分享幾例電磁流量計在生產(chǎn)中應用故障案例分析
例序 | 日期 | 被測介質(zhì) | 故障現(xiàn)象 |
1 | 1988.8.22 | 2%殼物淀粉,液溫80℃電導率10μS/cm | 液循環(huán)系統(tǒng)要求控制流量變化在±5%以內(nèi),出現(xiàn)±13%變化 |
2 | 1988.10.20 | 3%殼物淀粉+40%乳糖,電導率160μS/cm | 控制流量變化超過要求高達±20% |
3 | 1998.5.25 | 55%乳糖,液溫80℃電導率60μS/cm | 控制流量變化過大,出現(xiàn)大的超調(diào)和欠調(diào)(Overshoot and Undershoot) |
(3)紙漿漂白過程在PFA襯里上附著消泡劑和被認為是油系的物質(zhì),并遮蓋電極而不能測量。雖然可在幾個月后利用停車之際,用汽油洗凈后仍可繼續(xù)使用,是否有更好的辦法?
二、 制水業(yè)—某凈水廠
(1)安裝口徑比管道小的電磁流量計,以降低投資
(2)加藥液電磁流量計輸出不穩(wěn)
三、 制藥業(yè)—制藥公司攝津工廠和抗瀨工廠
雖然兩工廠電磁流量計用量不多,卻發(fā)現(xiàn)罕見的多種故障原因。攝津工廠從1986/1987年啟用3臺電磁流量計,抗瀨工廠則早在1967年啟用6臺。下文例舉5個輸出信號不穩(wěn)的診斷案例。
案例1~3 淀粉等生成肉眼觀察不出的絕緣膜層
案例4 電磁流量傳感器向下傾斜流動,氣泡排放不流暢
系統(tǒng)投入生產(chǎn)后,即出現(xiàn)控制流量幅度變化過大,為通常值的3倍,造成運行不穩(wěn)定。檢查發(fā)現(xiàn)儀表所裝水平管道向下傾斜流動,流量傳感器進口端比出口端高出20mm,改裝成管道向上傾斜流動,使進口端低于出口端20mm,故障就排除了。分析原因是管道向下傾斜流動,氣泡排放不流暢,氣泡積聚并緩慢流經(jīng)電極,短時切斷流量信號回路而形成故障。
案例5 輪流測量兩種液體,測量效果因先后順序而異
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