工業(yè)現(xiàn)場總線技術(shù)在煉鐵高爐系統(tǒng)中的應(yīng)用
一、引言
工業(yè)現(xiàn)場總線技術(shù)是近幾年自動化行業(yè)最為關(guān)注的技術(shù)之一,給各行各業(yè)的自動化控制技術(shù)帶來了一次質(zhì)的飛躍。
現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(Fieldbus Control System,F(xiàn)CS)是由各種現(xiàn)場儀表通過互連與控制室內(nèi)人機(jī)界面所組成的系統(tǒng);一個(gè)全分散、全數(shù)字化、全開放和可互操作的生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)。也正是由于這些特點(diǎn),以現(xiàn)場總線作為技術(shù)支撐的FCS在工業(yè)自動化領(lǐng)域有明顯的優(yōu)勢,諸如很高的精確性、組志簡單、設(shè)計(jì)安裝方便、易于維護(hù)和擴(kuò)展、可以節(jié)約軟硬件投資等,被稱為第五代控制系統(tǒng),成為當(dāng)今工業(yè)自動化發(fā)展的必然趨勢。它使過程控制領(lǐng)域的自動化裝置由DCS向FCS過渡,DDC(直接數(shù)字控制)功能將徹底分散到現(xiàn)場,使先進(jìn)的現(xiàn)場設(shè)備管理功能得以實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)場總線已廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,如電力監(jiān)控、能源管理、自動測試系統(tǒng)等等。
我廠高爐生產(chǎn)主要由高爐系統(tǒng)、噴煤系統(tǒng)、熱風(fēng)系統(tǒng)、卷揚(yáng)系統(tǒng)及槽下部分等構(gòu)成,生產(chǎn)工藝復(fù)雜,分散點(diǎn)多,環(huán)境條件特殊,對電氣設(shè)備的要求非常高,這就造成了電氣自動化系統(tǒng)非常龐雜,故障率高,維護(hù)量大。將開放、成熟的德國TURCK公司的工業(yè)現(xiàn)場總線技術(shù)應(yīng)用到5#高爐生產(chǎn)中去,在我公司取得了良好的效果。
二、高爐自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀
我公司以前的高爐生產(chǎn)自動化控制系統(tǒng)采用美國GE 公司的Series 90-70/30的 PLC設(shè)備,此設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,可靠性高。現(xiàn)場設(shè)備的各種開關(guān)及模擬信號通過信號電纜匯到PLC模板處,供PLC采集,進(jìn)行處理,然后輸出,控制現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),來滿足高爐生產(chǎn)的需要。如圖1所示:
從上圖可以看出:
整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵在于主機(jī)入口處的瓶頸現(xiàn)象。由于現(xiàn)場及設(shè)備多,且比較分散,信號進(jìn)入PLC后,必須經(jīng)過A/D、D從轉(zhuǎn)換過程,且精確度有所降低,這樣就迫使PLC 的掃描周期加長,不利于主機(jī)騰出手來從事優(yōu)化工作,使整個(gè)主機(jī)性能下降,直接威脅到高爐各種信號的實(shí)時(shí)性。
另外,現(xiàn)場及設(shè)備所處的環(huán)境特殊,與之相連接的電纜比較多,維護(hù)量大,故障率高,影響到整個(gè)高爐自動化控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
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