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          貼片蜂鳴器功能可靠性研究

          作者:古湘龍,湯龍,張勇(長(zhǎng)沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司,湖南長(zhǎng)沙 410000) 時(shí)間:2022-08-14 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:貼片蜂鳴器由于其體積小,可SMT貼裝生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)在家電控制電路板生產(chǎn)中運(yùn)用得越來越普遍,也是電子制造輕量化、SMT集成化的發(fā)展趨勢(shì)要求。但是,貼片蜂鳴器加工工藝相較于THT蜂鳴器較更復(fù)雜,同樣故障率也更高。本文通過對(duì)甲公司出現(xiàn)的質(zhì)量問題分析,從降低故障率提高質(zhì)量的角度,希望能為貼片蜂鳴器的質(zhì)量可靠性提升盡一份力。


          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202208/437301.htm

          1   引言

          蜂鳴器是一種一體化構(gòu)造的電子訊響器,能發(fā)出蜜蜂一樣喻叫的聲音,當(dāng)然發(fā)出的聲音比蜜蜂叫聲響得多。采用直流電壓供電,普遍應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、報(bào)警器、定時(shí)器等電子產(chǎn)品中做發(fā)聲器件。

          蜂鳴器分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器,在此我們是圍繞壓電式蜂鳴器展開講述的,壓電式蜂鳴器主要組成結(jié)構(gòu)有多諧振蕩器、壓電蜂鳴片、阻抗匹配器及共鳴箱、外殼等組成。多諧振蕩器由晶體管或集成電路構(gòu)成,當(dāng)接通電源后(1.5-15 V 直流工作電壓),多諧振蕩器起振,輸出1.5-2.5 kHz 的音頻信號(hào),阻抗匹配器推進(jìn)壓電蜂鳴片進(jìn)行發(fā)聲。壓電蜂鳴片由鋯鈦酸鉛或鈮鎂酸鉛壓電陶瓷材料制成,在陶瓷片的兩面鍍上銀電極,經(jīng)極化和老化處置后,再與黃銅片或不銹鋼片粘在一起??照{(diào)主板上使用的多為單面結(jié)構(gòu)的發(fā)聲單元。即用一片圓形壓電元件和金屬片等組合而成。把其固定在一個(gè)腔體內(nèi),就形成壓電陶瓷蜂鳴器。

          目前,空調(diào)用蜂鳴器幾乎都采用壓電陶瓷片,其具有壓電效應(yīng)。即壓電陶瓷片在受力作用后,其厚度上發(fā)生機(jī)械變形,導(dǎo)致其表面上出現(xiàn)電荷或在其電極上產(chǎn)生電位差,當(dāng)陶瓷蜂鳴器施加一個(gè)壓電片的極化方向相同的電壓時(shí),則極化強(qiáng)度增強(qiáng),陶瓷片就沿徑向伸長(zhǎng)。反之,當(dāng)外加電壓方向與陶瓷片極化方向相反時(shí),極化強(qiáng)度減弱,陶瓷片就沿徑向收縮。即“電致伸縮”現(xiàn)象。由于粘膠在陶瓷片上的金屬片既不擴(kuò)張也不收縮。當(dāng)陶瓷片產(chǎn)生“電致伸縮”現(xiàn)象時(shí)陶瓷片徑向伸縮變?yōu)閺澢駝?dòng)。當(dāng)陶瓷片產(chǎn)生時(shí)大時(shí)小,時(shí)上時(shí)下的振動(dòng),前期周圍的空氣發(fā)出相應(yīng)的聲波,當(dāng)聲波與共振腔體產(chǎn)生共振時(shí),就可以聽到比較大的聲音了。


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          圖1 壓電陶瓷蜂鳴器基本構(gòu)造

          2   失靈原因及失效機(jī)理分析

          通過貼裝焊接組裝后,經(jīng)過在線電測(cè)出現(xiàn)大量蜂鳴器開短路異常,通過對(duì)異常品的解剖、X 光、模擬實(shí)驗(yàn)等大量異常數(shù)據(jù)樣本的比對(duì)分析,發(fā)現(xiàn)其故障現(xiàn)象存在以下3 個(gè)方面影響。

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          圖2 異常數(shù)據(jù)樣本的比對(duì)

          (1)廠家制作過程工藝粗糙引起的故障不良,如蜂鳴器焊盤與壓電片間漏焊接,僅用膠水固定,連接不穩(wěn)定,測(cè)試過程呈現(xiàn)開路現(xiàn)象。廠家焊接出現(xiàn)虛焊冷焊,周轉(zhuǎn)及使用過程出現(xiàn)脫焊,焊料使用不當(dāng),膜片異物等制程低級(jí)問題如下圖3。

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          圖3 產(chǎn)品生產(chǎn)制作過程造成產(chǎn)品缺陷問題

          供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品本身質(zhì)量可靠性差,同時(shí)相應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)控手段缺乏,需完善提高。

          (2)器件受熱環(huán)境不同引發(fā)故障率上漲,核查該蜂鳴器共使用在四款線控器上,其中1 款貼裝面在B 面(雙面板的第二次回流焊接面)使用過程僅承受一遍回流焊溫度影響,其他3 款的貼裝面在A 面,第一次回流焊接便進(jìn)行了貼裝,在使用過程中需承受兩遍回流焊溫度影響(回流焊峰值溫度達(dá)245±5 ℃,器件通過波峰焊時(shí)不涉及焊接,所受溫度影響可忽略)。通過對(duì)此類下線樣品的復(fù)核,發(fā)現(xiàn)其失效形式主要為漆包線漆膜脫落,與另一根漆包線或壓電片電極產(chǎn)生短路。

          通過統(tǒng)計(jì)各款線控器的總制作數(shù)及其因材質(zhì)受熱產(chǎn)生故障的總下線故障率后發(fā)現(xiàn),承受一遍回流焊溫度影響的蜂鳴器下線率要遠(yuǎn)低于承受兩遍回流焊接溫度影響的的蜂鳴器。可見通過回流焊次數(shù)對(duì)蜂鳴器本身材質(zhì)的耐熱性能存在明顯的關(guān)聯(lián),如圖4。

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          圖4 回流焊次數(shù)對(duì)蜂鳴器材質(zhì)耐熱性能的影響

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          圖5 X光透視內(nèi)部開裂情況

          表1 核查該款蜂鳴器使用對(duì)應(yīng)主板焊接受熱情況及下線數(shù)據(jù)對(duì)比

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          備注:該處下線數(shù)僅針對(duì)復(fù)核分析故障原因?yàn)槟て_裂或漆包線漆膜融化短路故障品

          (3)蜂鳴器內(nèi)部壓電片制作過程中未注重環(huán)境溫濕度管控導(dǎo)致壓合殘留水汽,經(jīng)使用過程回流焊受高溫膨脹引起陶瓷層產(chǎn)生開裂;蜂鳴片生產(chǎn)過程中,陶瓷層與基片膠合制程作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境濕度過高,膠水中吸附濕氣,導(dǎo)致膠合后中間粘結(jié)層存在氣泡,在產(chǎn)品經(jīng)過使用端回流焊高溫時(shí),陶瓷底部膠水層的氣泡受高溫影響膨脹,將陶瓷層頂開裂,最終引起不良發(fā)生;生產(chǎn)使用過程回流焊接物料受熱溫度急劇上升(240±5 ℃),水汽膨脹造成彈片開裂,陶瓷膜片開裂形變錯(cuò)位造成上下電極接觸形成短路或不穩(wěn)定短路以及電容值小故障。故障蜂鳴器解剖后陶瓷膜片情況如圖6。

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          圖6 故障蜂鳴器解剖后陶瓷膜片情況

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          圖7 通過X光透視內(nèi)部開裂情況

          這表明,蜂鳴器的故障受以下三個(gè)因素影響:

          供應(yīng)商粗糙的加工工藝和不受控的質(zhì)量保障;

          蜂鳴器本身材質(zhì)耐焊接熱水平偏差;

          蜂鳴器生產(chǎn)加工時(shí)未注重環(huán)境溫濕度管控。

          3   

          方案一:生產(chǎn)制造工藝及控制加嚴(yán)

          針對(duì)點(diǎn)焊機(jī)漏焊、焊點(diǎn)異常過程有效控制,制作過程調(diào)整點(diǎn)焊機(jī)設(shè)置,將點(diǎn)焊機(jī)的計(jì)數(shù)調(diào)整為整條工裝蜂鳴片的數(shù)量20 片,點(diǎn)焊時(shí)設(shè)備在進(jìn)行20 片時(shí)會(huì)進(jìn)行報(bào)警提示,防止整條工裝中個(gè)別未點(diǎn)焊。同時(shí),針對(duì)蜂鳴片點(diǎn)焊質(zhì)量檢查由人工檢查更改為CCD 的放大全檢,通過放大將點(diǎn)焊不良以及打膠不良進(jìn)行挑出。并將控制要求添加入作業(yè)指導(dǎo)書知道現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。出貨加嚴(yán)抽檢,批量驗(yàn)證未出現(xiàn)低級(jí)制作問題引發(fā)的生產(chǎn)下線。

          優(yōu)化手操器回流焊接工藝流程,調(diào)整器件位置,首先從多次焊接受熱方面降低影響,并同時(shí)提升核心材料耐熱性能。

          1. 通過優(yōu)化電路及整體線控器設(shè)計(jì),將蜂鳴器調(diào)整至B 面焊接,減少焊接受熱次數(shù)。

          2. 將內(nèi)部漆包線材質(zhì)更換成耐熱性能更佳的型號(hào),由P180 改為E180,提升漆包線承受焊接溫度能力。

          針對(duì)環(huán)境濕氣引起蜂鳴片過回流焊升溫膨脹開裂,制定以下措施進(jìn)行整改優(yōu)化。

          1. 針對(duì)陶瓷片膠合生產(chǎn)車間增強(qiáng)房間密封性,隔層玻璃由單層更改為雙層,同時(shí)增加除濕機(jī)空調(diào)等設(shè)施。將制作加工環(huán)境溫度恒定在18-28 ℃,40-70% RH 條件下。

          2. 物料來料包裝形式由普通的編帶包裝更改為真空包裝,且內(nèi)置干燥劑和濕度卡,確保物料中途不會(huì)再次受潮。

          3. 出貨前100% 電測(cè),進(jìn)行回流焊測(cè)試,并且在點(diǎn)焊前增加120 ℃高溫烘烤4 小時(shí),確保最大程度在高溫下將不良催化在內(nèi)部發(fā)生出來。

          表2 工藝流程優(yōu)化前后對(duì)比

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          4   結(jié)語

          本文結(jié)合大量失效品分析,對(duì)我司失效原因及失效機(jī)理進(jìn)行分析,分析結(jié)果表明耐焊接能力差且制程工藝受人為因素影響大,制造工藝問題突出。過程使用焊接熱加工容易引起器件產(chǎn)生失效。經(jīng)過對(duì)貼片蜂鳴器的失效機(jī)理分析,確定采取優(yōu)化過程生產(chǎn)工藝和提升貼片蜂鳴器材質(zhì)耐焊接熱能力,經(jīng)過實(shí)際實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證可以大幅度提高貼片蜂鳴器的耐焊接熱性能及可靠性。同時(shí)提升供應(yīng)商制程環(huán)境溫濕度管控水平,避免陶瓷片二次受熱開裂。從器件本身和加工使用過程兩方面入手,該整改思路可靠,相關(guān)整改方案已經(jīng)得到實(shí)際跟蹤驗(yàn)證,貼片蜂鳴器質(zhì)量可靠性得到有效提升,該整改思路及方案行業(yè)均可借鑒。

          參考文獻(xiàn):

          [1] 褚濤.耐高溫PNN-PSN-PMN-PZT壓電陶瓷的制備及器件性能研究[J].材料保護(hù),2016,22(S1):12-14.

          [2] 韓雪飛.壓電陶瓷及蜂鳴器的制備與性能[J].機(jī)械工程材料,2017,35(02):54-56.

          [3] 陳明軒.蜂鳴器抗耐熱性失效研究與應(yīng)用[J].電子產(chǎn)品世界,2019,26(08):41-43.

          (本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年8月期)



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