Simotion D在制基礎蓋設備上的應用研究
系統(tǒng)具體完成的功能如下:
(1)手/自動添原料:原料片材快使用完無需停沖床,可實現手動添加原料,自動調節(jié)原料高度。
(2)沖頭同步檢測:沖頭同步安裝外部絕對式編碼器,完成沖頭位置的檢測,確保停止時沖頭停在最上端(±30°)及在適當的沖頭位置吹氣、送片,保證沖壓的穩(wěn)定性和準確性。
(3)送片精準快速:我們在制訂改造方案時從片材的定位速度和精度考慮,使用3個伺服電機完成片材的輸送。
初定位:第一軸(z軸)將片材精定位到沖床,保證片材進入沖床時的定位精度。并且送片步距可參數設定。
單步送片:由第二軸(x軸)完成片材前部分的精準沖壓,第三軸(y軸)完成片材后部分的精準沖壓及退料。通過沖頭位置編碼器讀取沖頭已經離開最低點,到達一個送片理想位置,此時伺服迅速以10000.0mm/s2加速到2500rpm并定位等待下一次的沖壓。ift6伺服電機的高響應完全能滿足高速的啟停并能很好的保證精度。如圖3例狀態(tài):
(4)沖壓速度可調:通過控制主軸伺服電機轉速調節(jié)沖壓的速度。
(5)出蓋快速檢測:我們配置的tm17用于快速i/o檢測,其較高的靈敏度能快速的檢測出“塞蓋、失蓋”,確保設備正常安全地運行,較好的保護模具。
(6)工藝參數可調:在人機界面hmi上可設定工藝參數。
停主軸可調下列參數:
圖3 例狀態(tài)
v模具數量:10?;?4模。
v沖壓速度:120~200次/分。
沖壓的過程中可調參數:
v片材初步精準定位移動距離。
v每次沖壓步距(并且前后輥分開調節(jié),以免前后輥由于制作誤差使送片步距前后不相等)。
v壓輥動作延時時間。
(7)自動統(tǒng)計產量:人機界面hmi上可顯示產量,并可手動清除。
(8)維護診斷簡單:hmi能顯示全部系統(tǒng)故障信息,對照診斷表可迅速判斷故障點。
(9)設備運行安全:在液壓、氣壓壓力過低及離合器溫度較高時,系統(tǒng)將迅速停止沖床,并顯示報警信息,等待處理故障。
應用心得
系統(tǒng)通過simotion scout能十分方便的進行硬件配置,scout包含多種格式的編程軟件,工程師無需額外培訓,只要擁有plc編程經驗就能很快上手,編程十分方便。
結束語
設備正常投入生產以來,運行一直很正常,無重大故障,偶爾外圍小故障都能保證現場操作人員在5分鐘內排除,能做到空沖次數1-2次,大大提升了設備產能。也驗證了simotion d435在制易拉蓋基礎蓋設備上是能勝任的。
參考文獻
[1] simotion configuration and commissioning
[2] simotion mcc programming manual
伺服電機相關文章:伺服電機工作原理
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