貼片壓電式蜂鳴器結(jié)構(gòu)可靠性研究與設(shè)計
項永金,戴銀燕(格力電器(合肥)有限公司,合肥?230088)
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201909/405219.htm摘?要:商用風(fēng)管機空調(diào)用控制器在實際應(yīng)用過程及售后反饋蜂鳴器發(fā)聲不良、工作失效問題突出, 通過對大量失效蜂鳴器器件分析及結(jié)構(gòu)設(shè)計進行研究,發(fā)現(xiàn)蜂鳴器結(jié)構(gòu)設(shè)計存在缺陷,該缺陷主要集中在引腳與彈片兩個部分,主要質(zhì)量投訴問題有3個,引腳與彈片接觸不良產(chǎn)生聲音嘶啞、無聲音、彈片陶瓷層劃傷電容量低或短路失效、引腳變形極間短路失效,通過重新設(shè)計蜂鳴器結(jié)構(gòu)第二引腳的折彎夾角β=145°+凸點結(jié)構(gòu),解決了蜂鳴器工作可靠性低問題。
關(guān)鍵詞:壓電式蜂鳴器;折彎角度;凸點結(jié)構(gòu);結(jié)構(gòu)可靠性
0 引言
蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器,他廣泛應(yīng)用于計算機、打印機、復(fù)印機、報警器、電話機、家用電器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件。蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。電磁式蜂鳴器由振蕩器、電磁線圈、磁鐵、振動膜片及外殼等組成。接通電源后,振蕩器產(chǎn)生的音頻信號電流通過電磁線圈,使電磁線圈產(chǎn)生磁場,振動膜片在電磁線圈和磁鐵的相互作用下,周期性地振動發(fā)聲。
壓電式蜂鳴器主要由多諧振蕩器、壓電蜂鳴片、阻抗匹配器及共鳴箱、外殼等組成。多諧振蕩器由晶體管或集成電路構(gòu)成,當(dāng)接通電源后(1.5~15 V直流工作電壓),多諧振蕩器起振,輸出(1.5~2.5)kHz的音頻信號,阻抗匹配器推動壓電蜂鳴片發(fā)聲。蜂鳴器工作穩(wěn)定性及可靠性直接影響用戶體驗感。因此研究蜂鳴器設(shè)計及工作可靠性 ,提高消費者對品牌的滿意度具有十分重要的意義。
1 事件背景
壓電式蜂鳴器是一種電聲轉(zhuǎn)換器件,將壓電材料粘貼在金屬片上,當(dāng)壓電材料和金屬片兩端施加上一個電壓后,因為壓電效應(yīng),蜂鳴片就會產(chǎn)生機械變形而發(fā)出聲響;其諧振頻率較高,一般為(2000~4000)kHz,而與蜂鳴片接觸的引腳不管是圓形還是扁形,末端都是尖的,高頻振動下易與蜂鳴片表面產(chǎn)生刮擦,兩個引腳尾部增加凸點結(jié)構(gòu)后,一方面改變現(xiàn)有的接觸方式,使更加平和、穩(wěn)定,另外其發(fā)出的聲音效果也相對減少了尖銳的部分。
與金屬彈片連接的引腳,其彎折角度控制不當(dāng)?shù)那闆r下,引腳易搭接在蜂鳴片的邊緣上而與金屬彈片接觸不良,導(dǎo)致上電后無聲音或聲音不穩(wěn)定,適當(dāng)?shù)匮娱L彎折位置同時縮小彎折角度,能增加與蜂鳴片之間的間距,減少兩者之間接觸的質(zhì)量隱患;控制器過程、售后大比例主板失效嚴重影響空調(diào)整體產(chǎn)品質(zhì)量及用戶實際體驗效果。問題急需進行分析研究解決。
2 壓電式蜂鳴器失效原因及失效機理分析
壓電式蜂鳴器是一種電聲轉(zhuǎn)換器件,如圖1所示,壓電材料1粘貼在金屬彈片2上,第一引腳3、第二引腳4分別與壓電材料1、金屬彈片2連接,當(dāng)引腳3、引腳4施加電壓后,因為壓電效應(yīng),蜂鳴片就會產(chǎn)生機械變形而發(fā)出聲響。對于引腳4為了與金屬彈片2保持良好接觸,同時保證與壓電材料1保持一定距離,引腳4需要做折彎處理,折彎夾角如圖1所述的α,且α相對較大為158°,在此情況下,引腳4與壓電材料1之間的最小距離L偏小。
在進行蜂鳴器裝配時或使用過程中,由于受力產(chǎn)生的變形,極易導(dǎo)致引腳4與壓電材料1接觸,彈片與引腳接觸不良,進而導(dǎo)致上電后蜂鳴器發(fā)聲不穩(wěn)定(如圖2)。存在質(zhì)量隱患;另外,由于引腳末端與壓電材料1、金屬彈片2表面直接接觸,而引腳末端極為尖銳,在高頻振動的作用下易刮傷壓電材料1、金屬彈片2表面,導(dǎo)致蜂鳴器發(fā)聲較為尖銳、不平穩(wěn)。
壓電蜂鳴器是將高壓極壓化后的壓電陶瓷片粘貼于振動金屬片上。壓電蜂鳴片由鋯鈦酸鉛或鈮鎂酸鉛壓電陶瓷材料制成。在陶瓷片的兩面鍍上銀電極,經(jīng)極化和老化處理后,再與黃銅片或不銹鋼片粘在一起。當(dāng)加入交流電壓后,會因為壓電效應(yīng),而產(chǎn)生機械變形伸展及收縮,利用此特性使金屬片振動而發(fā)出聲響。
由于引腳末端與壓電材料1、金屬彈片2表面直接接觸,而引腳末端極為尖銳,在生產(chǎn)過程操作不當(dāng)或高頻振動的作用下易刮傷壓電材料 ,彈片實際是金屬彈片表面印刷一層陶瓷層形成兩個電極,陶瓷層非常薄、致密度很高陶瓷層被損傷容易導(dǎo)致兩極短路蜂鳴器發(fā)聲不穩(wěn)定或是直接短路失效。
3 蜂鳴器結(jié)構(gòu)可靠性提升解決方案
與金屬彈片連接的引腳,其彎折角度控制不當(dāng)?shù)那闆r下,引腳易搭接在蜂鳴片的邊緣上而與金屬彈片接觸不良,導(dǎo)致上電后無聲音或聲音不穩(wěn)定,適當(dāng)?shù)匮娱L彎折位置同時縮小彎折角度,能增加與蜂鳴片之間的間距,減少兩者之間接觸的質(zhì)量隱患。
3.1 解決的技術(shù)問題
通過對引腳結(jié)構(gòu)的調(diào)整,改變蜂鳴器引腳的彎折角度,減小如下A點的彎折角度(控制在130°~150°),增加與蜂鳴片之間的間距,具體設(shè)計更改點前后對比如下圖4、5。對蜂鳴器內(nèi)部兩個引腳的末端增加凸點結(jié)構(gòu)(凸點直徑根據(jù)引腳寬度而定),增加接觸面積同時避免頻繁振動后對蜂鳴彈片表面的劃傷;
3.2 具體的可靠性解決方案
為了解決上述質(zhì)量問題,對壓電式蜂鳴器結(jié)構(gòu)重新設(shè)計優(yōu)化,包括壓電材料、金屬彈片、第4引腳,所述壓電材料與所述金屬彈片連接,所述第4引腳的一端與所述金屬彈片連接并形成第二觸點,所述第4引腳包括向遠離所述壓電材料的方向折彎的折彎部。分別設(shè)計三種不同角度方案,折彎部的折彎夾角為130°≤β<158°。引腳4的折彎夾角130°≤β≤150°。第二引腳的折彎夾角β=145°通過實驗方案驗證引腳4的折彎夾角β=145°引腳與彈片直接的有效間距增加,可以有效解決極間短路問題。
可靠性解決方案二
在3、4腳與彈片接觸部分增加凸點結(jié)構(gòu)(如圖6)與合理的引腳角4度配合可以有效解決彈片陶瓷層劃傷、與彈片接觸不良(凸點與彈片過渡配合無論外部機械振動或是受熱應(yīng)力形變凸點與彈片都可以可靠性接觸不脫離)。
4 整改效果評估及應(yīng)用效果驗證
通過對蜂鳴器售后失效品大量分析及結(jié)構(gòu)進行深入研究后設(shè)計兩種結(jié)構(gòu)方案,對彈片與引腳接觸不良、極間短路問題重新對物料結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化折彎部折彎角度,增加引腳4與彈片之間間距,對引腳與彈片接觸不良問題在與彈片接觸部分增加凸點結(jié)構(gòu),并對新設(shè)計結(jié)構(gòu)物料做相關(guān)實驗?zāi)M器件在實際生產(chǎn)應(yīng)用中可能存在影響因素,安排器件依據(jù)國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求振動試驗、整機跌落試驗。實驗方案如表1、2。
4.1 振動實驗標(biāo)準(zhǔn)
在頻率為(10~55)Hz,振幅為0.35 mm,每軸線掃頻循環(huán)次數(shù)為10次的條件下,在 X Y Z 、 、 三個方向各做2 h振動。試驗后蜂鳴器的功能、性能指標(biāo)應(yīng)符合要求。振動試驗前后,容量、音量變化范圍應(yīng)符合圖紙要求。
4.2 實驗驗證總結(jié)
蜂鳴器制造及應(yīng)用出現(xiàn)極間短路、陶瓷片劃傷、彈片與引腳接觸不良等問題通過對問題點進行研究分析,對蜂鳴器結(jié)構(gòu)重新設(shè)計,通過實驗驗證可靠性方案為引腳4的折彎夾角β=145°+凸點結(jié)構(gòu)可以有效解決蜂鳴器工作可靠性低問題。
5 壓電式蜂鳴器失效整改總結(jié)及意義
壓電式蜂鳴器內(nèi)部蜂鳴片接觸的引腳不管是圓形還是扁形,末端都是尖的,高頻振動下易與蜂鳴片表面產(chǎn)生刮擦,兩個引腳尾部增加凸點結(jié)構(gòu)后,一方面改變現(xiàn)有的接觸方式,使更加平和、穩(wěn)定,另外其發(fā)出的聲音效果也相對減少了尖銳的部分;適當(dāng)?shù)难娱L彎折位置同時縮小彎折角度,能夠增加與蜂鳴片之間的間距,減少兩者之間接觸的質(zhì)量隱患;通過以上兩種新型的設(shè)計方案可以大幅度提高蜂鳴器工作的可靠性,解決蜂鳴器工作不穩(wěn)定及發(fā)聲不良。全面提升蜂鳴器在外界因素影響下工作可靠性。
參考文獻
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作者簡介
項永金(1984—),男,中級工程師,研究方向:蜂鳴器結(jié)構(gòu)可靠性研究。
本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第10期第66頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。
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