變頻器在水平鑄造機(jī)上的應(yīng)用
1 概述
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/387275.htm鋁電解水平鑄造機(jī)是用來生產(chǎn)不同規(guī)格的電解槽鋁母線、陽極鋁導(dǎo)桿的主要設(shè)備,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。它的工藝流程是,注入混合爐內(nèi)的鋁液,經(jīng)溜槽流入中間包,再經(jīng)導(dǎo)流板流到根據(jù)母線或?qū)U規(guī)格選定的結(jié)晶器內(nèi)冷卻結(jié)晶,在牽引機(jī)的牽引下,連續(xù)不斷地從結(jié)晶器內(nèi)結(jié)晶成型而生產(chǎn)出來。在牽引機(jī)的索引下,生產(chǎn)出的母線沿著輥輪經(jīng)過同步鋸小車連續(xù)前進(jìn),當(dāng)鋁母線長度符合實際需要或為基準(zhǔn)母線的倍數(shù)時,同步鋸小車將被推向起始位置,并被壓盤固定,這時啟動鋸片電機(jī)實現(xiàn)進(jìn)鋸,小車會在母線的推動下前進(jìn),當(dāng)小車行至終點,鋸片將母線鋸斷,這樣,可以連續(xù)生產(chǎn)出不同規(guī)格的鋁母線或鋁導(dǎo)桿。該設(shè)備原電氣線路采用繼電器控制,其牽引速度是通過減速比實現(xiàn)的定速值,所以生產(chǎn)母線的規(guī)格受到限制。當(dāng)生產(chǎn)規(guī)格太大時,鋁水還未完全結(jié)晶,牽引機(jī)已將其拉出結(jié)晶器,會出現(xiàn)漏鋁,無法生產(chǎn)出母線;當(dāng)生產(chǎn)規(guī)格較小時,會出現(xiàn)堆鋁或母線表面不光滑,生產(chǎn)出廢品,因此只能生產(chǎn)一定規(guī)格的母線和導(dǎo)桿。采用變頻器來控制,可以根據(jù)所生產(chǎn)母線或?qū)U規(guī)格設(shè)定牽引機(jī)的速度,從而解決上述問題。
為了保證連續(xù)生產(chǎn),產(chǎn)品生產(chǎn)到一定長度必須將其按所需尺寸鋸斷,以保證母線生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行。與之配套的同步鋸進(jìn)鋸原采用繼電器控制,進(jìn)鋸速度無法控制,鋸斷大規(guī)格尺寸的母線時會由于進(jìn)鋸速度過快,將鋸片損壞,出現(xiàn)“爬鋸”現(xiàn)象,這樣生產(chǎn)出的母線外表雖光滑,內(nèi)部卻易出現(xiàn)裂紋,影響導(dǎo)電流量;小規(guī)格母線或?qū)U會由于速度太慢,使截面不光滑,不符合產(chǎn)品要求,同樣,進(jìn)鋸電機(jī)控制也由繼電器控制改為變頻器控制,可以根據(jù)需要設(shè)定任意規(guī)格母線或?qū)U所需要的進(jìn)鋸速度。
2 繼電器控制系統(tǒng)原理
鋁電解水平鑄造機(jī)牽引機(jī)及鋸片進(jìn)(退)控制原理如圖2 所示,其電路控制完全采用繼電器控制,M1 為牽引機(jī)電動機(jī),生產(chǎn)時一般只需要牽引機(jī)單向運(yùn)行。M2 為進(jìn)(退)鋸電機(jī),其電路為正反轉(zhuǎn)電路。由于整個電路保護(hù)裝置只采用了熱繼電器進(jìn)行保護(hù),保護(hù)性能差,若出現(xiàn)嚴(yán)重夾鋸,電機(jī)過載大,電路電氣性能會被破壞,更有甚者會燒壞電機(jī)。不僅如此,還因速度無法調(diào)整,無法生產(chǎn)出合格的母線。所以必須對其進(jìn)行改造。
猿改進(jìn)措施
3.1 技術(shù)參數(shù)
牽引機(jī)電機(jī)型號為Y112M-4,PN=4 kW,nN=1 480 r/min;
減速機(jī)型號為XWE2.2-106,減速比I越1 849;
進(jìn)鋸電機(jī)型號為Y90L-4,PN=1.5 kW,nN=1 480 r/min,進(jìn)(退)鋸速度為11.8 mm/s;
轉(zhuǎn)鋸電機(jī)型號為Y160M1-2,PN=11 kW,nN=2 900 r/min。
3.2 變頻器選型
根據(jù)實際工況,水平鑄造機(jī)屬于恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,同時依據(jù)設(shè)備電機(jī)銘牌上提供的技術(shù)參數(shù),變頻器只有同時滿足以下三個條件,才能滿足實際工況需求。
變頻器容量為7.5 kV·A,而且啟動、停止平穩(wěn),調(diào)速平滑,滿足恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,就能滿足鋁電解水平鑄造機(jī)的工況需求。在此改造過程中選用兩臺MF原7.5K原380V 型變頻器,分別對牽引機(jī)電機(jī)和進(jìn)(退)鋸電機(jī)進(jìn)行一拖一控制,并且選擇PLC 控制代替?zhèn)鹘y(tǒng)繼電器控制方式,這樣能很好地解決生產(chǎn)不同規(guī)格的鋁母線或陽極導(dǎo)桿時,因帶板和同步鋸進(jìn)(退)速度難以調(diào)節(jié)而造成的產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)的問題。
3.3 變頻器控制系統(tǒng)原理
對鑄造牽引機(jī)、進(jìn)(退)鋸變頻改造控制系統(tǒng)的原理圖如圖3 所示。當(dāng)需要生產(chǎn)鋁母線或陽極導(dǎo)桿時,安裝好結(jié)晶器、引錠頭后,啟動各個回路主電源空開,需啟動牽引機(jī),按下按鈕SB1,接觸器KM1吸合,1# 變頻器得電,變頻器頻率通過面板操作設(shè)定為生產(chǎn)母線規(guī)格估計值的最小值,當(dāng)引錠頭將母線拉出結(jié)晶器,逐漸升高頻率直到母線表面比較光滑符合生產(chǎn)要求為止,一般引錠頭處1 m左右為允許廢品。此時的頻率為生產(chǎn)這種規(guī)格母線的設(shè)定頻率,牽引機(jī)就保持在此頻率下連續(xù)運(yùn)行,直到同一規(guī)格的母線生產(chǎn)任務(wù)完成為止,從而也得到了經(jīng)驗頻率值。當(dāng)生產(chǎn)母線長度達(dá)到生產(chǎn)需要或為規(guī)定長度的整數(shù)倍時,需將其鋸斷,啟動鋸片電機(jī),再按下按鈕SB2,2#變頻器得電,它的初始頻率為0 Hz,待鋸片旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定后,按下2# 變頻器的SB5正轉(zhuǎn)按鈕,再緩慢按變頻器面板升頻率按鈕,進(jìn)(退)鋸電機(jī)正轉(zhuǎn),帶動絲桿完成進(jìn)鋸,將其頻率慢慢升高,觀察截面比較光滑,符合產(chǎn)品要求,就設(shè)定此時的頻率為這種規(guī)格母線進(jìn)鋸頻率,將其作為經(jīng)驗值,當(dāng)鋸斷母線后,按下2# 變頻器SB7停止按鈕,將所鋸母線移走后,按下2# 變頻器SB6 反轉(zhuǎn)按鈕,退鋸頻率一般設(shè)定為工頻,進(jìn)(退)到位設(shè)計了到位限位,使接觸器KM2斷電,2#變頻器失電,完成退鋸工作。如此循環(huán)連續(xù)生產(chǎn),圓滿完成生產(chǎn)所需要的不同規(guī)格的鋁母線、陽極導(dǎo)桿等產(chǎn)品。
4 結(jié)語
對鋁電解水平鑄造機(jī)進(jìn)行變頻技術(shù)改造后,可生產(chǎn)出多種規(guī)格的鋁母線,同時,也可生產(chǎn)出電解槽陽極導(dǎo)桿,不僅解決了新型電解槽擴(kuò)容急需新規(guī)格母線的難題,也為生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大急需增加陽極導(dǎo)桿數(shù)量提供了保證。所以此項改造看起來較小,但較好地利用變頻技術(shù)改造解決了實際生產(chǎn)難題。通過兩種控制方式的比較,采用變頻器控制的優(yōu)越性充分體現(xiàn)出來,不僅生產(chǎn)范圍擴(kuò)大,生產(chǎn)效率提高,而且對電機(jī)保護(hù)功能也有很大提高。
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