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          變壓器問題及情況計(jì)量解析和應(yīng)對

          作者: 時(shí)間:2012-07-24 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          事故及缺陷部位統(tǒng)計(jì)線圈和引線是重點(diǎn)的事故部位。近年來供電單位發(fā)生絕緣事故13臺次,發(fā)電單事故及缺陷率統(tǒng)計(jì)表按臺次計(jì)算按容量計(jì)算發(fā)電供電發(fā)供電發(fā)電供電發(fā)供電事故率事故變壓器損壞部位分類統(tǒng)計(jì)15位變壓器發(fā)生絕緣事故9臺次,合計(jì)22臺次,容量2159MVA,占總事故臺次的81.4%,總事故容量的71.5%.其中線圈嚴(yán)重變形9臺次,變壓器絕緣結(jié)構(gòu)受到破壞,機(jī)械強(qiáng)度喪失;線圈局部損傷6臺次;引線燒斷、絕緣擊穿7臺次。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201291.htm

          變壓器的缺陷部位主要表現(xiàn)在鐵芯、引線、套管和分接開關(guān)。其中鐵芯21臺次,容量4261.5MVA,占總?cè)毕菖_次的32.3%、總?cè)毕萑萘康?8.2%;引線11臺次,容量1740MVA,占總?cè)毕菖_次的17.7%、總?cè)毕萑萘康?5.6%;套管11臺次,容量1710MVA,占總?cè)毕菖_次的17.7%、總?cè)毕萑萘康?5.3%;分接開關(guān)9臺次,容量1450MVA,占總?cè)毕菖_次的13.8%、總?cè)毕萑萘康?3%。

          事故及缺陷變壓器分布特點(diǎn)按電壓等級分布19901998年發(fā)生的27臺次變壓器事故有16臺次是220kV及以上電壓等級,其中供電單位9臺次;65臺次變壓器缺陷都是220kV及以上電壓等級的,其中供電單位42臺次。

          按制造廠家分布事故變壓器按制造廠和運(yùn)行時(shí)間分類統(tǒng)計(jì)19901998年27臺次變壓器事故中,沈陽變壓器廠11臺次,容量1091.5MVA,其中供電9臺次,容量1040MVA,占總事故臺次的34.6%、總事故容量的34.7%;保定變壓器廠6臺次,容量741.5MVA,占總事故臺次的23.1%、總事故容量的23.8%,。

          19901998年65臺次變壓器缺陷中,沈陽變壓器廠23臺次,容量3374MVA;其中發(fā)生于供電20臺次,容量2554MVA;保定變壓器廠13臺次,容量3631.5MVA,發(fā)生于供電2臺次,容量240MVA;濟(jì)南變壓器廠2臺次,容量210MVA;進(jìn)口8臺次,容量960MVA,山東電力設(shè)備廠12臺次,容量1740MVA,其中發(fā)生于供電6臺次,容量690MVA,。

          缺陷變壓器按制造廠和運(yùn)行時(shí)間分類統(tǒng)計(jì)按運(yùn)行時(shí)間分布27臺次變壓器事故中,運(yùn)行五年以內(nèi)的事故變壓器15臺次,占總事故變壓器臺次的55.6%,其中運(yùn)行1年5臺次,運(yùn)行2年2臺次,運(yùn)行3年6臺次,運(yùn)行4年2臺次;65臺次變壓器缺陷中,運(yùn)行五年以內(nèi)的缺陷變壓器32臺次,占總?cè)毕葑儔浩髋_次的49.2%,其中運(yùn)行1年5臺次,運(yùn)行2年10臺次,運(yùn)行3年7臺次,運(yùn)行4年5臺次,運(yùn)行5年5臺次。

          按年份分布19901998年間每年變壓器事故統(tǒng)計(jì)27臺次變壓器事故中1990年2臺次,容量91.5MVA;1991年5臺次,容量635.5MVA;1992年1臺次,容量360MVA;1993年2臺次,容量170MVA;1994年3臺次,容量660MVA;1995年2臺次,容量300MVA;1996年1臺次,容量50MVA;1997年3臺次,容量233MVA;1998年7臺次,容量517.5MVA.見。

          19901998年間每年變壓器缺陷統(tǒng)計(jì)65臺次變壓器缺陷中1990年4臺次,容量604MVA;1991年1臺次,容量120MVA;1992年6臺次,容量1560MVA;1993年3臺次,容量690MVA;1994年10臺次,容量2040MVA;1995年8臺次,容量697MVA;1996年4臺次,容量600MVA;1997年8臺次,容量1180MVA;1998年21臺次,容量2671.5MVA

          變壓器事故及缺陷原因分析19901998年全省110kV及以上電壓等級的變壓器發(fā)生絕緣事故27臺次,發(fā)現(xiàn)及消除重大缺陷65臺次。主要原因是:3.1變壓器短路強(qiáng)度不夠從上述統(tǒng)計(jì)分析中看出,變壓器本身抗短路能力不夠是引發(fā)變壓器事故的主要原因。我省27臺次的變壓器事故中34.6%的變壓器外部短路一兩次即遭損壞,特別是新變壓器抗短路能力問題尤為突出,究其原因大致有以下幾方面:(1)在變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,對作用在變壓器繞組上的電動力僅按靜力學(xué)計(jì)算,不能正確反映出變壓器承受突發(fā)短路電流沖擊時(shí)的各種應(yīng)力。因?yàn)閺淖儔浩鞯慕Y(jié)構(gòu)上看,線圈通常是由以絕緣墊塊隔開的紙包銅所構(gòu)成,絕緣墊塊的彈性與壓緊程度有關(guān),即與作用力有關(guān)。由于電動力是按照復(fù)雜的規(guī)律變化的。因此變壓器發(fā)生突發(fā)短路時(shí)繞組各部分的作用力和形變的關(guān)系也是復(fù)雜的,并隨時(shí)間變化。所以還必須對動態(tài)過程進(jìn)行分析。

          (2)繞組的軸向壓緊力不夠。發(fā)生這種問題的原因有以下兩方面,一是有的廠家沒有根據(jù)國內(nèi)材料和工藝現(xiàn)狀,一味追求節(jié)省端部絕緣距離、降低附加損耗,盲目采用同一絕緣壓板結(jié)構(gòu),忽視對墊塊的密化處理;二是工藝質(zhì)量差,造成高、低壓繞組的上部有明顯的高度差,帶來質(zhì)量上的重大陷患。

          (3)壓板的材質(zhì)和采用的形狀影響軸向強(qiáng)度,有的變壓器層壓木壓板采用兩塊半圓壓板,有的壓板強(qiáng)度不夠,在變壓器發(fā)生突發(fā)性短路后被折斷的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,更為嚴(yán)重的使用多塊壓板采用搭積木的方式。如菏澤電廠0號啟備變。

          引線固定支點(diǎn)不夠、支架不牢固。變壓器發(fā)生短路后,使變壓器夾持引線的木支架斷裂和木螺桿折斷,或者使變壓器在大電流沖擊電動力作用下,引線部分發(fā)生彈性變形,造成引線在運(yùn)行電壓下發(fā)生絕緣擊穿。內(nèi)繞組與鐵芯柱間支撐不夠。部分變壓器內(nèi)繞組內(nèi)襯的是軟紙筒,在徑向力的作用下,往往使內(nèi)繞組向鐵芯方向擠壓,造成主絕緣破壞燒損鐵芯的情況屢有發(fā)生。

          變壓器的結(jié)構(gòu)不合理、制造工藝及材料質(zhì)量控制不嚴(yán)由于變壓器的結(jié)構(gòu)不合理、制造工藝及材料質(zhì)量控制不嚴(yán)使變壓器先天不足,主要有以下幾方面原因:(1)導(dǎo)線有毛刺,檢查不到包上紙帶,將紙帶扎破,該處匝絕緣薄弱。金屬毛刺會發(fā)生尖端放電,運(yùn)行中造成局部擊穿。如十里泉電廠5號主變,經(jīng)對完好導(dǎo)線抽查證明確有毛刺現(xiàn)象。

          (2)裝配工藝粗糙,變壓器鐵芯接地現(xiàn)象嚴(yán)重。變壓器裝配過程中雜物掉在變壓器油箱里不注意徹底清理,運(yùn)行部門在吊檢或處理鐵心接地時(shí)發(fā)現(xiàn)木塊、焊渣、鋼絲等雜物,金屬性雜物留在鐵心底部造成鐵心短路或多點(diǎn)接地,有的變壓器拉筋板槽內(nèi)遺留工藝塊,造成拉筋板過熱引起絕緣紙?zhí)蓟?,?dǎo)致鐵芯故障。

          (3)線圈壓緊裝置緊力不夠或受力不均。這些變壓器多為新變壓器或經(jīng)改造修復(fù)后的。由于壓得不緊,造成壓釘和壓釘碗之間懸浮電位放電(鋼壓板),有的遭受大電流沖擊后出現(xiàn)壓釘碗脫落。

          附件質(zhì)量問題分接開關(guān)分接開關(guān)故障也屢有發(fā)生,主要是生產(chǎn)制造檢查不嚴(yán),運(yùn)行維護(hù)無法改變。表現(xiàn)在有載分接開關(guān)的切換部分引出觸頭在絕緣筒上固定不良,運(yùn)行中松動,選擇部分的絕緣條框架變形,使選擇開關(guān)接觸不良甚至合不到位,造成觸頭過熱或放電燒損;切換開關(guān)油箱密封不良造成漏油,使變壓器油箱中油色譜分析可燃性氣體含量增高;無載分接開關(guān)觸頭松動過熱,操作桿金屬接頭懸浮放電等。

          套管的主要問題是介質(zhì)損超標(biāo)、下部漏油等,按要求及時(shí)測定介質(zhì)損耗和取油樣進(jìn)行色譜分析是檢出套管缺陷的有效措施,有的套管由于廠家結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,給安全運(yùn)行帶來很大困難。近幾年發(fā)現(xiàn)的11臺套管缺陷都是絕緣性缺陷,由于監(jiān)督到位,沒有釀成事故,應(yīng)引起制造部門的重視。

          冷卻系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)管道法蘭密封墊和管道焊接質(zhì)量差造成吸潮、進(jìn)氣影響大型變壓器安全運(yùn)行。聊城局蔣莊站1號主變發(fā)現(xiàn)強(qiáng)油系統(tǒng)負(fù)壓區(qū)法蘭和管道焊接處進(jìn)氣,導(dǎo)致輕瓦斯頻繁動作,更換前后散熱器的疏散管管徑不一,被迫第二次停電處理。

          安裝、檢修、運(yùn)行維護(hù)問題檢修人員不熟悉開關(guān)結(jié)構(gòu),盲目調(diào)整并編造試驗(yàn)數(shù)據(jù);變壓器在承受短路后檢查不及時(shí),對內(nèi)部缺陷不能及早發(fā)現(xiàn)處理導(dǎo)致變壓器損壞。變壓器發(fā)生短路事故后,保護(hù)失靈、開關(guān)拒動、失去直流電源等原因,致使短路切除時(shí)間長,在電熱的共同作用下加重變壓器繞組損壞。

          安裝或檢修時(shí)引線壓接不良,造成運(yùn)行后壓接處過熱現(xiàn)象比較普遍。這類故障在過去和現(xiàn)在都有發(fā)生。特別是高壓引線銅頭與套管將軍帽配合不緊密,低壓引線與套管導(dǎo)電桿接觸不良等。

          缺乏繞組變形測量手段,變壓器短路后無法判斷內(nèi)部繞組位移情況,不能有效的避免事故。從具體的變壓器短路事故實(shí)例來看,當(dāng)變壓器發(fā)生短路損壞事故時(shí),損壞的繞組往往是低壓繞組,特別是對于低壓和中壓繞組有變形、絕緣已經(jīng)受到破壞但未發(fā)生絕緣故障的變壓器,常規(guī)的電氣試驗(yàn)和吊罩檢查不能發(fā)現(xiàn),使這類變壓器在再次遭受短路沖擊或系統(tǒng)電壓波動時(shí)釀成絕緣事故。



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