整流變異常故障現(xiàn)象的分析及對(duì)策
1引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201182.htm石墨生產(chǎn)是把石墨焙燒制品置于石墨化爐內(nèi),通過(guò)大電流低壓電加熱產(chǎn)生熱能,經(jīng)爐內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng)機(jī)理,使六角碳原子平面網(wǎng)格從三維空間的無(wú)序重疊轉(zhuǎn)變?yōu)槿S空間有序重疊,石墨制品有嚴(yán)格的焙燒工藝過(guò)程,單位時(shí)間內(nèi),電壓、電流、溫度相互配合,特別是高純度石墨化生產(chǎn)工藝,每焙燒生產(chǎn)一爐石墨制品(180h),由最低電壓逐步升高到最高電壓,同時(shí)每升高一級(jí)電壓,需要結(jié)合焙燒工藝及檢測(cè)爐內(nèi)溫升理化情況,需停電散熱再送電工藝過(guò)程。為此說(shuō)明,石墨化整流變屬于在惡劣工況下運(yùn)行的電氣設(shè)備,本文根據(jù)一套石墨化生產(chǎn)線,整流變壓器型號(hào):ZHSFPZ-8000kVA/35kV,在正常生產(chǎn)停送電過(guò)程中發(fā)生兩次輕瓦斯氣體報(bào)警信號(hào),并從氣相色譜報(bào)告及電氣試驗(yàn)綜合分析,判斷整流變壓器內(nèi)部故障,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)吊芯檢查,找出故障點(diǎn)及排除故障措施,經(jīng)近兩個(gè)月的運(yùn)行安全穩(wěn)定,節(jié)約了吊裝運(yùn)輸、返廠維修、停工停產(chǎn)等諸多費(fèi)用。
2整流變壓器故障現(xiàn)象
一套8000kVA/35石墨化生產(chǎn)線,2005年投入運(yùn)行,在近段生產(chǎn)中,一個(gè)生產(chǎn)周期(一爐產(chǎn)品)先后發(fā)生兩次輕瓦斯氣體報(bào)警信號(hào),第一次輕瓦斯信號(hào)是在爐子正常停爐散熱后,當(dāng)時(shí)運(yùn)行電壓100V時(shí)(21檔),送電時(shí)一次電流突然增大,并出現(xiàn)輕瓦斯氣體報(bào)警信號(hào),后停電排輕瓦斯氣體試送電正常,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象;第二次輕瓦斯信號(hào)同時(shí)在爐子正常停爐散熱時(shí),當(dāng)時(shí)運(yùn)行電壓120V時(shí)(27檔,最高電壓級(jí)),送電時(shí)一次電流突增,并出現(xiàn)整流變異常聲音及產(chǎn)生輕瓦斯氣體報(bào)警信號(hào),經(jīng)排瓦斯氣體聞?dòng)谐粑?,明火點(diǎn)燃易燃,后試送電運(yùn)行正常。對(duì)兩次輕瓦斯氣體報(bào)警信號(hào)高度重視,一方面加強(qiáng)整流變壓器重點(diǎn)監(jiān)視運(yùn)行措施,防止事故擴(kuò)大,確保該產(chǎn)品焙燒結(jié)束,把損失降到最低限度;另一方面取油樣進(jìn)行色譜分析,盡快查找整流變壓器故障隱患,現(xiàn)從三方面綜合分析。
3 整流變壓器故障原因分析
3.1 取油樣氣相色譜分析;
氣相色譜分析----是氣體先溶于油中,超過(guò)油的溶解限度時(shí)會(huì)形成游離氣體,這些氣體的組成與故障類型及嚴(yán)重程度有著密切的關(guān)系,所以,氣相色譜分析能盡早的發(fā)現(xiàn)變壓器內(nèi)部是否存在故障,并可隨時(shí)監(jiān)視故障部位及發(fā)展?fàn)顩r。氣相色譜分析數(shù)據(jù)報(bào)表,如表Ⅰ
表Ⅰ 氣相色譜分析數(shù)據(jù)報(bào)告
分析意見(jiàn):氫氣乙(H2)乙炔(C2H2)已超過(guò)注意值,根據(jù)三比法編碼規(guī)則,編碼組合:0—0—0,參考故障類型:150-300℃范圍有過(guò)熱性故障,如:線圈外包絕緣脆化,繞組油路堵塞,鐵芯局部短路等故障,建議跟蹤分析,監(jiān)視運(yùn)行。
3.2 電氣試驗(yàn)檢測(cè)
該爐產(chǎn)品焙燒結(jié)束后,停電做電氣試驗(yàn)檢測(cè),整流變壓器共進(jìn)行四項(xiàng)電氣試驗(yàn)工作,試驗(yàn)結(jié)果如下:
(a). 絕緣電阻測(cè)量,低壓400MΩ,高壓絕緣電阻均在1000MΩ以上,低壓絕緣電阻較低的原因分析,低壓二次端子用銅排出線,外加裝3240酚醛板,酚醛板外部表面及縫隙粘有石墨粉塵。
(b).直流電阻測(cè)量,最大相間不平衡系數(shù)在高壓側(cè),為1.55%,此值和整流變出廠試驗(yàn)報(bào)告對(duì)比,接近常值。
(b).單相空載試驗(yàn),空載電流比出廠值約5%,應(yīng)在合格范圍內(nèi)。
(d).鐵芯接地點(diǎn)對(duì)地?fù)u測(cè),斷開外部接地線, 2500V搖表測(cè)試為180MΩ,初步分析判斷鐵芯有多點(diǎn)接地隱患。
3.3 現(xiàn)場(chǎng)吊芯檢查。
為了盡快消除整流變壓器故障隱患,防止事故擴(kuò)大,根據(jù)整流變壓器故障現(xiàn)象。色譜分析報(bào)告及電氣試驗(yàn)綜合分析,并和整流變壓器廠家技術(shù)人員共同商討,初步判斷故障點(diǎn)在鐵芯局部,決定采取現(xiàn)場(chǎng)吊芯檢查措施。吊開上節(jié)油箱,檢查發(fā)現(xiàn)上鐵軛U型拉緊螺絲帽松動(dòng),(如圖所示:故障接地點(diǎn)位置a、b),中間絕緣紙板脫落,造成U型拉帶拉緊螺絲桿與鐵芯似接非接現(xiàn)象,鐵芯表面有明顯粘有燒熔金屬物,燒傷面積30×20mm²,U型拉緊螺桿燒損10%.
3.4 故障原因分析
(a) 該特種石墨制品焙燒工藝需求比較嚴(yán)格,一個(gè)生產(chǎn)周期180小時(shí),并結(jié)合焙燒工藝及檢測(cè)爐內(nèi)溫升理化情況,需停電散熱再送電工藝過(guò)程15余次,停送電較為頻繁,U型拉帶螺帽松動(dòng),造成螺桿與鐵芯之間絕緣紙板脫落。
(b) 在送電過(guò)程中,由于整流變壓器受電磁機(jī)械力的作用,使U型拉帶螺絲與鐵芯局部連接,造成鐵芯多點(diǎn)接地故障,在鐵芯中產(chǎn)生渦流發(fā)熱。
4解決故障措施
4.1用銼刀把鐵芯表面粘連燒傷的金屬物進(jìn)行處理,用托盤對(duì)處理掉的金屬物進(jìn)行管理回收。防止金屬物落入油內(nèi)及鐵芯線圈內(nèi)部。
4.2松開上鐵軛加緊螺絲,使鐵芯疊片同時(shí)松開。用遠(yuǎn)紅外發(fā)熱板烘烤鐵芯受損部位約100℃,待鐵芯局部油污烘干后,涂抹絕緣漆,再烘干處理,確保局部鐵芯片絕緣良好。
4.3 更換U型拉緊螺絲桿及絕緣紙板,同時(shí)調(diào)整U型拉緊螺桿角度、距離保持在5mm。
4.4 防止同類故障再次發(fā)生,對(duì)其它U型螺桿緊固,絕緣處理及角度、距離調(diào)整。
5結(jié)束語(yǔ)
該整流變壓器故障,經(jīng)過(guò)幾個(gè)方面的綜合分析,查出問(wèn)題存在的原因,采取現(xiàn)場(chǎng)排除故障措施,消除了故障隱患,經(jīng)近2個(gè)月的運(yùn)行安全穩(wěn)定,該故障的解決避免了吊裝運(yùn)輸、返廠維修、停工停產(chǎn)等諸多經(jīng)濟(jì)損失。
評(píng)論