變頻器在金屬鎂業(yè)對(duì)輥壓球機(jī)上的應(yīng)用
0 引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/387608.htm對(duì)輥壓球機(jī)(以下簡(jiǎn)稱壓球機(jī))是皮江法煉鎂工藝過程中不可或缺的原料加工設(shè)備。壓球機(jī)由預(yù)壓螺旋機(jī)(俗稱次機(jī))、對(duì)輥機(jī)(俗稱主機(jī))、篩分機(jī)和油壓機(jī)等四部分構(gòu)成,其目的在于將煉鎂原粉料壓制成工藝所需的球團(tuán),以減少粉塵,控制容重,改進(jìn)反應(yīng)過程,返回利用及改善運(yùn)輸條件,其工藝過程如圖1所示。
1 壓球機(jī)工頻運(yùn)行存在的問題
壓球機(jī)在工頻運(yùn)行時(shí),操作工通過調(diào)整次機(jī)轉(zhuǎn)速亦即調(diào)節(jié)粉料的供給量來控制主機(jī)電流,使之達(dá)到最高產(chǎn)能與質(zhì)量合格的成球率。
原工頻運(yùn)行存在的問題如下:
1)壓球機(jī)的主、次機(jī)均由電磁調(diào)速電機(jī)驅(qū)動(dòng),生產(chǎn)設(shè)備一次性投資較大,而且,每臺(tái)壓球機(jī)每班需要兩名操作人員,勞動(dòng)強(qiáng)度大,勞動(dòng)力使用率很低;
2)主機(jī)電機(jī)的使用效率低,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象;
3)主、次機(jī)均為直接啟動(dòng),有5~7 倍的啟動(dòng)電流,對(duì)供電電網(wǎng)沖擊較大,影響供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性;
4)直接啟動(dòng)產(chǎn)生的巨大轉(zhuǎn)矩對(duì)設(shè)備沖擊很大,影響設(shè)備使用壽命;
5)工頻運(yùn)行時(shí)不僅浪費(fèi)電能,而且噪音對(duì)環(huán)境有污染。
2 解決方案淺析
為了節(jié)能,我們將原主、次機(jī)的電磁調(diào)速驅(qū)動(dòng)電機(jī)均改為Y系列普通電機(jī),并采用矢量變頻器對(duì)其進(jìn)行控制。
2.1 變頻器調(diào)速原理
眾所周知,電動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速取決于其極對(duì)數(shù)和供電頻率。在未考慮轉(zhuǎn)差率時(shí),同步轉(zhuǎn)速公式為
2.2 變頻器的選擇
壓球機(jī)屬于線性重負(fù)載,其阻轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速成正比。當(dāng)次機(jī)預(yù)壓螺旋的轉(zhuǎn)速加快時(shí),被壓入主機(jī)對(duì)輥間的粉料量連續(xù)增多。由于對(duì)輥間隙受油壓機(jī)控制,推動(dòng)壓力基本保持不變,致使主機(jī)和次機(jī)的運(yùn)行電流上升,阻轉(zhuǎn)矩增大。而且,粉料中有時(shí)會(huì)夾帶硬物,其被壓至對(duì)輥中心線時(shí),主機(jī)時(shí)有瞬間重過載現(xiàn)象。
由此,我們選擇較主、次機(jī)電機(jī)功率均高一級(jí),且過載能力強(qiáng)的日普SY3300型矢量變頻器。
2.3 變頻調(diào)速的PID控制
合格球團(tuán)要有一定硬度。為滿足此要求,主、次機(jī)電機(jī)均采用變頻調(diào)速,而且次機(jī)還采用了PID 自動(dòng)控制功能。PID控制是一種過程閉環(huán)控制,它是將被控量的反饋信號(hào)(即由傳感器測(cè)得的實(shí)際值)與目標(biāo)量信號(hào)的差量進(jìn)行比例(P)、積分(I)、微分(D)運(yùn)算比較,實(shí)時(shí)調(diào)整變頻器的輸出頻率,以構(gòu)成負(fù)反饋系統(tǒng),使被控量能夠迅速而準(zhǔn)確地穩(wěn)在目標(biāo)量上。
壓球機(jī)變頻調(diào)速裝置電氣原理如圖2所示。在本方案中,我們將主機(jī)的實(shí)時(shí)運(yùn)行電流設(shè)定為被控量,把主機(jī)的理想工作電流設(shè)定為目標(biāo)量,采用電流互感器TAV和無源電流變送器DLB 組成被控量的測(cè)量和反饋系。該系統(tǒng)把主機(jī)的實(shí)時(shí)運(yùn)行電流變換成DC 4~20 mA的反饋信號(hào)傳至次機(jī)變頻器,次機(jī)變頻器的內(nèi)置PID調(diào)節(jié)器將反饋量與數(shù)字給定目標(biāo)量的差量進(jìn)行PID運(yùn)算比較后,實(shí)時(shí)調(diào)整其輸出頻率來改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,亦即調(diào)節(jié)粉料的供給量,使壓球機(jī)達(dá)到自動(dòng)控制運(yùn)行的目的。
2.4 遠(yuǎn)程控制操作臺(tái)
為了實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制,改善工作環(huán)境和降低勞動(dòng)強(qiáng)度,我們?cè)O(shè)計(jì)制作了一臺(tái)遠(yuǎn)程控制操作臺(tái)。在操作臺(tái)上可以實(shí)現(xiàn)變頻/ 工頻- 自動(dòng)/ 手動(dòng)功能切換、頻率調(diào)節(jié)、頻率- 電壓- 電流顯示、故障聲光報(bào)警、運(yùn)行-停止操作、與上位機(jī)連接并完成遠(yuǎn)程集控的RS485通訊接口端子等多種功能。
2.5 順序控制功能
根據(jù)工藝要求,我們?cè)O(shè)計(jì)使用了順序閉鎖控制功能。開機(jī)順序是油壓機(jī)→主機(jī)→篩分機(jī)→次機(jī)→外部供料,越級(jí)操作無效。停機(jī)順序與開機(jī)順序相反。
其操作順序控制圖如圖3所示。
3 注意事項(xiàng)
由于煉鎂行業(yè)的工作環(huán)境比較特殊,灰塵具有腐蝕作用,在使用變頻器時(shí)應(yīng)該注意以下事項(xiàng)。
1)變頻器要做防腐處理,并選擇防灰塵且耐腐蝕較好的電器元件;
2)信號(hào)傳輸線要使用RVVP 屏蔽電纜,并將屏蔽層的一端可靠接地;
3)每臺(tái)變頻器要獨(dú)立、可靠接地;
4)信號(hào)傳輸距離很長時(shí),要使用DC 4~20 mA的電流信號(hào);
5)變頻器要安裝在防灰塵、防霉變、通風(fēng)良好的控制柜內(nèi);
6)如果主、次機(jī)變頻器安裝于同一個(gè)柜內(nèi),要采取防止互相干擾的屏蔽措施;
7)主、次機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)中采用減速裝置,其傳動(dòng)比應(yīng)根據(jù)變頻運(yùn)行的實(shí)際情況予以適當(dāng)調(diào)整。本方案中,主機(jī)的傳動(dòng)比是4.5∶1,次機(jī)的傳動(dòng)比為6∶1。
4 建議方案
根據(jù)煉鎂生產(chǎn)工藝需要,變頻調(diào)速裝置應(yīng)具有如下功能:
1)具有工頻/變頻兩套主回路,各自獨(dú)立工作,且互為備用;
2)具有手動(dòng)/自動(dòng)控制切換功能,即閉環(huán)與開環(huán)控制切換;
3)具有PID閉環(huán)控制所需要的測(cè)量反饋系統(tǒng);
4)要設(shè)置外部報(bào)警提示功能;
5)應(yīng)滿足目前生產(chǎn)工況和將來生產(chǎn)的擴(kuò)展需求;
6)為了有效抑制變頻器對(duì)電網(wǎng)和其他設(shè)備的干擾以及電機(jī)的溫升和噪音,建議在變頻器輸入輸出端加裝電抗器和濾波器;
7)具有順序閉鎖控制功能。
5 應(yīng)用效果
對(duì)輥壓球機(jī)使用變頻器調(diào)速后得到以下的應(yīng)用效果。
1)節(jié)約用電量降低生產(chǎn)成本僅以一臺(tái)壓球機(jī)節(jié)電計(jì)算。改造后,主機(jī)的變頻運(yùn)行頻率是45.8 Hz,次機(jī)的變頻自動(dòng)運(yùn)行頻率在26.8~31.6 Hz 范圍內(nèi)。
用功率法測(cè)量主機(jī)得出,使用變頻器調(diào)速后的實(shí)際節(jié)電率為25.2%。根據(jù)改造前運(yùn)行記錄取平均值,每臺(tái)主機(jī)原來每年用電量=32.72 kW·h×24 h/d×30 d/m×11m/y=259 142.4 kW·h/y,現(xiàn)在每臺(tái)主機(jī)每年節(jié)約電費(fèi)=259 142.4 kW·h/y×0.43 元/ kW·h×25.2%=28 081.00元/年。
2)節(jié)約勞動(dòng)力成本原來4臺(tái)壓球機(jī)需要8 個(gè)操作工/ 班(三班制),而現(xiàn)在僅需要2 個(gè)操作工/班。以節(jié)省1個(gè)操作工計(jì)算,節(jié)省勞動(dòng)力成本=工資(元/ 月)×12 月/ 年=560 元/ 月×12 月/ 年=6 720.00元/年?,F(xiàn)在按減員18 人計(jì)算(減員6人/班、天),每年共節(jié)省勞動(dòng)力成本=6 720.00元/人、年×18 人=120 960.00元/年。顯然,一臺(tái)壓球機(jī)節(jié)省勞動(dòng)力成本為30 240.00元/年。
所以,改造后一臺(tái)壓球機(jī)節(jié)電和節(jié)省勞動(dòng)力成本共58 321.00元/年。
3)實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)設(shè)備沒有5~7倍的啟動(dòng)沖擊電流,減少了對(duì)供電電網(wǎng)和配電變壓器的沖擊。延長了設(shè)備的使用壽命和維修周期,降低了維修成本。變頻器的多種保護(hù)功能使壓球機(jī)運(yùn)行更加安全可靠。改善了操作工的工作環(huán)境,降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
提高了供電系統(tǒng)的功率因數(shù)和配電變壓器的富裕量,并減少了電壓波動(dòng)。實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單方便,運(yùn)行可靠安全。通過RS485通訊接口與上位PC機(jī)連接實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制。
綜合上述,不到12個(gè)月即可收回一臺(tái)壓球機(jī)改造的投資成本,取得了非常好的經(jīng)濟(jì)效益。
評(píng)論