基于現(xiàn)場總線控制技術(shù)的轉(zhuǎn)爐煤氣回收自控系統(tǒng)
1 引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201609/303359.htm萊鋼煉鋼廠1#~3#轉(zhuǎn)爐煤氣回收自控系統(tǒng)于98年12月投產(chǎn)。該自控系統(tǒng)承擔(dān)著將三座轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)產(chǎn)生的大量的轉(zhuǎn)爐煤氣凈化、合理化分析后進(jìn)而加以回收再 利用的自動(dòng)化控制任務(wù)。
但隨著投運(yùn)時(shí)間的推移,該系統(tǒng)暴露出的問題越來越突出:控制硬件/軟件老化、過時(shí)--plc為西門子s5-135u,工控機(jī)為老式的奔騰166 機(jī)型,編程 軟件、監(jiān)控軟件分別為基于dos的step5和fix;控制方式落后--plc與現(xiàn)場信號(hào)的連接均采用傳統(tǒng)的硬線連接方式,通訊網(wǎng)絡(luò)為sinec-h1 網(wǎng),詳見圖1;系統(tǒng)的故障率逐年上升,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)的順行。因此,對(duì)該控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的更新,以使其能夠迅速滿足生產(chǎn)的需求變得十分必要。萊鋼自動(dòng)化部技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真研究、分析、論證,采用了目前流行的現(xiàn)場總線控制技術(shù)對(duì)其進(jìn)行改造。
2 現(xiàn)場總線綜述
現(xiàn)場總線是連接控制系統(tǒng)中現(xiàn)場裝置的雙向數(shù)字通訊網(wǎng)絡(luò),它與傳統(tǒng)的控制方法相比,具有十分明顯的優(yōu)勢:
(1) 具有很好的性價(jià)比,可大幅度降低系統(tǒng)的綜合成本;
(2) 采用了數(shù)字通訊技術(shù),有效的提高了系統(tǒng)的測量及控制精度;
(3) 數(shù)據(jù)傳輸更為可靠、系統(tǒng)響應(yīng)更為快速,同時(shí)還具有強(qiáng)大的抗干擾能力;
(4) 具有故障自診斷、短路自保護(hù)等功能,極大的方便了系統(tǒng)的維護(hù),提高了系統(tǒng)的安全可靠性。
3系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 控制網(wǎng)絡(luò)
基于現(xiàn)場總線與傳統(tǒng)的控制方法相比具有無法比擬的優(yōu)勢,控制方式采用現(xiàn)場總線技術(shù)。同時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣回收現(xiàn)場控制設(shè)備的分散性以及惡劣的現(xiàn)場環(huán)境也十分適合 采用現(xiàn)場總線控制技術(shù)。
目前流行的現(xiàn)場總線協(xié)議有多種:profibus-dp、profibus-pa、devicenet、canopen、modbus等,各種現(xiàn)場總線協(xié) 議都具有各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢。結(jié)合轉(zhuǎn)爐煤氣回收特點(diǎn),為了獲得更好的響應(yīng)、可靠性和更高的效率,主plc與遠(yuǎn)程i/o采用了具有世界標(biāo)準(zhǔn)的 profibus-dp現(xiàn)場總線通訊方式。profibus-dp是目前最快的開放式標(biāo)準(zhǔn)總線,使用基于rs485標(biāo)準(zhǔn)的物理層,并采用主-從工作方式; 其網(wǎng)絡(luò)通訊距離長(最長可達(dá)10公里),通訊速率高(最高達(dá)12mbps),具有極好的抗干擾性能,快速的i/o采集特性(1000點(diǎn)的掃描時(shí) 間1ms)以及超大容納量(最多126個(gè)節(jié)點(diǎn)、幾千個(gè)i/o點(diǎn))。
plc與上位機(jī)則采用了基于tcp/ip協(xié)議、星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的以太網(wǎng)通訊方式。該通訊協(xié)議更為普遍、通用,同時(shí)具有很高的通訊速率;星型連接的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使 得網(wǎng)絡(luò)的可靠性、擴(kuò)充性更強(qiáng);由于網(wǎng)絡(luò)走線距離長,通訊介質(zhì)采用光纜,可以最高支持100mbps的通訊速率、幾十公里超長的傳輸距離、很強(qiáng)的抗干擾能力 以及極低的誤碼率,而且投資成本低、施工簡單、維護(hù)方便。
3.2 控制硬件
根據(jù)控制系統(tǒng)的規(guī)模,采用西門子s7-300 plc進(jìn)行控制。siemens s7系列plc具有更為強(qiáng)大的功能,更快的掃描速度,可以完成更為復(fù)雜的控制,同時(shí)還支持多種通訊協(xié)議,兼容性好,具有更為出色的電磁兼容性,可以滿足各種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
為了能夠適應(yīng)惡劣的工業(yè)環(huán)境,我們采用了turck功能最為強(qiáng)大、等級(jí)最高的pdp、sdpb系列i/o模塊作為遠(yuǎn)程站進(jìn)行現(xiàn)場設(shè)備的信號(hào)采集及控制。 turck輸入/輸出模塊防護(hù)等級(jí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的plc i/o模板(ip20),可達(dá)ip67,非常適合安裝于極其惡劣的現(xiàn)場中,同時(shí)還具有強(qiáng)大的自診斷功能,能夠迅速準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)、電源、現(xiàn)場信號(hào)等故障,并具有短路診斷/保護(hù)功能以及組、點(diǎn)診斷及保護(hù)功能,便于系統(tǒng)維護(hù)。另外,采用了3套turck公司的bl20產(chǎn)品放置于電磁站內(nèi),分別用于3座轉(zhuǎn)爐的爐 前控制。bl20產(chǎn)品支持多種總線協(xié)議,具有非常好的開放性,同時(shí)i/o點(diǎn)數(shù)配備靈活(每塊模板從1點(diǎn)至32點(diǎn)不等,提供多種選擇),安裝體積小,特別適 合于小型精確項(xiàng)目(每座轉(zhuǎn)爐爐前控制信號(hào)di只有9點(diǎn)、do為6點(diǎn))的開發(fā),降低投資費(fèi)用。
此外,由于該系統(tǒng)的控制節(jié)點(diǎn)較多(共42個(gè)),已經(jīng)超過了profibus-dp網(wǎng)絡(luò)每段所能容納的最大節(jié)點(diǎn)數(shù)32。為此,配置了中繼器將系統(tǒng)的容量提高 了1倍,同時(shí)更為有效的提高了網(wǎng)絡(luò)的通訊速率,使網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載量分配更為合理。
3.3 控制軟件
plc編程軟件/監(jiān)控軟件分別采用基于windows 2000平臺(tái)的step7 5.1+sp2及wincc v5.1,用于編制控制程序和監(jiān)控畫面。原系統(tǒng)中采用step5開發(fā)的控制程序可以通過step7軟件自動(dòng)轉(zhuǎn)換為s7 plc程序,再根據(jù)改造情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷暮蠹纯赏哆\(yùn),從而大大縮短軟件開發(fā)周期。
4 系統(tǒng)配置與結(jié)構(gòu)
plc i/o模板主要完成就近的4臺(tái)風(fēng)機(jī)變頻器的相關(guān)信號(hào)控制;cpu采用現(xiàn)場總線通訊協(xié)議完成與現(xiàn)場遠(yuǎn)程站的數(shù)據(jù)傳輸;cp則負(fù)責(zé)與上位機(jī)的數(shù)據(jù)交換。
(1) plc具體配置為:
支持profibus-dp總線協(xié)議的cpu 315-2 dp 1塊、支持tcp/ip通訊協(xié)議的cp 343-1 1塊、ps 307(考慮到主機(jī)架模塊的背板電流消耗較小,電源模塊容量選擇為5a) 1塊、32點(diǎn)24v di模板3塊、32點(diǎn)24v do模板2塊。
(2) 爐前控制采用bl20,pdp、sdpb系列i/o模塊則用于現(xiàn)場控制。
硬件具體配置:
l 現(xiàn)場控制
4 路ai模塊(sdpb-40a-0007)21塊、4路rtd模塊(sdpb-40a-0009)11塊、16點(diǎn)di(pdp-im16-0002)3 塊、8點(diǎn)do(pdp-om8-0004,2a)4塊。
l 爐前控制
3座轉(zhuǎn)爐爐前控制系統(tǒng)的硬件配置相同,均為 profibus-dp耦合器(bl20-gw-pbdp-12mb,12mbps)1塊、總線電源模塊(bl20-br-24vdc-d)1塊、32點(diǎn) di模板(bl20-32di-24vdc-p)1塊、輸出模板供電模塊(bl20-pf-24vdc-d)1塊、16點(diǎn)do模板(bl20-16do- 24vdc-0.5a-p,0.5a)1塊。
l 上位機(jī)則全部采用高性能的臺(tái)灣研華工控機(jī)ipc-610h(p2.0/256m/40g)。
系統(tǒng)配置圖如圖2所示。
5 生產(chǎn)工藝簡介
轉(zhuǎn)爐吹煉生產(chǎn)過程開始后,風(fēng)機(jī)由低速變?yōu)楦咚龠\(yùn)轉(zhuǎn),氧槍下降開始吹氧,分析儀投入運(yùn)行,經(jīng)過一段時(shí)間后,煙罩降下。經(jīng)過短暫延時(shí)后,爐口微差壓開始自動(dòng)調(diào) 節(jié)。當(dāng)回收煤氣的條件滿足后,水封逆止閥自動(dòng)打開,三通切換閥則由放散側(cè)轉(zhuǎn)換至回收側(cè)開始回收煤氣。停止吹煉前煙罩首先被升起,爐口微差壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)停止調(diào)節(jié),二文喉口rd閥置于固定位置。在吹煉結(jié)束時(shí),風(fēng)機(jī)降為低速運(yùn)轉(zhuǎn),二文喉口捅針開始動(dòng)作,動(dòng)作數(shù)次后,一次回收過程結(jié)束。若回收煤氣過程中條件不滿足,三通切換閥將自動(dòng)由回收狀態(tài)切換至放散位,水封逆止閥也自動(dòng)關(guān)閉。該回收自控系統(tǒng)在轉(zhuǎn)爐的每次冶煉周期只進(jìn)行一次回收。為了確保安全,如果一旦進(jìn)行放散, 即使回收條件再次滿足,本冶煉周期內(nèi)也不再進(jìn)行回收。
評(píng)論