一起DCS程序下裝引起的設(shè)備事故分析
隨著企業(yè)生產(chǎn)變化,方大特鋼4500nm3/h制氧由最初定位的過渡機(jī)組變成了主力機(jī)組,為提高該制氧機(jī)組運(yùn)行的性能,2010年1月對該機(jī)組控制系統(tǒng)實(shí)施了全面改造,由常規(guī)儀表結(jié)合小型plc控制改為dcs系統(tǒng)控制,所采用的dcs系統(tǒng)為hollias-macs系統(tǒng),所有控制信號點(diǎn)均進(jìn)入dcs系統(tǒng),經(jīng)過1個(gè)余月時(shí)間安裝、調(diào)試,完成了改造工程。實(shí)現(xiàn)了:空壓機(jī)、膨脹機(jī)、氧壓機(jī)、氮壓機(jī)啟停自動控制及聯(lián)鎖,分子篩系統(tǒng)自動控制、空分裝置調(diào)節(jié)閥自動控制、空壓機(jī)、膨脹機(jī)雙油泵互備控制等功能。
2010年4月初,4500nm3/h制氧開機(jī),從運(yùn)行情況看,所設(shè)計(jì)的主控制方案滿足了系統(tǒng)需要,但由于4500制氧機(jī)組本身的特性,加上組態(tài)時(shí)局部的漏項(xiàng),部分報(bào)警參數(shù)、畫面的設(shè)置仍存有一定的不合理性,為此在設(shè)備運(yùn)行期間多次進(jìn)行了在線修改、下裝, hollias-macs系統(tǒng)良好的無擾動下裝、增量下裝功能,在線下載一直沒有影響設(shè)備的正常運(yùn)行。但2010年6月20日的一次程序下載,不僅引起了空分裝置停機(jī),同時(shí)造成了空壓機(jī)燒瓦重大事故發(fā)生。dcs程序下載引起裝置停機(jī)可以想象(行業(yè)內(nèi)有事例);造成空壓機(jī)燒瓦卻難以理解,表明空壓機(jī)的自動聯(lián)鎖都沒有發(fā)生作用。為此專門組織力量對本次事故進(jìn)行剖析。
2事故描述
2010年6月20日10:30左右,由于v1212閥門閥開信號未在規(guī)定的時(shí)間閉合,造成分子篩切換系統(tǒng)控制程序自動轉(zhuǎn)為暫停。
分子篩系統(tǒng)控制程序是制氧機(jī)組的主控制程序,是通過dcs系統(tǒng)控制14個(gè)閥及電加熱器的周期動作。執(zhí)行1#分子篩吸附器“卸壓→加熱→冷吹→充壓→切換”——2#分子篩吸附器“卸壓→加熱→冷吹→充壓→切換”動作,除系統(tǒng)初始化步,控制系統(tǒng)共分10步動作,不斷循環(huán),兩個(gè)分子篩吸附器輪流工作、再生。一旦不能正常運(yùn)行或故障較長時(shí)間不能發(fā)現(xiàn),將影響生產(chǎn)正常運(yùn)行,甚至較長時(shí)間停產(chǎn)。v1212閥位開關(guān)不到位造成分子篩程序暫停已出現(xiàn)數(shù)次,雖經(jīng)處理,但經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,總是不理想(并且經(jīng)常處于報(bào)警臨界狀態(tài)),給生產(chǎn)造成了一定影響。
v1212閥門實(shí)際動作是正常的,只是閥位反饋不正常。程序設(shè)計(jì)是:閥位反饋與閥門動作不同步超30s報(bào)警,且聯(lián)鎖程序轉(zhuǎn)為手動。為此對程序進(jìn)行修改,同時(shí)進(jìn)行了下裝(考慮到和利時(shí)系統(tǒng)可以增量下裝),但在本次下裝后,卻最終造成了制氧機(jī)組的停機(jī),空壓機(jī)燒瓦事故。
3事故分析
程序下裝因素造成設(shè)備停機(jī)是可預(yù)測的,但程序下裝造成空壓機(jī)燒瓦事故難以理解。在本案例中,程序下裝后,各聯(lián)鎖都沒有發(fā)生作用,油泵沒有聯(lián)鎖啟動,壓縮機(jī)沒有聯(lián)鎖停機(jī),這是很不正常的現(xiàn)象。
3.1 下裝事后檢查
本次程序修改做了兩部分工作:
首先進(jìn)入控制算法組態(tài),對下位控制程序進(jìn)行修改,將v1212閥門不同步時(shí)間修改為40秒。點(diǎn)擊在線登錄,系統(tǒng)彈出確定小畫面,提示需重新下裝(增量下裝),點(diǎn)擊確認(rèn)下裝正常。
其次對數(shù)據(jù)庫中四個(gè)參數(shù)進(jìn)行修改:
(1)“閥門故障”;
(2)“v1212閥門不同步”;
(3)“v1213閥門不同步”;
(4)ticas1223量程,由0-300℃,改為0-250℃(對它的修改是為了與ticas1224量程一至,使趨勢圖直觀方便操作人員的對比)進(jìn)行了數(shù)據(jù)庫的編譯,編譯正常。
3.2 事故事后回顧
再次進(jìn)入控制算法組態(tài),檢查程序運(yùn)行情況,編譯程序、在線登錄,系統(tǒng)提示下裝,點(diǎn)擊確認(rèn)下裝。點(diǎn)確認(rèn),即發(fā)生“制氧機(jī)組分子篩系統(tǒng)突然停止工作,轉(zhuǎn)為手動、各閥門自動關(guān)閉;其它系統(tǒng)設(shè)備工作也不正常;參數(shù)異常,設(shè)備并沒有聯(lián)鎖停機(jī)”事故。
事后分析,第二次下裝速度較快,系統(tǒng)其實(shí)是提示初始化下裝。為什么數(shù)據(jù)庫沒有實(shí)質(zhì)性變化,系統(tǒng)卻要進(jìn)行初始化下裝?為此與和利時(shí)服務(wù)工程師聯(lián)系得知:系統(tǒng)軟件對于熱電阻測溫認(rèn)定0~275℃為一檔,量程由由0~300℃改為0~250℃,系統(tǒng)自動認(rèn)為跳檔,要初始化下裝。初始化下裝后,所有do自動置于off,用于空分裝置中分子篩切換閥的電磁閥自動失電,閥門關(guān)閉,初始化下裝是造成本次停機(jī)事故的直接因素。
3.3 查聯(lián)鎖未發(fā)生作用原因
圖1為空壓機(jī)聯(lián)鎖停車彈出式畫面。從圖中可以看到,對各工藝參數(shù)是否參與聯(lián)鎖,都設(shè)置了手動控制按鍵。
圖1空壓機(jī)聯(lián)鎖停車彈出式畫面
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