分布式控制系統(tǒng)在底火成品自動裝配線中的運用
為使本系統(tǒng)設計更方便、靈活,安裝簡單、快捷,調試、維護方便,便于擴展和信息集成,及長期成本降低,本系統(tǒng)采用現場總線控制系統(tǒng)(FCS),同時盡可能的突出"控制接近現場"的理念,本系統(tǒng)控制結構如下:
系統(tǒng)監(jiān)控層、設備控制層均安裝在主控室,采用工業(yè)以太網方式進行通訊;觸摸屏及各個從站均處于現場環(huán)境實現全分布式控制。
根據整個系統(tǒng)的設計要求,該底火成品裝配線的控制系統(tǒng)分為主控室的監(jiān)控和設備控制及現場的全分布式控制。
監(jiān)控層:監(jiān)控軟件選用WinCC監(jiān)控軟件,選擇512點的配置;采用工業(yè)以太網與西門子PLC通訊。
設備控制層:依據設備高可靠的要求,以及整體結構的方式,PLC控制器選取西門子的CPU315-2DP作為主控設備,其MPI口通過R232C適配器與觸摸屏通訊,DP口通過PROFIBUS總線與現場分布的從站通訊模塊進行數據處理。
現場采集執(zhí)行層:現場的操作由觸摸屏完成,從站的通訊模塊采用ET200ISP系列的IM151-2通訊模塊,I/O模塊選擇本安型ET200ISP模塊。
ET200ISP分布式I/O系統(tǒng)是本方案中的一大亮點,該產品能夠應用到危險一區(qū),連接來自于危險0區(qū)的信號。
通過采用西門子分布式控制系統(tǒng)及其他電子元氣件的合理使用,整個底火成品自動裝配線的運行十分流暢;不僅有安全保證,而且效率有了很大的體高,達到每分鐘能完成13發(fā)底火成品的成功自動裝配,達到了非常理想的效果。
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