基于PLC 及變頻器的一拖二注水泵控制系統(tǒng)
在自動狀態(tài)下,操作任何按鈕不起作用,系統(tǒng)完全由PLC 自動控制。I0.6 與I0.7 分別引自變頻器與軟啟動器故障輸出端子。K10與K11分別為安裝在單刀雙擲隔離開關(guān)兩側(cè)的位置開關(guān),其作用為判斷單刀雙擲隔離開關(guān)K5 的位置,以此來判斷是變頻啟動還是軟啟動器啟動。這種電路能省掉很多交流接觸器。I1.2 為變工頻切換常開點(diǎn),引自變工頻切換裝置。當(dāng)變頻器運(yùn)行在50 Hz時(shí),系統(tǒng)壓力達(dá)不到設(shè)定值,PLC 給出信號到變工頻切換裝置,變頻工頻切換裝置自動檢測變頻電源和工頻電源的相位,當(dāng)相位差最小時(shí),此裝置給出切換信號,允許變頻轉(zhuǎn)工頻。I1.3 為軟啟動器運(yùn)行到設(shè)定的電壓(一般為工頻電壓的80%)時(shí)給出的啟動完畢信號。S7為手動、自動選擇開關(guān)。J1~J4分別控制變頻器與軟啟動器的起停。J5~J6分別控制1裕,2裕泵的工頻接觸器。J9為報(bào)警信號輸出繼電器,包括各類報(bào)警。J10控制變頻運(yùn)行指示燈。J11,J12為變工頻切換裝置提供信號。J13,J14控制兩個(gè)電機(jī)散熱風(fēng)機(jī)。
J15控制變頻器手動自動控制方式。模擬量信號輸入共三組,分別是出口壓力信號,入口壓力信號,潤滑油溫度信號,由PLC 擴(kuò)展模塊采樣。H1為總電源指示燈,H2,H3 分別為1# 泵工頻指示與變頻指示燈。H4,H5分別為2#泵工頻指示與變頻指示燈。JL為報(bào)警器。
5 系統(tǒng)監(jiān)控畫面
圖5 為人機(jī)界面監(jiān)控畫面首頁,能顯示各種狀態(tài)指示,從此畫面點(diǎn)擊相應(yīng)的按鈕可以進(jìn)入其它五個(gè)監(jiān)控畫面。在此界面中,主要參數(shù)的監(jiān)控畫面用紅色文字標(biāo)識。
圖6 為開關(guān)狀態(tài)畫面,此畫面能實(shí)時(shí)直觀地顯示各個(gè)開關(guān)的通斷狀態(tài)。
圖7 為數(shù)據(jù)監(jiān)控畫面,能監(jiān)控變頻器的主要運(yùn)行參數(shù)以及壓力等數(shù)據(jù)。調(diào)整相應(yīng)系數(shù)可以使顯示壓力更接近實(shí)際壓力。
圖8 為數(shù)據(jù)設(shè)定畫面,能設(shè)定變頻器的主要參數(shù)以及各種保護(hù)。主要保護(hù)設(shè)定采用的是紅色標(biāo)識。
圖9 為運(yùn)行頻率,是輸出電壓及輸出電流的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)查詢畫面。
圖10 為故障狀況查詢畫面。
6 結(jié)語
近年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)和通訊技術(shù)的迅速發(fā)展,在現(xiàn)代工業(yè)中,利用微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊的工業(yè)控制應(yīng)用也越來越廣泛。變頻調(diào)速技術(shù)作為高新技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)和節(jié)能技術(shù),其應(yīng)用已經(jīng)滲透到石油行業(yè)的各個(gè)部門。本次通過變頻改造后的注水系統(tǒng)具有如下優(yōu)點(diǎn)。
1)實(shí)現(xiàn)了電機(jī)軟起動、軟停車。電機(jī)均通過變頻器或軟起動從0耀50 Hz 作緩慢加速起動,減少了泵因突然高速起動所帶來的影響,減少了直接起動時(shí)起動電流對電網(wǎng)的沖擊。
2)提高了功率因數(shù),改善了電機(jī)電源質(zhì)量,電機(jī)的功率與實(shí)際負(fù)荷相匹配,系統(tǒng)達(dá)到了節(jié)能運(yùn)行的目的。
3)消除了泵的喘振現(xiàn)象,使泵始終運(yùn)行于最佳工況狀態(tài)。
4)實(shí)現(xiàn)了壓力自動控制,被調(diào)節(jié)量得到平穩(wěn)的調(diào)節(jié),增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
5)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)集中上傳功能,可監(jiān)控運(yùn)行中的參數(shù),查詢歷史數(shù)據(jù)或故障,非常方便。
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