PLC在連續(xù)式立式包裝落料秤控制中的應(yīng)用
這樣由于凸輪滯后幾個周期運(yùn)行,就無法采取上述凸輪周期內(nèi)位置點促發(fā)的方案,只用按照設(shè)定填充速度,采用時間促發(fā)放料電磁閥難點主要在于如果設(shè)定60袋,假設(shè)電磁閥按照每1s一個周期打開,實際拉膜及橫封速度不一定是1s,有可能是1.1s,有能是0.9s一袋,這樣時間長了就會運(yùn)行中偏差越大。導(dǎo)致夾料,如圖7所示。
圖7運(yùn)行時序圖
3落料填充解決方案
現(xiàn)在主要的問題是如果以時間為周期,開啟電磁閥,無法使實際運(yùn)行的凸輪周期與其完全吻合。只能以實際凸輪運(yùn)行周期促發(fā)電磁閥,才可以保證周期完全吻合。在凸輪未運(yùn)行之前,先用時間促發(fā)電磁閥。在前面兩個周期,凸輪實際未走,用時間周期促發(fā)電磁閥,等到第三個周期凸輪才實際運(yùn)行。切換到設(shè)定角度輸出電磁閥,這樣既解決了凸輪延遲啟動無法依靠角度促發(fā)放料電磁閥的問題,又解決了單純依靠時間促發(fā)電磁閥,長期運(yùn)行放料周期與凸輪運(yùn)行周期累積誤差的問題,如圖8所示。
圖8運(yùn)行時序圖
3程序?qū)崿F(xiàn)
在人機(jī)上選擇開關(guān)打到填充模式,如圖9所示。
圖9人機(jī)界面示意圖
在人機(jī)上設(shè)定落料時間和填充速度,如圖10所示。
圖10人機(jī)界面示意圖
評論