BOPP薄膜生產(chǎn)線的CC-Link現(xiàn)場總線集散控制系統(tǒng)
此外,考慮到溫度設(shè)定過程的隨機性特點,在本系統(tǒng)中建立了一個監(jiān)控線程來專門監(jiān)測設(shè)定溫度值的變化情況,一旦設(shè)定值發(fā)生變化就將溫度監(jiān)測線程掛起,發(fā)送新的溫度設(shè)定值,設(shè)定成功后繼續(xù)恢復(fù)對實時溫度值的監(jiān)測。這樣利用MFC自帶的多線程功能,充分利用了Windows的多任務(wù)處理功能。多串口數(shù)據(jù)的接收也采用線程的方法,建立一個線程來監(jiān)視串口是否有新的數(shù)據(jù),一旦有新數(shù)據(jù)則將其保存,并繼續(xù)監(jiān)測串口。
3.3 測厚系統(tǒng)
BOPP薄膜測厚系統(tǒng)由兩個獨立部分組成,一個是前掃描測厚系統(tǒng),用于測量薄膜厚片的厚度;另一個是后掃描測厚系統(tǒng),用于測量成品膜的厚度。它們分別由IPC1和IPC2工控機進行測控,雖然它們地處生產(chǎn)線不同位置,且相對獨立,但測量原理、基本功能及結(jié)構(gòu)大致相似。均由V型掃描架、掃描驅(qū)動裝置、控制器及掃描傳感器等組成,在掃描架上裝有自動/手動、掃描、退出、樣品、參考等觸點開關(guān)和方式、狀態(tài)指示燈等,同時還配有電機用來驅(qū)動掃描傳感器的往復(fù)運動等。
測厚系統(tǒng)軟件采用VC編寫,以充分利用其圖形和對硬件接口的直接操作功能,軟件系統(tǒng)分為系統(tǒng)管理模塊和掃描工作模塊兩部分。系統(tǒng)管理模塊主要用于系統(tǒng)參數(shù)的修改、顯示測量曲線、復(fù)制圖表、在線打印工作參數(shù)及控制掃描架工作狀態(tài)等。掃描工作模塊受系統(tǒng)管理模塊控制,主要具有4種工作方式:掃描工作方式、退出掃描方式、參考工作方式和樣品工作方式。圖8所示為后掃描工作模塊程序流程圖。
掃描工作方式是4種工作方式的核心部分,用于完成對測量系統(tǒng)的控制、數(shù)據(jù)采集及后續(xù)處理等功能。退出掃描方式用于當出現(xiàn)破膜現(xiàn)象時,系統(tǒng)自動退出當前對薄膜的掃描測量過程,為進入其它工作方式作準備。參考工作方式用于檢查傳感器的穩(wěn)定性,此時系統(tǒng)自動進行背景計數(shù)、空氣計數(shù)和旗計數(shù),并自動計算出旗空比,若旗空比為0.75,則表明傳感器的工作是穩(wěn)定的。樣品工作方式用于進行樣品試驗,由于生產(chǎn)原料的差異性,會造成薄膜測厚的基準的變化,因此當改變原料時,通過對新樣品的試驗,獲得對新基準的修正參數(shù),校正測量值以提高測量的準確性。
3.4 輔助控制系統(tǒng)
輔助控制系統(tǒng)主要包括對儲片架升降、換卷系統(tǒng)、羅茨風(fēng)機、排風(fēng)風(fēng)機、跟緊輥、自動注油系統(tǒng)、恒張力收卷等的控制。圖9所示是雙收卷輥在自動換卷方式下的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖[4]。
4 結(jié)束語
本文所述集散控制系統(tǒng)已于2002年11月成功應(yīng)用于常州市絕緣材料總廠BOPP薄膜生產(chǎn)線上,至今生產(chǎn)線運行可靠,控制性能良好。實踐還表明該系統(tǒng)可擴展性好,適應(yīng)性強,明顯縮短了系統(tǒng)的研制周期,節(jié)省了大量控制線纜。本系統(tǒng)的成功應(yīng)用為今后進一步的類似使用提供了有力實證。
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