一種空調(diào)線控器針座貼裝可靠性研究與分析
摘要
通過對(duì)貼裝設(shè)備參數(shù)、吸嘴型號(hào)、料盤結(jié)構(gòu)等方面的優(yōu)化,有效地解決了空調(diào)線控器生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的針座貼裝偏位問題。
0 引言
表面貼裝技術(shù)(SMT)是新一代電子組裝技術(shù),將傳統(tǒng)的電子元器件壓縮成為體積只有幾十分之一,從而實(shí)現(xiàn)了電子產(chǎn)品組裝的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生產(chǎn)的自動(dòng)化。這種小型化的元器件稱為SMT器件(或稱SMC、片式器件)??照{(diào)用線控器上的片式貼裝針座使用也較為廣泛,主要優(yōu)勢是占位面積小、集成度高、成本低。但也正是因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/針座">針座體積小、引腳密集,會(huì)導(dǎo)致貼裝過程中容易出現(xiàn)偏位、拋料的問題。
圖1 空調(diào)用線控器針座尺寸示意圖
1 故障分析
在空調(diào)用線控器生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)貼片針座貼裝偏位、拋料等問題產(chǎn)生,由于貼裝針座引腳密集,引腳多、尺寸小等問題,貼裝精度要求相對(duì)較高(如圖1和圖2)。
圖2 空調(diào)用線控器針座結(jié)構(gòu)示意圖
影響針座貼裝的主要因素有:①吸嘴型號(hào)與針座尺寸不匹配、吸嘴變形,堵塞,破損、真空氣壓不足,漏氣,造成吸料不起 ,取料不正,識(shí)別通不過而拋料;②針座識(shí)別類型未正確選取,導(dǎo)致識(shí)別精度不夠,出現(xiàn)偏移(圖3);③取料不在料的中心位置,取料高度不正確而造成偏位,取料不正,有偏移,識(shí)別時(shí)跟對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)參數(shù)不符而被識(shí)別系統(tǒng)當(dāng)做無效料拋棄;④真空閥、真空過濾芯臟、有異物堵塞真空氣管通道不順暢,吸著時(shí)瞬間真空不夠設(shè)備的運(yùn)行速度造成取料不良;⑤識(shí)別光源選擇不當(dāng)、燈管老化發(fā)光強(qiáng)度、灰度不夠造成處理不良;⑥針座料盤質(zhì)量較重,飛達(dá)運(yùn)行帶不動(dòng)物料,出現(xiàn)設(shè)備報(bào)警、物料吸著偏移、拋料問題。
圖3 空調(diào)用線控器針座貼裝偏位示意圖
2 試驗(yàn)方案
通過對(duì)貼片機(jī)針座設(shè)備識(shí)別的類型調(diào)整、吸嘴型號(hào)切換、針座料盤質(zhì)量減輕等方面開展實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,降低針座貼裝偏位、拋料問題產(chǎn)生。具體驗(yàn)證步驟如下。
圖4 101通用反射外形識(shí)別
2.1 調(diào)整針座貼裝時(shí)設(shè)備識(shí)別的類型實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
首先,采用通用反射外形識(shí)別的方式(圖4)進(jìn)行針座貼裝,生產(chǎn)20件產(chǎn)品,約出現(xiàn)10件產(chǎn)品偏位和拋料問題,不合格比例約50%。調(diào)整設(shè)備參數(shù),使用104通用反射引線型識(shí)別(圖5),生產(chǎn)20件產(chǎn)品,約出現(xiàn)2件產(chǎn)品偏位和拋料問題,不合格比例約10%。驗(yàn)證證明采用引線型識(shí)別類型可有效降低針座偏位、拋料問題。
圖5 104通用反射引線型識(shí)別
2.2 吸嘴型號(hào)切換實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
為進(jìn)一步降低針座貼裝偏位、拋料問題,提高針座貼裝可靠性,對(duì)設(shè)備貼裝使用的吸嘴進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)使用的M型吸嘴圓口尺寸較大(圖6),吸附針座表面非平面,存在漏氣的情況。切換使用定制的方形長吸嘴(圖7),按照針座白色區(qū)域面積定制,保證吸嘴吸附與針座保持在1個(gè)平面,避免吸附過程漏氣導(dǎo)致的貼裝偏位、拋料問題產(chǎn)生。生產(chǎn)驗(yàn)證50件,出現(xiàn)1件偏位問題,不合格比例約2%,貼裝不良比例大幅度降低。
圖6 通用M型吸嘴示意圖
2.3 針座料盤質(zhì)量減輕實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
針座一盤數(shù)量是6 000 PCS,質(zhì)量約2 169 g,生產(chǎn)過程中編帶料盤過重,生產(chǎn)存在卡頓,設(shè)備不定時(shí)報(bào)警,針座貼裝偶發(fā)拋料問題。通過優(yōu)化料盤數(shù)量,更改為3 000 PCS一盤,包裝邊孔間距更改(改前為8 mm,改后為12 mm),設(shè)備運(yùn)行正常,送料未出現(xiàn)卡頓報(bào)警問題(圖8~圖9)。
圖7 定制方形長吸嘴示意圖
3 試驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)通過對(duì)針座貼裝設(shè)備識(shí)別的類型采用104通用反射引線型,將針座偏位拋料故障率由原來的50%降至10%;再通過切換定制方形長吸嘴,將故障率下降至2%;最后通過優(yōu)化料盤數(shù)量和邊孔間距,有效降低了針座貼裝飛達(dá)卡頓、報(bào)警,針座拋料問題產(chǎn)生,大大提升了針座貼裝的可靠性。
圖8 針座料盤結(jié)構(gòu)示意圖
4 結(jié)論
通過對(duì)針座貼裝設(shè)備識(shí)別的類型采用104通用反射引線型、定制的方形長吸嘴、優(yōu)化料盤數(shù)量和邊孔間距,有效降低了針座貼裝的偏位、拋料問題,大大提升了針座貼裝的可靠性。
圖9 邊孔間距示意圖
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(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年9月期)
評(píng)論