基于神經網絡和DSP的錫爐溫度控制系統(tǒng)的研究
現(xiàn)代電子元件裝配要求錫爐焊接溫度更加穩(wěn)定,對錫爐高溫控制的難度也就增強。隨著預測神經網絡的應用研究不斷深入,由于其運算數(shù)據量大、收斂比較慢的特點,使其應用受到了硬件上的限制,實際應用并不多。但DSP高速數(shù)字信號處理速度越來越快,在線實時控制能力越來越強,在結合神經網絡的應用方面效果顯著。本文采用神經網絡的預測能力對溫度參數(shù)進行學習和調整,同時結合數(shù)字信號處理(DSP)模塊進行控制和運算,實現(xiàn)高速運算處理控制,最終實現(xiàn)了錫爐溫度控制系統(tǒng)在線實時補償加熱控制。
1 神經網絡控制結構
神經網絡對事件預測是一種很好的數(shù)據處理技術,在學習過程中發(fā)現(xiàn)規(guī)則,通過預測和DSP運算處理控制相結合來學習及調節(jié)控制函數(shù)的參數(shù)。基于神經網絡和DSP的控制系統(tǒng)結構如圖1所示??刂葡到y(tǒng)由預測神經網絡和DSP數(shù)字信號處理運算控制兩部分構成,這兩部分有共同的輸入信號,即網絡溫度誤差e。預測神經網絡對采樣溫度樣本和預先設置樣本進行預測和*估,預測值經過外部環(huán)境控制的影響因子進行適當校正后,進行預測神經網絡的權重和控制函數(shù)的參數(shù)調節(jié)。DSP運算處理控制中心根據控制溫度誤差和神經網絡預測值,通過高速數(shù)據運算處理,接收和發(fā)布各種控制命令并加以執(zhí)行,包括實時溫度顯示、溫度控制輸出、溫度超越限值報警等輸入和輸出參數(shù)。執(zhí)行機構是控制模塊的對象,溫度控制系統(tǒng)的最終對象為加熱器。因此,錫爐溫度控制系統(tǒng)以溫度的變化作為整個控制核心,它由溫度傳感器來轉化,經過神經網絡的預測和數(shù)字信號處理(DSP)進行有效的控制。
該控制系統(tǒng)的預測采用BP神經網絡,其特點是只有前后相鄰兩層之間的神經元相互連接,輸出神經元輸出預測值,預測神經網絡結構如圖2所示。網絡結構分為3層,即為輸入層、隱層和輸出層。輸入層負責接收數(shù)據,不進行運算。其中x0激活函數(shù)的初始值,位于[-1,1]之間的隨機數(shù),而x1是網絡控制系統(tǒng)的溫度誤差e,x2和x3分別為加熱器的電壓電流檢測值。
實際應用中wij為各層連接權值,針對激活函數(shù)f(net)的控制參數(shù)net進行網絡系統(tǒng)收斂范圍的控制,從而有利于保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
因此,通過算法的實驗,利用自適應因子(1-β)對權修改量按需進行彈性的變化,實現(xiàn)了網絡收斂速度的學習。
2 DSP系統(tǒng)實現(xiàn)
錫爐加熱溫度控制系統(tǒng)對加熱控制關鍵件可實行PID控制,從而準確實現(xiàn)錫爐溫度變化的溫度加熱補償控制,增加熱效率的有效應用,并有利于提高電能的利用率,實現(xiàn)節(jié)能,同時提高了電路板焊接的合格率。系統(tǒng)構成包括DSP處理、溫度傳感檢測、電壓電流檢測、溫度顯示、溫度鍵盤參數(shù)設置、溫度報警、控制輸出等功能。系統(tǒng)操作簡單、顯示直觀、控制方便。控制系統(tǒng)的核心設計是DSP數(shù)字信號運算處理控制器。由DSP芯片TMS320FL2407做為控制中心,輔助外圍電路來實現(xiàn)系統(tǒng)控制。
2.1 系統(tǒng)硬件電路
控制系統(tǒng)主要采用DS1002型系統(tǒng)板及其多路I/O板,系統(tǒng)主要由數(shù)字信號處理芯片TMS320FL2407中心及相應接口外圍電路組成, 包括加熱器件可控驅動電路、溫度采集A /D 電路、溫度設定鍵盤輸入、溫度顯示電路和報警電路等。實時控制系統(tǒng)硬件電路原理如圖3所示。
(1)DSP數(shù)字處理電路。對接收溫度傳感檢測而轉化成數(shù)字信號進行運算處理,同時完成上位機預測狀態(tài)的處理,輸出執(zhí)行控制信號;
(2)加熱器件可控驅動電路??刂萍訜崞鞯膱?zhí)行機構可以采用傳統(tǒng)的繼電器類和可控硅類型,但其控制簡單、性能差。本加熱溫度控制系統(tǒng)采用PID方式,模擬量自動調節(jié)電壓相角,可以進行溫度的連續(xù)控制,解決溫度控制的精度和穩(wěn)定度要求,實現(xiàn)控制溫度精度達到±2 ℃。根據溫度傳感器提供感應回饋的采樣數(shù)據,DSP輸出的PWM控制信號,控制加熱器的執(zhí)行元件,達到在線實時控制錫爐溫度的目的;
(3)溫度、電壓和電流采集A/D電路。系統(tǒng)在初始化工作時,不斷地通過傳感器采集當前的錫爐實時溫度。系統(tǒng)板通過I/O板將溫度傳感器采集的模擬數(shù)據和溫度誤差完成A/D轉換后,由高速通路送入DSP控制中心,同時結合電壓電流數(shù)據,將采集數(shù)據與比較寄存器內的設定值進行比較運算,經DSP高速運算處理后進行D/A轉換,進入控制執(zhí)行機構;
(4)溫度設定鍵盤輸入。系統(tǒng)的溫度控制參數(shù)的輸入由8個輸入輕觸按鍵通過串口與DSP系統(tǒng)板之間的通信實現(xiàn);
(5)顯示電路和報警電路。顯示電路組成單元由液晶模塊板、指示發(fā)光二極管和相應的驅動電路構成。液晶模塊板顯示系統(tǒng)的運行參數(shù),主要由大字體顯示錫爐實時溫度,同時以小字體顯示當前加熱器的電壓和電流。正常工作時,電源指示二極管發(fā)紅光,工作指示二極管發(fā)綠光;當工作指示二極管發(fā)黃光時,預示系統(tǒng)電路出現(xiàn)故障,錫爐溫度有可能出現(xiàn)異常,需要斷開控制系統(tǒng)維修或重新啟動系統(tǒng)及復位。同時給出報警提示聲音,DSP控制輸出端送出斷開可硅電路的控制電壓,停止加熱器繼續(xù)工作。報警電路有喇叭及其驅動放大電路組成,報警聲音由軟件編程來實現(xiàn)。
2.2 系統(tǒng)軟件
在系統(tǒng)芯片中選用TMS320LF2407,通過上位機把C語言開發(fā)的算法經編譯連接后,轉換為DSP能接收的目標文件格式(COFF),加載到DSP進行執(zhí)行控制。圖4為控制系統(tǒng)軟件流程圖。采集溫度傳感器的模擬參數(shù)經過A/D轉化為數(shù)字信號,用C語言編寫的控制算法通過CL30開發(fā)工具進行編譯,傳到DSP系統(tǒng)板加以運算控制,獲得控制驅動信號。在DSP控制中心,對基于神經網絡預測算法的過程中,上位PC機通過RAM進行狀態(tài)信息的捕捉,實時監(jiān)測控制系統(tǒng)的參數(shù)性能,為溫度控制系統(tǒng)的控制算法提供有力分析依據,完成系統(tǒng)的調試。
控制系統(tǒng)經過系統(tǒng)初始化后開中斷,并進行各種功能檢測。溫度參數(shù)采樣進行A/D轉換成數(shù)字信號,送入DSP運算中心進行數(shù)字處理,輸出控制信號經D/A轉換用以驅動執(zhí)行機構。定時器T0作為采樣設定周期,每個采樣周期完成一次采樣和運算分析處理,直到預測神經網絡學習完成,退出中斷而停止。
3 系統(tǒng)應用結果
在電路中安裝溫度、電壓和電流檢測裝置,經過電路實驗,在DSP中植入預測神經網絡算法的結果,從而實現(xiàn)溫度PID控制,其溫度控制曲線如圖5所示。
將預測神經網絡和DSP高速運算處理相結合的方法應用到錫爐的溫度PID控制系統(tǒng)中,大大提高了控制系統(tǒng)溫度的穩(wěn)定性和精度,為電子元件在裝配過程中提供了可靠的焊接溫度,降低了因裝接高溫而損壞元件和電路板的可能性。
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