工業(yè)機(jī)器人在縫紉機(jī)鑄件加工中的應(yīng)用
3.1系統(tǒng)控制邏輯圖如圖3-1所示: 整個(gè)項(xiàng)目采用PLC作為主控單元,通過在人機(jī)交互界面上操作以及監(jiān)控機(jī)器人的狀態(tài),在進(jìn)入自動(dòng)狀態(tài)下,只需操作按鈕站就可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的啟動(dòng)和停止。PLC通過控制獨(dú)立的機(jī)器人系統(tǒng)以及機(jī)床系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)調(diào)作業(yè)。
首先,將電控系統(tǒng)上電,啟動(dòng)PLC,PLC控制機(jī)器人以及機(jī)床進(jìn)行自檢,機(jī)床進(jìn)行自檢,如有故障機(jī)床將停止。此時(shí)機(jī)器人檢測(cè)是否在等待工作位置,如不在工作位置將停機(jī)。如機(jī)器人以及機(jī)床均在指定位置機(jī)器人、料道以及機(jī)床將進(jìn)行協(xié)調(diào)作業(yè),完成一次工作后,將自動(dòng)進(jìn)入下月一次循環(huán)。
3.4工位仿真布局圖:
通過使用Delmia離線仿真軟件,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器人進(jìn)行三維布局。從而驗(yàn)證機(jī)器人柔性抓手以及機(jī)器人之間是否存在干涉。同時(shí)根據(jù)仿真結(jié)果測(cè)算機(jī)器人工作節(jié)拍,確認(rèn)機(jī)器人底座高度,各個(gè)機(jī)床擺放位置,驗(yàn)證機(jī)器人可達(dá)范圍,保證機(jī)器人與機(jī)床之間最大有效服務(wù)距離等工作。詳細(xì)仿真圖如圖3-2所示: 3.5機(jī)器人示教
通過現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)器人軌跡記錄,位姿修改,IO信號(hào)設(shè)置,完成機(jī)器人與機(jī)器人的配合。經(jīng)過初次調(diào)試后,優(yōu)化機(jī)器人運(yùn)動(dòng)軌跡,刪除部分多余運(yùn)動(dòng)軌跡點(diǎn),縮短機(jī)器人信號(hào)通訊時(shí)間,提高機(jī)器人工作效率,并通過設(shè)置機(jī)器人干涉區(qū),防止機(jī)器人間以及機(jī)器人與機(jī)床的潛在碰撞,提高生產(chǎn)線穩(wěn)定性。當(dāng)兩臺(tái)機(jī)器人存在潛在碰撞危險(xiǎn)時(shí),優(yōu)先出發(fā)第一臺(tái)機(jī)器人進(jìn)入干涉區(qū)信號(hào),防止其他機(jī)器人進(jìn)入潛在碰撞區(qū)。
總結(jié):通過使用機(jī)器人進(jìn)行縫紉機(jī)頭上下料,不但可以降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,還可以提高產(chǎn)量,降低產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。使用機(jī)器人生產(chǎn)的縫紉機(jī)頭,不但加工精度得以保障,而且廢品率也大幅降低,產(chǎn)品一致性以及質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于人工生產(chǎn)的產(chǎn)品。
評(píng)論