變頻器在棒線廠高線風(fēng)冷線上的應(yīng)用
2.2 實測數(shù)據(jù)分析
為進一步了解風(fēng)機經(jīng)過變頻改造后的運行和節(jié)能情況,特邀請云南省能源利用監(jiān)測中心對風(fēng)機進行節(jié)能測試,以38 Hz、40 Hz、45 Hz 運行工況作為節(jié)能對比,測試數(shù)據(jù)如表1所列。
可見1#風(fēng)機38 Hz時節(jié)電率為51.36%,40 Hz時節(jié)電率為43.81%,45 Hz時節(jié)電率為22.89%。
也就是說,若原運行狀態(tài)風(fēng)機擋板開度約為75%,變頻改造后,將風(fēng)門全開,調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,頻率調(diào)至工頻頻率的75%,頻率按調(diào)至38 Hz 運行,可大幅度提高節(jié)電效率。
3 經(jīng)濟效益
3.1 直接經(jīng)濟效益
在現(xiàn)場施工中,變頻器總電源采用接到現(xiàn)場的動力電纜直接供電,采用下進線方式引進相應(yīng)的變頻柜,原工頻柜工作電源用新電纜由變頻柜分出后再引進,改變了變頻器總電源要重放新電纜的計劃,從而節(jié)約動力電纜約800余米,減少計劃投資約30萬元。
3.2 間接經(jīng)濟效益
1)改用變頻控制后,對電機實現(xiàn)了軟啟動,使電機的最大啟動電流控制在250 A以下,避免了大電流的沖擊,保護了電機,有助于產(chǎn)量的提高。
2)用四段轉(zhuǎn)速取代了原用的四擋機械風(fēng)門控制方式,轉(zhuǎn)速可由慢到快實現(xiàn)平穩(wěn)過度,大幅度降低了因沖擊電流產(chǎn)生的能耗,降低了生產(chǎn)成本。
3)改造后,產(chǎn)品質(zhì)量有明顯的改善,提高了成材率。實現(xiàn)了不同鋼種不同頻率的選擇,品種鋼開發(fā)得以實現(xiàn)。達到了改造的預(yù)期效果。
4)在原工頻降壓控制柜與變頻控制柜之間采用各自的中繼互鎖,避免了因誤操作可能造成的事故,且實現(xiàn)了互為備用的效果。
4 改造后的系統(tǒng)特點
昆明鋼鐵集團有限公司棒線廠Stelmol冷風(fēng)線風(fēng)機在變頻控制改造過程中,立足自身,考慮發(fā)展,設(shè)計時充分考慮了現(xiàn)場原有設(shè)備的可利用性及備件的互用性,力求使系統(tǒng)的整個改造具有較高性價比。自行設(shè)計的變頻柜、電氣控制原理圖具有簡單、直觀、I/O點分配合理,中繼互鎖保護、急停保護等特點,確保了整個控制系統(tǒng)的安全運行。
對軟件控制系統(tǒng)的研究開發(fā),在最大限度地滿足生產(chǎn)工藝要求的同時,發(fā)揮了變頻器節(jié)能環(huán)保的特點,整個變頻控制系統(tǒng)的設(shè)計、選型、制圖、編程、安裝、調(diào)試均體現(xiàn)了先進、安全、高效、可靠、方便的特性。設(shè)計的PLC控制軟件,功能性強,解決了生產(chǎn)設(shè)備中的許多問題,簡化了現(xiàn)場的硬件連接,降低了投資及生產(chǎn)成本,增強了設(shè)備運行的穩(wěn)定性。該項改造曾獲昆明鋼鐵集團有限責任公司科技成果獎。目前,在國內(nèi)的生產(chǎn)運用中處于較為先進的地位。
5 結(jié)語
采用變頻調(diào)速方式對風(fēng)冷線的風(fēng)機進行節(jié)能改造,不但操作簡單方便、節(jié)約電能,降低生產(chǎn)成本;
而且大幅度改善了風(fēng)機的運行條件,減少了風(fēng)機電機、風(fēng)門和佳靈執(zhí)行器等的維護量。改造項目自投運以來,運行可靠平穩(wěn),通信數(shù)據(jù)準確及時,采用人機界面作為人機交互工具,簡單直觀,便于操作,工作效率得以提高,實現(xiàn)了該系統(tǒng)的遠程監(jiān)控、手動即時變頻和自動段位變頻等功能。經(jīng)過兩年多的運行測試,系統(tǒng)控制效果好,功能達到設(shè)計要求,具有一定的實用性和推廣性。
評論