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          變頻器在煤氣恒壓控制系統(tǒng)中應用與實現(xiàn)

          作者: 時間:2016-12-16 來源:網(wǎng)絡 收藏

            3.3 睡眠功能參數(shù)設定
            根據(jù)實際監(jiān)測和統(tǒng)計,煤氣壓力通常在夜間會升高(達到4.5kpa左右),會使電機工作在超低速狀態(tài),為節(jié)約電能,對變頻器設置了睡眠功能控制。
            恒壓控制系統(tǒng)的睡眠功能設置原理:當煤氣供應系統(tǒng)壓力達到4.5kpa以上(煤氣其它用戶消耗量減少,會使煤氣供給管網(wǎng)內(nèi)壓力增高)。這時為滿足鍋爐正常運行的壓力要求,pid過程控制器就降低電機的轉(zhuǎn)速,電機不會停止,而保持低速運轉(zhuǎn)狀態(tài)。由于管路存在的自然壓力損耗和低速運行時,離心風機的低效率,變頻器設定的壓力值一般要求較高于實際所需壓力值。當睡眠功能檢測到這種低速情況時,經(jīng)睡眠延時后,將停止這種超低速運轉(zhuǎn)。在控制系統(tǒng)進入睡眠模式后,變頻器仍然處在監(jiān)視煤氣壓力狀態(tài)。當壓力低于最小允許值以下時,并經(jīng)喚醒延時后,則重新啟動風機工作。其睡眠控制邏輯關系如圖3所示。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/330920.htm


            在圖3中,其有關參數(shù)設定要求及實際設定值如下:
           ?。?)40.21—睡眠設定值。如果電機速度低于此設定值(10hz),且在時間差內(nèi)大于睡眠延時時間,則變頻器進入睡眠模式;在睡眠模式下,電機停止運行。
           ?。?)40.22—睡眠延時時間設定(20s)。當電機速度低于睡眠速度設定值時,計時器開始計時;當電機速度高于睡眠速度時,計時器復位。設定范圍0.0—3600.0s。
           ?。?)40.23—睡眠功能喚醒設定值。如果過程實際值低于設定值,且時間長于喚醒延時時間,則變頻器就被喚醒。其設定范圍0.0—100.0%(以過程給定值的百分比形式表示)。
           ?。?)40.24—睡眠功能喚醒延遲時間。當過程實際值低于喚醒設定值時,計時器開始工作;當過程實際值高于喚醒值時,計時器復位。其設定值范圍0.0—3600.0s。
           ?。?)99.02—變頻器控制模式。設定“3”時,則為pid控制模式。
            其睡眠功能時序圖如圖4所示。


          4 控制系統(tǒng)調(diào)試
            變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設計、安裝完成后,根據(jù)實際生產(chǎn)需要進行系統(tǒng)調(diào)試,以確保系統(tǒng)控制的實際效果。新系統(tǒng)最后的調(diào)試工作極為重要和關鍵,這也關系到整個改造工程的成敗,根據(jù)實際生產(chǎn),系統(tǒng)地進行參數(shù)修正,調(diào)整各項控制參數(shù)到最佳數(shù)值,才有可能充分發(fā)揮系統(tǒng)控制的先進性和優(yōu)越性。
            變頻器的參數(shù)設置較簡單,其主要是煤氣進口壓力信號作用后需要修改的有關參數(shù)設置。調(diào)試步驟如下:
           ?。?)確定設定信號的范圍。首先斷開壓力測量信號,將給定電位器調(diào)至最小,啟動變頻器運行(帶載),緩慢增加給定電位器電阻至風機出口壓力達到5.2kpa,測取電位器的實際阻值和電壓值u(ai3、ai4端),并記錄變頻器的輸出頻率值。
           ?。?)將壓力信號接入控制系統(tǒng),并使給定信號為u,設置pid的有關參數(shù)為一定值,緩慢增加壓力,測取煤氣進口壓力對系統(tǒng)的影響程度(通過記錄其對應的數(shù)據(jù),可得出其線性關系),如果對給定值修正不理想,可重新設定pid參數(shù)(一般是改變比例常數(shù)),以求取最佳修正參數(shù)值。
            (3)喚醒值的確定。將煤氣進口壓力提高到4.8
            kpa,并使給定信號電壓為u,啟動系統(tǒng)工作,測取變頻器的輸出頻率,再換算成實際給定量大小,即可得到喚醒值大小。
           ?。?)系統(tǒng)投入運行后,必須驗證實際干擾信號的影響程度,如系統(tǒng)震蕩,如不穩(wěn)定,可改變pid的微分、積分時間常數(shù)值,以確定實際需要的參數(shù)值。
            (5)實際測得:給定最大電壓為8.4v;當煤氣壓力為0.6kpa時,變頻器輸出頻率為42hz;喚醒值設置為82%(實際運行值)。
            (6)煤氣恒壓控制系統(tǒng)變頻調(diào)試中注意的事項:加速時間要求盡可能的短(可減小系統(tǒng)滯后時間),因為設定過長,會使煤氣壓力突然大幅降低時,風機不能立即提速,造成鍋爐熄滅;增加減速時間,能降低煤氣供給壓力波動和調(diào)速控制系統(tǒng)的干擾,對電機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),有助于煤氣穩(wěn)定、可靠地供給,也防止變頻器頻繁加、減速狀態(tài)動作,導致變頻器過熱和保護功能動作。雖然這種設定犧牲了一些系統(tǒng)的動態(tài)響應性和跟隨性,但卻能很好地滿足鍋爐正常工作的安全性和穩(wěn)定性。
            實踐證明,這種變頻控制調(diào)節(jié)裝置比較適合壓力波動較大,且要求流量穩(wěn)定、壓力較高的供氣用戶。改造結(jié)果證明,效果良好,煤氣壓力控制指標滿足鍋爐正常運行的要求,熱媒油溫度調(diào)整迅速、穩(wěn)定,燃燒充分,鍋爐效率提高9%;日節(jié)電73kw.h以上。
          5 結(jié)束語
            應用變頻器對熱媒加壓風機控制系統(tǒng)改造,實現(xiàn)了煤氣恒壓控制目的;提高了鍋爐運行的安全性和穩(wěn)定性,節(jié)約電能顯著,據(jù)統(tǒng)計每月可節(jié)約用電2200kw.h,風機故障仃機率降至4h/月(改造前平均為23h/月左右);風機傳動軸承座軸承的更換周期延長到7個月以上(改造前平均為2個月)。并取得了以下好處:
           ?。?) 改造實施難度低。適合企業(yè)自己施工改造,沒有復雜的外部控制電路設計,調(diào)試方便。
           ?。?) 控制參數(shù)易修改。通過變頻器內(nèi)部設定數(shù)據(jù)修改,就能實現(xiàn)控制系統(tǒng)各項參數(shù)的調(diào)整和優(yōu)化。
           ?。?) 改造費用低。只需購置變頻器;許多原有的電器器件都得到了充分利用,如電機、壓力傳感器、控制箱、操作臺等。
            (4)維修工作少。改造兩年來,其電器控制系統(tǒng)只進行了幾次清灰和日常檢查;系統(tǒng)工作穩(wěn)定;風機維修費用每年減少1.8萬元(購置軸承費用)。
            (5)節(jié)約電能。在相同煤氣消耗量和壓力條件下,電機電流平均降低7.2a,電機溫度降低8~11℃。


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