五陽(yáng)煤礦主井提升機(jī)電控系統(tǒng)改造
0 引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/387260.htm五陽(yáng)煤礦主井提升機(jī)型號(hào)為JKM-3.25伊4(域)C,提升容器型號(hào)為JDS-12/110伊4 型多繩12 t 箕斗;拖動(dòng)設(shè)備選用YR800-12/1430 型電機(jī),雙機(jī)拖動(dòng)。五陽(yáng)煤礦主井提升系統(tǒng)于1991年進(jìn)行過(guò)一次大規(guī)模的技術(shù)改造,整套提升機(jī)設(shè)備全部更換,由6 t 箕斗更換為12 t 箕斗,井塔、井筒裝備全部進(jìn)行加固,其承載能力已基本達(dá)到極限。因此,增加提升能力的前提條件是在現(xiàn)有大型設(shè)備的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高電控系統(tǒng)的控制性能和可靠性,使提升系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)備的潛在能力得以充分發(fā)揮。
1 原電控系統(tǒng)概況及存在的問(wèn)題
五陽(yáng)煤礦主井提升機(jī)原電控系統(tǒng)采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速、低頻減速、低頻拖動(dòng)。原采用的轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式,以晶閘管控制各段電阻的投切,加速時(shí)間長(zhǎng)達(dá)11.5 s左右;低頻減速時(shí)間達(dá)到9.66 s;低頻爬行以0.45 m/s 速度運(yùn)行,爬行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)32.8 s左右。
原電控系統(tǒng)存在的最主要問(wèn)題是:
1)減速爬行段時(shí)間過(guò)長(zhǎng),爬行段距離為16.4 m,約需要32.8 s;
2)原電控系統(tǒng)在減少爬行時(shí)間、提高產(chǎn)量方面已無(wú)法達(dá)到要求。
同時(shí)原電控系統(tǒng)所采用的調(diào)速方式存在以下缺陷和問(wèn)題:
1)轉(zhuǎn)子回路串接電阻,消耗電能造成巨大的能源浪費(fèi);
2)電阻只能分級(jí)切換,實(shí)現(xiàn)的是有級(jí)調(diào)速,設(shè)備運(yùn)行不平穩(wěn)易引起電氣及機(jī)械沖擊,起動(dòng)時(shí)電機(jī)的沖擊電流達(dá)400 A;
3)低速轉(zhuǎn)矩小,轉(zhuǎn)差功率大,啟動(dòng)電流和換擋電流沖擊大;
4)中高速運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)振動(dòng)大,制動(dòng)既不安全又不可靠。
2 技術(shù)改造原則與方案
2.1 技術(shù)改造總原則
1)采用四象限大功率高壓變頻器實(shí)現(xiàn)同步驅(qū)動(dòng)2臺(tái)800 kW主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)。
2)原電控系統(tǒng)保留,可獨(dú)立運(yùn)行。
3)電控系統(tǒng)的改造依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》進(jìn)行。
2.2 技術(shù)改造方案
技術(shù)改造方案具體內(nèi)容為:將現(xiàn)有的轉(zhuǎn)子串電阻的轉(zhuǎn)差功率消耗型調(diào)速方式改為變頻變壓的轉(zhuǎn)差功率不變型調(diào)速方式;采用專用高壓變頻器實(shí)現(xiàn)。
該高壓變頻器采用性能優(yōu)良、技術(shù)成熟、安全可靠的輸入隔離變壓器-H 橋單元串聯(lián)多電平技術(shù)方案。由電網(wǎng)送來(lái)的三相6 kV交流電經(jīng)過(guò)隔離移相變壓器供給每相4 個(gè)共12 個(gè)IGBT 功率單元,每相上的4個(gè)功率單元輸出的PWM波相疊加后,三相采用Y 形連接,形成了線電壓為6 kV 的高質(zhì)量的正弦波輸出,供給提升機(jī)的電動(dòng)機(jī)。
通過(guò)控制此輸出給提升機(jī)電機(jī)的正弦波的電壓幅值和頻率來(lái)控制絞車電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到按系統(tǒng)要求來(lái)控制提升機(jī)的提升速度。
3 性能分析
1)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行高壓變頻技術(shù)改造后單次提升循環(huán)時(shí)間由120 s縮短至90~100 s,大幅度提高了生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)了五陽(yáng)礦進(jìn)一步提高產(chǎn)量的目標(biāo)。
2)提高主井提升機(jī)的效率,實(shí)現(xiàn)噸煤節(jié)電量不低于25%的目標(biāo)。
將現(xiàn)有的轉(zhuǎn)子串電阻的轉(zhuǎn)差功率消型調(diào)速方式改為變頻變壓的轉(zhuǎn)差功率不變型調(diào)速方式后,在正常工況下,現(xiàn)有的大功率調(diào)速電阻群將不再使用。如果保持目前生產(chǎn)條件不變,噸煤耗電量將下降25%。
3)提高了功率因數(shù),降低了無(wú)功功率。由于采用了先進(jìn)的隔離移相變壓器技術(shù)和電壓源型IGBT 逆變技術(shù),在克服了傳統(tǒng)變頻器對(duì)電網(wǎng)的諧波干擾的同時(shí),主傳動(dòng)系統(tǒng)的功率因數(shù)將由目前的0.89 提高到0.96 以上,大大提高了設(shè)備對(duì)電網(wǎng)容量資源的利用率,減少了因無(wú)功電流引起的線路損耗。
4)提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、安全性。技術(shù)改造完成后,由于在正常工況下不再使用大功率調(diào)速電阻群,也不使用切換電阻用的接觸器,較大幅度地減少了電氣和機(jī)械故障對(duì)生產(chǎn)的影響。
由于電壓和頻率均連續(xù)可調(diào),電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)電流可得到有效控制,轉(zhuǎn)矩沖擊將不再存在,這將明顯地減少當(dāng)前的有級(jí)調(diào)速系統(tǒng)容易出現(xiàn)的齒輪
箱和鋼絲繩等設(shè)備的機(jī)械故障。
由于減速過(guò)程由電力制動(dòng)取代了原來(lái)的低頻制動(dòng),制動(dòng)效果更好,尤其使爬行速度按要求的速度圖嚴(yán)格控制,從而更加安全。
5)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化提升,無(wú)需人工操作;同時(shí)具有自動(dòng)和半自動(dòng)選擇。
6)加減速速度曲線為“S”型曲線,曲線平滑無(wú)拐點(diǎn),起停車時(shí)平穩(wěn)無(wú)抖動(dòng)、制動(dòng)平穩(wěn),對(duì)機(jī)械設(shè)備無(wú)任何沖擊。
7)變頻系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)的諧波干擾低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
8)改造后系統(tǒng)可在0 m/s至全速范圍內(nèi)的任意速度下連續(xù)重載安全運(yùn)行。
4 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益
改造后,新系統(tǒng)的一次提升循環(huán)時(shí)間縮短為90~100 s,考慮煤質(zhì)等因素,我們?nèi)?00 s,新系統(tǒng)1 h將比原系統(tǒng)平均多提5 斗煤,一天工作20 h,每斗煤按10 t計(jì)算,一天將增加產(chǎn)量1 000 t。按年工作330 天,噸煤按400 元計(jì)算,每年將增加銷售收入為330伊1 000伊400=13 200萬(wàn)元。按銷售收入的40%作為利潤(rùn)計(jì)算,一年新增利潤(rùn)13 200伊0.4=5 280萬(wàn)元。
綜上所述,高壓變頻技術(shù)具有良好的節(jié)能效果,在降低企業(yè)生產(chǎn)成本的同時(shí),也積極響應(yīng)了國(guó)家倡導(dǎo)的節(jié)能降耗要求,具有很好的示范作用。
評(píng)論