<meter id="pryje"><nav id="pryje"><delect id="pryje"></delect></nav></meter>
          <label id="pryje"></label>

          新聞中心

          EEPW首頁 > 嵌入式系統(tǒng) > 設(shè)計應(yīng)用 > PROFIBUS總線在織造機(jī)上的應(yīng)用

          PROFIBUS總線在織造機(jī)上的應(yīng)用

          作者: 時間:2016-12-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          0 引言

          信息技術(shù)的飛速發(fā)展,促進(jìn)了工業(yè)自動化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的深刻變革,數(shù)字信息交換的范圍正迅速覆蓋從工廠的管理、控制到現(xiàn)場設(shè)備的各個層次,并逐步形成了全分布式網(wǎng)絡(luò)集成自動化系統(tǒng)和工業(yè)控制系統(tǒng)的集散化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化要求而發(fā)展起來的新技術(shù)。PROFIBUS總線技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展已經(jīng)成為全球工業(yè)自動化技術(shù)的熱點(diǎn)之一,受到全世界和工業(yè)界的普遍重視。目前,現(xiàn)場總線已經(jīng)為自動化技術(shù)構(gòu)成的全集成自動化系統(tǒng)以及信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將成為本世紀(jì)自動化發(fā)展的主流。

          1 設(shè)計分析

          水刺無紡布聯(lián)合織造機(jī)如圖1所示,共分為13個環(huán)節(jié),輸送簾、預(yù)刺機(jī)、圓刺機(jī)1、圓刺機(jī)2、主刺機(jī)、軋干機(jī)、軋染機(jī)、烘干機(jī)1、烘干機(jī)2、印花機(jī)、烘干機(jī)3、烘干機(jī)4和收卷機(jī)組成。每個環(huán)節(jié)都由一只2.2KW三相交流異步電機(jī)拖動。根據(jù)生產(chǎn)的工藝,控制要求如下:

          水刺無紡布織造生產(chǎn)線傳動示意圖
          圖1水刺無紡布織造生產(chǎn)線傳動示意圖

          1)生產(chǎn)線的所有工藝參數(shù)可在觸摸屏上調(diào)節(jié)。

          2)每只電機(jī)所拖動的圓輥上的線速度相等。

          3)對整條生產(chǎn)線的運(yùn)行速度可手動設(shè)定(稱為領(lǐng)航速度)。

          4)對每個環(huán)節(jié)可設(shè)定其速度比例,比如領(lǐng)航速度設(shè)定為15m/min,所有環(huán)節(jié)比例設(shè)定為1,各環(huán)節(jié)線速度相等,都為15m/min,當(dāng)主刺機(jī)的比例設(shè)定為1.1時,在主刺機(jī)后面的軋干機(jī)等環(huán)節(jié)的線速度同時都要增加1.1倍,主刺機(jī)前面的環(huán)節(jié)線速度不變。

          5)在烘干機(jī)l處設(shè)定一個啟動開關(guān)與加速按鈕,只有當(dāng)啟動開關(guān)打開時,1號烘干機(jī)后面的環(huán)節(jié)才能工作,當(dāng)加速按鈕按下后,1號烘干機(jī)后的所有環(huán)節(jié)速度增加,增加比例可在觸摸屏上調(diào)節(jié)。

          6)在3號烘干機(jī)與收卷機(jī)上各設(shè)定一個啟動開關(guān)與加速按鈕,作用同上。

          2 制定控制方案

          2.1 控制分析

          1)因每個環(huán)節(jié)的傳動比都不一樣,并且生產(chǎn)線的速度要可調(diào),所以每一個環(huán)節(jié)都必須使用變頻器控制,以達(dá)到速度可調(diào)的基本要求。

          2)在正常生產(chǎn)過程中,每個環(huán)節(jié)的圓輥上過原料綿時,圓輥就會受力,速度就會下降,此時系統(tǒng)能自動調(diào)節(jié)速度,始終保持設(shè)定的線速度不變。這就要求系統(tǒng)必須采用閉環(huán)調(diào)節(jié)。

          3)因?yàn)橛?3只變頻器,如果采用傳統(tǒng)的模擬量控制,會有線路復(fù)雜,抗干擾能力差,故障維修率高等缺點(diǎn),所以采用總線控制。

          2.2 控制方案

          在每只電機(jī)上安裝一只編碼器,將速度反饋到變頻器內(nèi),再由PLC通過總線控制變頻器的輸出,構(gòu)成半閉環(huán)控制系統(tǒng)。

          采用西門S7-300 PLC,CPU為315—2DP,變頻器為DANFOSS的VLT2800加PROFIBUS控制卡,西門子TP270 10寸觸摸屏等為主要控制器件實(shí)現(xiàn)以上控制要求。控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。

          電氣控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
          圖2電氣控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

          3 硬件設(shè)置與程序

          3.1 87-300 PLC硬件組態(tài)

          PLC硬件組態(tài)又分為兩個部分先是對PLC模塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行組態(tài),再對總線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行組態(tài)。對模塊結(jié)構(gòu)組態(tài)就根據(jù)PLC的組成結(jié)構(gòu),將每一只模塊的型號輸入到RACK中,并記錄下系統(tǒng)自動分配的地址,如面3所示,輸入啟始地址為112.0共計32點(diǎn);輸出啟始地址為Q24.0,共計16點(diǎn)。GSD文件,并加載到系統(tǒng)中,然后就可以進(jìn)行組態(tài),如圖3所示共計組態(tài)13個站點(diǎn),且每一個站點(diǎn)地址都不相同。所有站點(diǎn)組態(tài)完成后,對每一個站點(diǎn)的參數(shù)控制方式(PPO)進(jìn)行選擇與設(shè)置。VLT2800提供了8種PPO控制方式,這里選用第4種l!llTYPF_A,如圖4所示。

          硬件組態(tài)圖
          圖3硬件組態(tài)圖

          每一個站點(diǎn)PPO—TYPE 4共12個字節(jié),如圖4站點(diǎn)地址為1的變頻器,占用PLC輸入地址為IB256到IB267,輸出地址為QB256到QB267,每一個字節(jié)所表示的意義,可參照DANFOSS DP V lPROFIBUSS通信手冊。


          上一頁 1 2 下一頁

          關(guān)鍵詞: PROFIBUS總線織造

          評論


          技術(shù)專區(qū)

          關(guān)閉
          看屁屁www成人影院,亚洲人妻成人图片,亚洲精品成人午夜在线,日韩在线 欧美成人 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();