基于臺達(dá)PLC的制袋封切機控制系統(tǒng)
(4)最高脈沖輸出頻率計算。用戶要求最高送料速度為180m/min,由此可計算得出系統(tǒng)所要求的脈沖輸出頻率,以此為PLC選型的重要依據(jù)。
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3.2 PLC與HMI選型
(1)輸入信號統(tǒng)計。在色標(biāo)傳感器檢標(biāo)時,由于袋料上所印刷的色標(biāo)不同,故亮通(Light On)、暗通(Dark On)均有可能。無論亮通或是暗通,在檢測到色標(biāo)信號時都需要PLC作出中斷響應(yīng),所以需要把色標(biāo)傳感器的Light On與Dark On都接入PLC。色標(biāo)信號:2點;低位信號:1點;高位/送料信號:1點,共4點DI信號。
(2)輸出信號統(tǒng)計。脈沖輸出(Pulse+Sign):2點(Y0,Y1);切刀動作:1點;沖孔動作:1點;蜂鳴器:1點;共5點DO信號。
(3)其它功能??奢敵龃笥谙到y(tǒng)所要求頻率(95541pps)的脈沖;2點外部中斷回應(yīng)。
基于以上考慮,PLC選擇DVP-20EH00T。具體功能參數(shù)為:200Kpps脈沖輸出,8點外部中斷回應(yīng)。同時與HMI通信可使用RS485連接,抗干擾能力優(yōu)于一般的RS232通信方式。HMI選用臺達(dá)DOP-A57GSTD高性價比觸摸屏,通過圖3可見觸摸屏操作更為直觀方便。大部分操作在HMI 上進(jìn)行,從而可減少外部按鈕開關(guān)、指示燈的使用,只保留急停按鈕等必要設(shè)備。
機電一體化封切機電系統(tǒng)原理如圖4所示。
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3.3 PLC程序設(shè)計要點
主體程序使用邏輯順序控制,除此之外的編程重點如下:
(1)使用浮點運算。為減小計算誤差,如袋長脈沖數(shù)、偏差脈沖數(shù)等重要數(shù)據(jù)的計算,均使用浮點運算。經(jīng)過驗證,計算誤差小于0.001mm。
(2)袋長脈沖送料使用DPLSR可調(diào)加減速脈沖輸出指令,反復(fù)修改并驗證啟動頻率與加減速時間設(shè)置的合理性。完成袋長脈沖之后,使能色標(biāo)檢測,以忽略袋料中間部分的色標(biāo)誤檢。檢測到色標(biāo)時,響應(yīng)外部中斷,執(zhí)行中斷程序置位M1334以停止CH0脈沖輸出。可設(shè)置亮通(Light On)中斷或是暗通(Dark On)中斷。精簡中斷程序的內(nèi)容,盡量減少中斷對掃描周期的影響。
4 結(jié)束語
FD1500型制袋封切機的性能雖已達(dá)到最初的設(shè)計目標(biāo)(在袋長為1000mm時,制袋速度:60個/分),但PLC脈沖輸出頻率尚有較大余量可用。使用標(biāo)準(zhǔn)100mm直徑膠輥時,可改變伺服電機電子齒輪比,在保證控制精度的前提下,更進(jìn)一步加大PLC脈沖輸出頻率的余量。以上有利因素均為FD1500型制袋機提高加工速度奠定了良好的基礎(chǔ)。二次開發(fā)時,加大減速比至1:3,將突破伺服負(fù)載/電機轉(zhuǎn)子慣量比過大這一限速瓶頸,最終提高生產(chǎn)效率。
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