基于變頻技術(shù)下的電廠鍋爐節(jié)能改造策略
本文以河北華電石家莊鹿華熱電有限公司2*330MW空冷供熱機組引風(fēng)機變頻節(jié)能配套改造的實例為研究對象,對節(jié)能改造的策略,改造后引風(fēng)機變頻啟動流程,以及變頻改造所取得的節(jié)能效果進行分析與研究,望能夠促進熱電廠鍋爐節(jié)能降耗目標(biāo)的實現(xiàn)。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/385680.htm現(xiàn)階段國內(nèi)電煤價格倒掛形勢日益嚴峻,熱電廠經(jīng)營面臨著非常大的問題與困境。在這一背景下,如何通過節(jié)能改造的方式降低熱電廠用電率以及發(fā)電成本已成為相關(guān)運營人員高度重視的課題之一。受制造技術(shù)以及設(shè)計技術(shù)、條件等因素影響,熱電廠主要用電設(shè)備(如送風(fēng)機、引風(fēng)機、給水泵等)均屬于高能耗設(shè)備。如對于引風(fēng)機而言,在熱電廠運行過程中其輸出功率與機組負荷間的關(guān)聯(lián)性較弱,既能夠通過改變擋板開度的方式調(diào)整功率,節(jié)流過程中存在嚴重的能耗損失問題。故,針對熱電廠鍋爐引風(fēng)機裝置的節(jié)能改造勢在必行。
1、工程概況
河北華電石家莊鹿華熱電有限公司2*330MW空冷供熱機組引風(fēng)機型號為YA15248-2F,結(jié)構(gòu)型式為靜葉可調(diào)軸流式,由成都電力機械廠生產(chǎn)提供,額定功率為2600kW,額定電壓為6000V,額定電流為292A,工作狀態(tài)下引風(fēng)機額定轉(zhuǎn)速為980r/min,機組按照2臺/爐標(biāo)準(zhǔn)配備,風(fēng)量為1148661m3/h,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)壓為6625Pa,進口煙溫為130.0℃。針對引風(fēng)機在運行過程中存在的能耗高問題,擬通過引入高壓變頻器的方式對其進行節(jié)能改造。
2、節(jié)能改造實例
2.1原系統(tǒng)運行
原系統(tǒng)中引風(fēng)機啟動流程為:關(guān)閉引風(fēng)機出口關(guān)斷擋板以及引風(fēng)機入口調(diào)節(jié)擋板→啟動引風(fēng)機→開啟引風(fēng)機出口關(guān)斷擋板。引風(fēng)機停止流程為:關(guān)閉引風(fēng)機入口調(diào)節(jié)擋板→停止引風(fēng)機→關(guān)閉引風(fēng)機出口關(guān)斷擋板。引風(fēng)機正常啟動30.0s后,由入口調(diào)節(jié)擋板對爐膛負壓進行自動控制(自動控制實現(xiàn)依據(jù)為:由控制回路輸出4.0mA~20.0mA信號至入口調(diào)節(jié)擋板執(zhí)行機構(gòu),以控制擋板開度,進而達到穩(wěn)定爐膛負壓的效果)。
2.2改造策略
為了不影響引風(fēng)機的正常啟動與停止功能,變頻改造并未將高壓變頻器作為單獨設(shè)備驅(qū)動級,而是將啟停邏輯集成至引風(fēng)機驅(qū)動級邏輯回路中,對相應(yīng)步驟的允許條件進行調(diào)整。具體策略有以下兩個方面:
2.2.1對引風(fēng)機啟動邏輯的修改
原引風(fēng)機啟動邏輯步序不做調(diào)整,在高壓變頻改造下于第二步中修改啟動指令為“引風(fēng)機在啟動后先關(guān)閉6kV斷路器QF,若引風(fēng)機變頻器處于遠方控制狀態(tài),變頻器處于變頻狀態(tài),且變頻器準(zhǔn)備啟動信號返回”,則在3.0s延時后發(fā)出變頻器啟動指令。此時,引風(fēng)機斷路器QF的閉合與高壓變頻器的啟動間預(yù)留有3.0s的時間間隔,從而能夠確保高壓變頻器一次端充分充電后再進入啟動升速狀態(tài);
2.2.2對引風(fēng)機停止邏輯的修改
原引風(fēng)機停止邏輯步序不做調(diào)整,在高壓變頻改造下修改允許第二步指令為“引風(fēng)機停止后首先停止高壓變頻器,斷路器QF延時2.0s后斷開”。
2.3引風(fēng)機變頻啟動
經(jīng)高壓變頻器節(jié)能改造后,#2爐引風(fēng)機變頻器的正常啟動需要同時滿足如下條件:
(1)變頻控制指令在40%;
(2)無變頻器重故障;
(3)無變頻器故障;
(4)變頻器電源開關(guān)QF1合閘;
(5)變頻器輸出開關(guān)QF2合閘;
(6)工頻旁路開關(guān)QF3分閘;
(7)變頻器待機指示。
以#2爐引風(fēng)機A為例,變頻模式下的啟動流程為:第一步,確認A引風(fēng)機高壓開關(guān)、A引風(fēng)機工頻旁路開關(guān)QF3在分閘位置;第二步,在A引風(fēng)機變頻操作畫面上合上A引風(fēng)機變頻電源開關(guān)QF1和A引風(fēng)機變頻輸出開關(guān)QF2;第三步,將A引風(fēng)機變頻器控制指令置40%,確認A引風(fēng)機靜葉位置為0;確認A引風(fēng)機其他啟動允許條件滿足;確認引風(fēng)機變頻上電允許發(fā)出;第四步,合上A引風(fēng)機高壓開關(guān),變頻器上電;第五步,DCS畫面上點擊啟動A引風(fēng)機變頻器按鈕,觀察變頻器的轉(zhuǎn)速反饋信號逐步增加至起始轉(zhuǎn)速,觀察變頻發(fā)出“變頻運行”信號。此過程中觀察變頻輸出電流是否正常,觀察變頻是否有“報警”及“故障”信號發(fā)出;第六步,增加靜葉開度,至規(guī)定的最大值(暫定80%)。
3、節(jié)能改造效果
本工程中針對#2爐引風(fēng)機進行變頻配套改造,改造后#2爐引風(fēng)機工作狀態(tài)穩(wěn)定,有非常顯著的節(jié)能效果。將經(jīng)過變頻配套改造的#2爐引風(fēng)機運行情況與未經(jīng)變頻配套改造的#3爐引風(fēng)機電機運行參數(shù)進行對比,結(jié)果如表1所示。
結(jié)合表1可見:通過對#2爐引風(fēng)機進行變頻配套改造的方式,引風(fēng)機在正常運行過程中的機組負荷維持在恒定狀態(tài)下,調(diào)節(jié)擋板開度顯著提升,可達到100.0%的理想狀態(tài),且引風(fēng)機電機電流有所下降,在電機電壓維持恒定的條件下,電機功率顯著降低,對引風(fēng)機節(jié)電有重要意義。
4、結(jié)束語
高壓變頻調(diào)速控制作為一種全新的調(diào)速方法,近年來在大型熱電廠主設(shè)備技術(shù)改造中廣泛應(yīng)用。河北華電石家莊鹿華熱電有限公司2*330MW空冷供熱機組引風(fēng)機通過引入高壓變頻器器進行節(jié)能改造的方式,顯著提高了引風(fēng)機控制系統(tǒng)運行的靈活性以及操作簡便性,并且具有降低引風(fēng)機電機功率,發(fā)揮節(jié)電效益的目的,值得大力推廣。
評論