基金會現場總線FF技術在二級種子罐控制系統(tǒng)中的應用
? 溫度 :
? 罐內溫度:集中顯示,現場顯示
? 壓力 :
? 罐內壓力:集中顯示,現場顯示
? 流量 :
? 罐內壓縮空氣流量:集中顯示,現場顯示
? PH值:
? 物料 PH值:集中顯示
4 .系統(tǒng)的控制功能
本控制系統(tǒng)根據工藝要求,主要對反應罐內溫度、壓力、壓縮空氣通氣量進行自動控制以及 PH 值的自動連續(xù)檢測,在此基礎之上,實現種子罐的生化反應過程的最優(yōu)控制,同時,對反應罐內溫度、壓力、壓縮空氣通氣量 等關鍵參數設置報警, 及時向操作人員反饋現場情況,保障了生產的安全及產品質量的穩(wěn)定。
系統(tǒng)主要的報警、聯鎖和控制如下:
? 反應罐內溫度、壓力、壓縮空氣通氣量 等自動報警,當以上測量值達到報警界限時,在監(jiān)控軟件界面顯示報警狀態(tài),操作員站工控機蜂鳴器發(fā)出報警聲音,提示操作人員及時處理
? 罐內 溫度控制: 罐內溫度正常范圍為 29-30度, 采用 FF現場總線溫度變送器檢測 二級種子罐的罐內溫度,FF現場總線FI儀表(將總線信號轉換為傳統(tǒng)4-20mA信號)控制“ 冷卻水調節(jié)閥”調節(jié)罐內溫度
? 罐內壓力控制: 罐內壓力正常范圍是 0.02-0.05MPa , 采用 FF現場總線 壓力 變送器檢測 二級種子罐的罐內壓力, FF現場總線FI儀表控制 二級種子罐的“排氣調節(jié)閥”調節(jié)罐內壓力
? 罐內空氣流量控制: 壓縮空氣流量正常范圍為 175-185每小時立方米, 流量計采用上海橫河電機有限公司的渦街流量計, 輸出信號為標準的4-20mA電流信號, 用于檢測二級種子罐的壓縮空氣的進入量,采用 FF現場總線IF儀表(將傳統(tǒng)4-20mA信號轉換為總線信號)將 流量計數據轉換為 FF總線信號, FF現場總線FI儀表控制 二級種子罐的 “ 壓縮空氣進氣調節(jié)閥”調節(jié)罐內壓縮空氣流量
? 罐內 PH值檢測: PH計選用 METTLER公司生產的PH測量儀表,輸出信號為標準的4-20mA電流信號, 采用 FF現場總線IF儀表將 PH計數據轉換為FF總線信號
? 動靜流程畫面的布局設計,實時過程顯示,實時報警顯示和管理,直觀的趨勢顯示
5 .主要控制策略和系統(tǒng)特點
主要控制策略
本控制系統(tǒng)通過控制反應罐內溫度、壓力、壓縮空氣通氣量來滿足工藝要求,實現生化反應過程的最優(yōu)控制。由于是制藥行業(yè)生化反應,控制精度高,以罐內溫度為例,與設定值誤差不超過 0.1攝氏度,不易于實現,因此,在進行方案設計及現場調試過程中,充分考慮到以上要求,除選擇精度高的進口執(zhí)行設備(如調節(jié)閥)外,還利用FF現場總線智能儀表先進的PID調節(jié)算法, 構成PID控制回路,并將該算法下載到現場智能儀表中,做到真正的分布式控制,極大提高了系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性。 控制圖如下:
系統(tǒng)特點
? FF 現場總線每個網段(一個 FF HSE/H1 接口模塊可支持四個網段)可以掛接個 6 本安型 FF 現場總線設備或 32 個非本安型 FF 現場總線設備, 本方案中 FF HSE/H1 接口模塊帶一個網段, 該網段上現掛有 4 個非本安型 FF 現場總線設備, 還可再掛接 124 個非本安型 FF 現場總線設備,有利于將來罐體增加測點。
? 操作員站采用工業(yè) PC ,適合惡劣的工業(yè)環(huán)境。
? FF H1 現場總線為通訊網絡,總線設備可帶電上、下網,有利于在線投入。
? 系統(tǒng)采用 FF 現場總線智能儀表提供的 PID 算法,保證系統(tǒng)調節(jié)功能最佳。
? 使用 OPC 技術,高效的、基于多任務的 OPC 內部實時數據庫引擎,既可以保證系統(tǒng)實時數據采集的快捷, 又可以向支持 OPC 規(guī)范的多種系統(tǒng)開放。
四.應用效果
系統(tǒng)運行后,達到了以下一些顯著效果:
1 .可靠而穩(wěn)定的實現了對現場工藝參數的記錄、顯示以及儲存,為改善工藝及生產管理提供了寶貴的依據。
2 .實現了對 3 個被控量的全自動控制,同時實現了對 3 個調節(jié)閥的遠程控制,降低了工人的勞動強度。
3 .生產和產品質量較手工操作穩(wěn)定,生產效率得到大幅提高,使 VC 的 總收率由 51% 提高至 60% ,成本下降 41% ,產量增至 11500 噸, 自 2001 年 3 月正式投入運行,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,整套控制系統(tǒng)具有施工簡單、操作方便、控制品質高、 易于集成、監(jiān)視直觀等優(yōu)點,在實際應用中取得了良好的應用效果,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經濟效益。
在生物化工領域,大量存在類似反應罐控制需求,因工藝不同,生產流程、控制對象和控制參數不盡相同,但都需要對溫度、壓力(微正壓)、流量以及 PH 值等進行精確控制,中國科學院沈陽自動化研究所推出的現場總線控制系統(tǒng)具有全數字化、智能化、網絡化和開放的特點,以 FF 現場總線技術為核心, OPC 技術為紐帶, 將現場總線儀表、模擬儀表、 分布式智能 I/O 、 DCS 和 PLC 等工業(yè)自動化設備有機地集成在一起,自動化程度和控制精度都較高,為企業(yè)綜合自動化系統(tǒng)提供一套完整的解決方案。
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