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          EEPW首頁(yè) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 基于RS485總線的面粉廠集散控制系統(tǒng)

          基于RS485總線的面粉廠集散控制系統(tǒng)

          ——
          作者:郭芳瑞 時(shí)間:2007-01-26 來(lái)源:《現(xiàn)代電子技術(shù)》 收藏

          1 面粉廠的基本情況

          1.1 生產(chǎn)工藝

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/21173.htm

          面粉廠的加工工藝較簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)單地說就是加入麥子磨成粉。然而作為一條自動(dòng)生產(chǎn)線從加入麥子磨成粉再裝成袋,也不是一件容易的事。首先麥子經(jīng)過管道處理后定量的由漏斗稱向磨機(jī)加入麥子,磨機(jī)加工出面粉,通過不同位置的管道分離出3種面粉及膚皮,他們分別稱為1號(hào)粉f1,2號(hào)粉f2,3號(hào)粉f3和膚皮br及被加工的麥子量b1。3種面粉和膚皮在其各自管道的出口處經(jīng)各自的漏斗稱流出,而后經(jīng)過各自的傳輸帶傳輸?shù)桨b工序由包裝機(jī)自動(dòng)裝袋封口。

          1.2 原系統(tǒng)概況

          廠里有3個(gè)車間,一個(gè)車間是一條面粉加工生產(chǎn)線,實(shí)際上就是一臺(tái)磨機(jī)及其龐大的管道輔助設(shè)備。這3條生產(chǎn)線完全一樣,都是由意大利20世紀(jì)80年代進(jìn)口的。3個(gè)車間各自獨(dú)立地生產(chǎn)。3條生產(chǎn)線的測(cè)控部分都是由早期的單板機(jī)(z80)組成,沒有任何顯示功能,只有打印功能(超小型微打)。目前,我國(guó)面粉加工生產(chǎn)工藝已很成熟,自動(dòng)化程度已很高,而該廠的設(shè)備是早期進(jìn)口的設(shè)備,機(jī)械部分是很成熟的,電氣測(cè)控及生產(chǎn)管理部分遠(yuǎn)遠(yuǎn)不適應(yīng)當(dāng)前生產(chǎn)的需要,系統(tǒng)極待改造。

          2 技術(shù)要求
            
          廠方?jīng)Q定將3條生產(chǎn)線全部改造,所有機(jī)械部分不動(dòng),徹底改造電氣測(cè)控部分。改造后的系統(tǒng)要求如下:

          (1)實(shí)現(xiàn)管控一體化

          做到各車間獨(dú)立生產(chǎn),全廠集中指導(dǎo),總控室能對(duì)各車間實(shí)時(shí)了解生產(chǎn)情況,并能對(duì)各車間進(jìn)行調(diào)度、下達(dá)任務(wù)等。

          (2)實(shí)時(shí)記錄如下數(shù)據(jù)

          記錄被加工的麥子重量b1,相應(yīng)的各種面粉、膚皮及耗電量,即f1,f2,f3,br及w。
            
          同時(shí)計(jì)算出f1,f2,f3的出粉率,即計(jì)算出f1/b1%,f2/b1%,f3/b1%。
            
          同時(shí)還要計(jì)算出一、二、三、四班的總出粉率以及對(duì)應(yīng)的耗電量。

          實(shí)時(shí)顯示各車間生產(chǎn)情況。

          3 系統(tǒng)選型及硬件配置

          3.1 系統(tǒng)選型
            
          目前控制領(lǐng)域最熱的就是現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的應(yīng)用,利用該技術(shù),車間級(jí)即現(xiàn)場(chǎng)級(jí)完全可以設(shè)計(jì)成開放式、數(shù)字化及多點(diǎn)通信的現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)。但是具體情況要具體分析,對(duì)要設(shè)計(jì)的系統(tǒng)不但考慮系統(tǒng)投運(yùn)后的先進(jìn)性,還要考慮系統(tǒng)的性能價(jià)格比及其生產(chǎn)上的實(shí)用性。對(duì)該廠我們考慮如下問題:
            
          (1)該廠原設(shè)備是由意大利引進(jìn)的生產(chǎn)線,限于當(dāng)時(shí)的控制技術(shù)現(xiàn)狀,當(dāng)時(shí)的確是先進(jìn)的,然而十多年的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后了。因此,我們決定拆除原單板機(jī)系統(tǒng)重新設(shè)計(jì)新的系統(tǒng)。這就存在一個(gè)問題:該系統(tǒng)所有的電力控制及測(cè)控信號(hào)線都是暗縛,若采用現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)就得重新穿線,造成一定的難度和浪費(fèi)。
            
          (2)該系統(tǒng)所有的采集點(diǎn)都是開關(guān)量,大部分的檢測(cè)元件是漏斗稱的一個(gè)開關(guān),漏斗滿開關(guān)就接觸一次,計(jì)一次數(shù),就是用開關(guān)計(jì)數(shù)稱重的,總的采樣點(diǎn)不多,沒必要采用智能儀表。

          (3)各車間之間不需通信聯(lián)系。
            
          (4)由廠方提出的系統(tǒng)要求看,要設(shè)計(jì)的系統(tǒng)屬要求不高的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
            
          (5)目前現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)價(jià)格還很高,廠方資金有限。
            
          由上述諸方面的考慮決定采用以rs485為總線的兩級(jí)集散控制系統(tǒng)。因?yàn)閞s485總線相對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)總線而言,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、軟件支持豐富、安裝方便等特點(diǎn),并且在系統(tǒng)集成上,市場(chǎng)上有多種智能儀表、智能模塊、轉(zhuǎn)換模塊、遠(yuǎn)程模塊等可供選擇,并且絕大多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)儀表都有rs485總線接口,采用該總線可以很容易地開發(fā)一些對(duì)實(shí)時(shí)性要求不太高的中小型測(cè)控系統(tǒng)。

          3.2 硬件配置
            
          本系統(tǒng)是以rs485為總線的兩級(jí)集散控制系統(tǒng)。

          上位機(jī)選用研祥公司生產(chǎn)的工業(yè)控制機(jī)ipc,本機(jī)采用pentium p55c主機(jī)板,還配有硬盤、顯示器、打印機(jī)等。下位機(jī)原打算選用智能儀表或單片機(jī),考慮到二者的價(jià)格和工業(yè)控制機(jī)ipc價(jià)格差不多,而且ipc技術(shù)資源豐富,開發(fā)、使用、維護(hù)都方便,因此下位機(jī)也選用了ipc,其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

          由圖1看到,因上下位機(jī)ipc只有com接口(即rs232接口),而不具有rs485接口,為了采用rs485總線協(xié)議,上下位機(jī)都必須采用rs232/rs485轉(zhuǎn)換接口板,以便上下位機(jī)通信,圖1中adan4520就是完成此功能的轉(zhuǎn)換接口板。

          下位機(jī)采集的信息,通過rs485總線傳遞給上位機(jī)。這里rs485以半雙工方式工作的,最大傳輸距離可達(dá)1 200 m,波特率在1 200~38 400 b/s間可任意配置,rs485總線采用一對(duì)有補(bǔ)償?shù)碾p絞線,即data+和data-,僅2根連線,容易握手。以平衡差分方式傳輸信息具有很強(qiáng)的抗共模干擾能力,轉(zhuǎn)換還采用了光電隔離器,以防止主機(jī)靜電干擾,在總線末端還接有匹配電阻,吸收總線上的反射信號(hào),以保證信號(hào)不受干擾正確傳輸。

          圖1中pcl730是di/do采樣板。因本系統(tǒng)全是開關(guān)量,就連耗電量也是以開關(guān)量次數(shù)計(jì)量的(電度表是原有的,采用光電碼盤計(jì)量),所以只選用di/do這一塊開關(guān)量采樣板。

          4 軟件設(shè)計(jì)
            
          本系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)以windows 98為平臺(tái),采用delphi和c++語(yǔ)言設(shè)計(jì),下面僅介紹上下位機(jī)通信、界面和打印等主要程序的設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法。

          4.1 通信軟件
            
          通信軟件必須符合rs485協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。因此上位機(jī)ipc與下位機(jī)ipc嚴(yán)格實(shí)行主從廣播結(jié)構(gòu)形式的通信方式,上位機(jī)為主,下位機(jī)為從。從機(jī)不主動(dòng)發(fā)送命令或數(shù)據(jù),一切都由主機(jī)控制,從機(jī)之間不能直接通信,若要通信可通過主機(jī)實(shí)現(xiàn),實(shí)際上本系統(tǒng)中不需此項(xiàng)功能。數(shù)據(jù)通信波特率定為9 600 b/s,每個(gè)從機(jī)都有惟一的地址號(hào),此地址號(hào)是用來(lái)區(qū)別各從機(jī)的。
            
          幀格式定為8 b數(shù)據(jù)位,無(wú)奇偶校驗(yàn)位,1位停止位。數(shù)據(jù)格式采用數(shù)據(jù)包的形式,數(shù)據(jù)包格式如下所示:

          ipc機(jī)通過rs485網(wǎng)絡(luò)廣播自己要求的下位機(jī)地址,所有下位機(jī)都收聽廣播,記下廣播地址。各下位機(jī)把收到的地址與自己的地址進(jìn)行比較,地址相同的下位機(jī)為被選中的下位機(jī),其余下位機(jī)均未被選中,暫時(shí)在網(wǎng)絡(luò)上被隔離。網(wǎng)上只剩下主機(jī)和被選中的從機(jī),這時(shí)二者按主從方式雙機(jī)進(jìn)行過程通信。

          4.2 上位機(jī)程序
            
          上位機(jī)主要功能是實(shí)時(shí)接收下位機(jī)的數(shù)據(jù),并將按收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理,以便顯示和打印。主要程序介紹如下:

          (1)上位機(jī)界面
            
          上位機(jī)設(shè)計(jì)了2個(gè)界面:一個(gè)是封皮,一個(gè)是“全廠工況”界面。下面主要介紹“全廠工況”界面,該界面包括如下部分:

          一張實(shí)時(shí)顯示表,該表3 s種刷新一次。表中記有每個(gè)車間的f1,f2,f3,b1,br及相應(yīng)的耗電量;各種面粉的出粉率;3個(gè)車間麥子的總加工量;3個(gè)車間各種面粉總的統(tǒng)計(jì)量;總的出粉率;各車間出粉袋數(shù)以及全廠總的出粉袋數(shù);各車間發(fā)生事故次數(shù)。
            
          一個(gè)棒圖。為了一目了然,3個(gè)車間加工麥子的累積量,以及相應(yīng)的各種總面粉、膚皮、耗電量用棒圖表示,棒圖實(shí)時(shí)在變化。
            
          一個(gè)餅圖??偟某龇勐蕜t用餅圖表示,餅圖也實(shí)時(shí)在變化。

          (2)打印程序
            
          上位機(jī)只隨機(jī)打印當(dāng)前麥子的總重量及相應(yīng)的各種面粉、膚皮和相應(yīng)的耗電量。這些數(shù)據(jù)僅供領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)查閱用。

          (3)功能鍵
            
          在畫面的最下方設(shè)計(jì)有打印、修改、初始化、翻頁(yè)以及鍵鎖等功能鍵。

          4.3 下位機(jī)程序

          3臺(tái)下位機(jī)的程序完全相同,下位機(jī)也配置了相同的顯示器和打印機(jī)。主要程序有:

          (1)顯示界面
            
          下位機(jī)設(shè)計(jì)了“車間工況”表作為主畫面,這個(gè)畫面實(shí)時(shí)顯示,3 s重刷新一次,表中主要有f1,f2,f3,b1,br及相應(yīng)的耗電量;此外還有各種面粉的出粉率。在表的下面設(shè)計(jì)了車間所用的功能鍵,如初始化、打印、修改、翻頁(yè)及鍵鎖等。
            
          除了主畫面外,還設(shè)計(jì)了封皮、初始化設(shè)置表、參數(shù)修改表、報(bào)警記錄表等。

          (2)打印程序
            
          下位機(jī)打印程序較復(fù)雜,按廠方要求設(shè)計(jì)了1 h,8 h,24 h自動(dòng)定時(shí)打印,還設(shè)計(jì)了隨機(jī)打印程序。

          4.4 歷史數(shù)據(jù)庫(kù)
            
          為了記錄本車間的生產(chǎn)工況,利用數(shù)據(jù)壓縮技術(shù),3個(gè)車間各自建立了歷史數(shù)據(jù)庫(kù),歷史數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)記錄了每天的f1、f2,f3,b1,br及相應(yīng)的耗電量;各種面粉相應(yīng)的出粉率;還記錄了當(dāng)班事故發(fā)生的時(shí)間、次數(shù)等。本系統(tǒng)能記錄20年的生產(chǎn)情況。

          5 結(jié) 語(yǔ)
            
          本系統(tǒng)上下位機(jī)能實(shí)時(shí)地顯視全廠及各車間工況狀態(tài),給廠領(lǐng)導(dǎo)、總控室及車間工人提供了即時(shí)的直觀數(shù)據(jù),便于廠方即時(shí)指導(dǎo)全廠生產(chǎn),便于各車間操作工即時(shí)調(diào)正磨口,以使車間至全廠生產(chǎn)達(dá)到最佳狀態(tài)。該系統(tǒng)花少量的錢組建了簡(jiǎn)單的以rs485為總線的兩級(jí)集散控制系統(tǒng),這是個(gè)簡(jiǎn)單的工業(yè)局域網(wǎng)絡(luò),該系統(tǒng)使各車間都減少了勞動(dòng)力,并且操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便,從各車間到總控室所有信息一目了然,便于管理指揮,真正做到了管控一體化。

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