結(jié)論
通過上述的改造過程,完全恢復(fù)了我們切紙機(jī)的功能,試用三個月以來運(yùn)行非常穩(wěn)定。由這個應(yīng)用實(shí)例可以看出結(jié)合PLC的高速計數(shù)器功能,合理的進(jìn)行應(yīng)用,在一定場合可以取代高成本的定位控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)最優(yōu)的性價比。也迎合了我國當(dāng)前提出的建設(shè)節(jié)約型社會的宗旨。
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