車載高頻推挽DC-DC變換器設(shè)計方案(二)
3 開關(guān)變壓器的設(shè)計
采用面積乘積(AP)法進(jìn)行設(shè)計。對于推挽逆變工作開關(guān)電源,原邊供電電壓UI=24V,副邊為全橋整流電路,期望輸出電壓UO=220V,輸出電流IO=3A,開關(guān)頻率fs=25kHz,初定變壓器效率η=0.9,工作磁通密度Bw=0.3T.
(1)計算總視在功率PT.設(shè)反向快速恢復(fù)二極管FRD的壓降:VDF=0.6*2=1.2V
4 推挽逆變的問題分析
4.1能量回饋
主電路導(dǎo)通期間,原邊電流隨時間而增加,導(dǎo)通時間由驅(qū)動電路決定。
圖3 S1導(dǎo)通、S2關(guān)斷時的等效電路
圖3(a)為S1導(dǎo)通、S2關(guān)斷時的等效電路,圖中箭頭為電流流向,從電源UI正極流出,經(jīng)過S1 流入電源UI負(fù)極,即地,此時FWD1不導(dǎo)通;當(dāng)S1關(guān)斷時,S2未導(dǎo)通之前,由于原邊能量的儲存和漏電感的原因,S1的端電壓將升高,并通過變壓器耦合使得S2的端電壓下降,此時與S2并聯(lián)的能量恢復(fù)二極管 FWD2還未導(dǎo)通,電路中并沒有電流流過,直到在變壓器原邊繞組上產(chǎn)生上正下負(fù)的感生電壓。如圖3(b);FWD2導(dǎo)通,把反激能量反饋到電源中去,如圖 3(c),箭頭指向為能量回饋的方向。
4.2 各點波形分析
當(dāng)某一PWN信號的下降沿來臨時,其控制的開關(guān)元件關(guān)斷,由于原邊能量的儲存和漏電感的原因,漏極產(chǎn)生沖擊電壓,大于2UI,因為加入了RC緩沖電路,使其最終穩(wěn)定在2UI附近。如圖4所示。
圖4 RC緩沖電路波形圖
當(dāng)S1的PWN 信號下降沿來臨,S1關(guān)斷,漏極產(chǎn)生較高的沖擊電壓,并使得與S2并聯(lián)的反饋能量二極管FWD2導(dǎo)通,形成能量回饋回路,此時S2漏極產(chǎn)生較高的沖擊電流,見圖5.
圖5 S2漏極產(chǎn)生較高的沖擊電流
5 實驗與分析
實驗結(jié)果表面,輸出電壓穩(wěn)定在220V,紋波電壓較小。最大輸出功率能達(dá)到近600W,系統(tǒng)效率基本穩(wěn)定在80%,達(dá)到預(yù)期效果。其中,由于IGBT效率損耗較大導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏低,考慮如果采用損耗較小的MOSFET,系統(tǒng)效率會至少上升10%~15%.
注意事項:
?。?) 變壓器初級繞組在正、反兩個方向激勵時,由于相應(yīng)的伏秒積不相等,會使磁芯的工作磁化曲線偏離原點,這一偏磁現(xiàn)象與開關(guān)管的選擇有關(guān),原因是開關(guān)管反向恢復(fù)時間的不同》 可導(dǎo)致伏秒積的不同。
?。?)實驗中,隨著輸入電壓的微幅增高,系統(tǒng)損耗隨之增大,主要原因是變壓器磁芯產(chǎn)生較大的渦流損耗,系統(tǒng)效率有所下降。減小渦流損耗的措施主要有:減小感應(yīng)電勢,如采用鐵粉芯材料;增加鐵心的電阻率,如采用鐵氧體材料;加長渦流所經(jīng)的路徑,如采用硅鋼片或非晶帶。
6 結(jié)論
推挽電路特別適用于低壓大電流輸入的中小功率場合,并利用AP法設(shè)計了一種高頻推挽DC-DC變換器。實驗結(jié)果表明本文的高頻推挽變壓器的設(shè)計方案達(dá)到了預(yù)期的效果,使輸出電壓穩(wěn)定在220V并具有一定的輸出硬度,效率達(dá)到80%,為現(xiàn)代汽車電源的發(fā)展提供了一定的發(fā)展空間。
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