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          變頻控制技術(shù)在雙電機(jī)同步驅(qū)動同一負(fù)載中的應(yīng)用

          作者: 時間:2011-01-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          以往薄膜幅寬在5.2 m 以下的雙向拉伸(B0PP或B0PET)薄膜成套設(shè)備中,通常橫向拉伸機(jī)(11)O)左右鏈鋏的傳動是由一臺電機(jī)通過左右傳動軸和齒輪箱及鏈輪驅(qū)動的;當(dāng)薄膜幅寬超過5.2 In后,橫向拉伸機(jī)(rIDO)設(shè)備寬度相應(yīng)要增加,而薄膜產(chǎn)量的提高,除了有寬幅的拉膜設(shè)備外,還需要大幅提升拉膜設(shè)備的生產(chǎn)速度。但生產(chǎn)速度的提高,使得齒輪傳動機(jī)構(gòu)和連接軸的體積和質(zhì)量都相應(yīng)增加,若繼續(xù)沿用單電機(jī)的驅(qū)動方式,使得橫向拉伸機(jī)(TD0)的動態(tài)機(jī)械性及可靠性和機(jī)加工精度都很難滿足生產(chǎn)工藝要求。為此,采用兩臺電機(jī)分別直接驅(qū)動左右齒輪箱和鏈輪,左右齒輪箱之間用一根傳動軸剛性連接,從而降低了傳動機(jī)械的轉(zhuǎn)動慣量和振動幅度,提高了動態(tài)機(jī)械性及可靠性,降低了機(jī)加工難度。但由此引出的新問題是:如何使控制系統(tǒng)滿足驅(qū)動左右齒輪箱兩臺同功率電機(jī)的的要求。對于橫向拉伸機(jī)(TDO)這樣的控制對象,對速度精度、轉(zhuǎn)矩動態(tài)響應(yīng)、負(fù)荷自動分配等都有著比較嚴(yán)格的要求,而一般的V 控制的變頻器又難以滿足此要求。本文著重介紹了采用矢量控制變頻技術(shù),實現(xiàn)2臺變頻器分別拖動2臺電機(jī),實現(xiàn)高精度、大轉(zhuǎn)矩調(diào)速的問題。

          1 橫向拉伸機(jī)(TDO)對控制系統(tǒng)的要求

          影響薄膜質(zhì)量的因素有很多,如生產(chǎn)工藝參數(shù)、設(shè)備加工和安裝精度、生產(chǎn)溫度及速度的控制精度、生產(chǎn)操作人員的技能等,都會對薄膜質(zhì)量產(chǎn)生影響。但從薄膜成套設(shè)備的角度來看,橫向拉伸機(jī)( I1DO)對薄膜的質(zhì)量特別是成膜率,有著直接的影響。由于橫向拉伸機(jī)的結(jié)構(gòu)特點是用兩臺相同功率的交流電機(jī)分別驅(qū)動左右齒輪傳動機(jī)構(gòu),而左右齒輪傳動機(jī)構(gòu)之間有-N性相連的連接軸,這樣就使得橫向拉伸機(jī)在傳動結(jié)構(gòu)上和負(fù)載的性質(zhì)上變成了兩臺電機(jī)同時驅(qū)動一個負(fù)載的形式(如圖1)。

          如圖1所示,這種傳動結(jié)構(gòu)形式的好處就是使得左右鏈條永遠(yuǎn)I司步運行,而不會出現(xiàn)左右鏈條之間在運行過程中產(chǎn)生速差使薄膜破裂的現(xiàn)象。根據(jù)薄膜生產(chǎn)工藝的特點,橫向拉伸機(jī)(TD0)除了與整條生產(chǎn)線要保持速度鏈關(guān)系外,其本身左右鏈條的兩臺驅(qū)動電機(jī)還要保持速度同步和機(jī)械動態(tài)負(fù)載平衡的關(guān)系,否則將會出現(xiàn)因兩臺電機(jī)速度不同步,而造成兩臺電機(jī)承受的機(jī)械負(fù)載不平衡,出現(xiàn)一臺電機(jī)電流過大,而另一臺電機(jī)電流過小的情況。嚴(yán)重時還會造成變頻器因電流過大而頻繁出現(xiàn)過載保護(hù)現(xiàn)象,使得控制系統(tǒng)無法正常工作,這對控制系統(tǒng)和電機(jī)以及機(jī)械設(shè)備都是極為有害的。因此要求橫向拉伸機(jī)(TDO)的速度控制系統(tǒng)要有極高的穩(wěn)速精度和動態(tài)相應(yīng)品質(zhì),確保機(jī)械負(fù)載的動態(tài)平衡。

          2 橫向拉伸機(jī)(TDO)控制系統(tǒng)組成和工作原理

          2.1 變頻器的選擇

          采用一般的通用變頻器給異步電動機(jī)供電時,可以實現(xiàn)電機(jī)無級平滑調(diào)速。但是,調(diào)速時有靜差,精度不高,調(diào)速范圍在hl0左右,而且不能像直流調(diào)速系統(tǒng)那樣提供很高的動態(tài)性能。所以,一般v/F控制模式的變頻器不論是靜態(tài)的穩(wěn)速精度還是動態(tài)響應(yīng)速度,都無法滿足薄膜生產(chǎn)工藝的要求。而的特點是:采用由轉(zhuǎn)子磁鏈決定d一軸方向的dq同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系,把異步電機(jī)的定子電流分解為其勵磁分量和轉(zhuǎn)矩分量,得到類似于直流電機(jī)的轉(zhuǎn)矩模型,再采取措施把非線性系統(tǒng)變換成兩個獨立的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子磁鏈的子系統(tǒng),從而模仿直流電機(jī)分別用PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制。所以,有像直流調(diào)速系統(tǒng)那樣優(yōu)異的調(diào)速精度和動態(tài)響應(yīng)速度以及很寬的調(diào)速范圍(hl00)和完備的轉(zhuǎn)矩控制功能,完全能滿足薄膜生產(chǎn)工藝要求。所以在該控制系統(tǒng)中選擇西門子6SE70系列作為電機(jī)的速度控制調(diào)節(jié)器和轉(zhuǎn)矩控制調(diào)節(jié)器。

          2。2 雙電機(jī)的基本要求

          兩臺矢量控制變頻器驅(qū)動2臺電機(jī)拖動同一個機(jī)械負(fù)載的基本要求是:

          (1)兩臺變頻器必須保持嚴(yán)格的同步運行關(guān)系;
          (2)兩臺變頻器之間實現(xiàn)動態(tài)和穩(wěn)態(tài)負(fù)載的自動平衡分配。

          2.3 三種基本的控制方案

          下面介紹的三種基本控制方案可以滿足上述的基本要求。

          (1)轉(zhuǎn)矩跟蹤控制方案1將兩臺矢量控制變頻器的其中l(wèi)臺作為主動裝置,另1臺作為從動裝置,主從兩裝置之間用串行方式連接成主從控制方式;在主動裝置上加裝一塊SCB2接口板,在從動裝置上加裝一塊13oo工藝板(如圖2)。

          生產(chǎn)線速度鏈的調(diào)速信號送至主動裝置,再經(jīng)SCB2接口板分配到從動裝置的T300工藝板上,應(yīng)用T30o工藝板的多電機(jī)傳動控制功能通過轉(zhuǎn)矩限制的軟特性和補償進(jìn)行負(fù)載平衡調(diào)節(jié),使兩臺變頻器之間實現(xiàn)動態(tài)和穩(wěn)態(tài)負(fù)載的自動平衡分配。該方法的缺點是要增加一塊SCB2接口板和一塊.I.3oo工藝板。

          (2)轉(zhuǎn)矩跟蹤控制方案2同樣將兩臺矢量控制變頻器連接成主從控制方式(如圖3)。

          生產(chǎn)線速度鏈的調(diào)速信號送至主動裝置,而主動裝置的轉(zhuǎn)矩輸出信號經(jīng)主動裝置的模擬量輸出口X102.21.22端子送至從動裝置的模擬量輸入口X102.17.18端子,作為從動裝置的轉(zhuǎn)矩給定信號,并將主動裝置設(shè)置成編碼器反饋的速度閉環(huán)控制模式,而從動裝置設(shè)置成帶編碼器反饋的直接轉(zhuǎn)矩控制模式,這樣從動裝置輸出的轉(zhuǎn)矩值就緊緊跟隨主動裝置的轉(zhuǎn)矩值,確保主從裝置的同步運行以及動態(tài)和穩(wěn)態(tài)負(fù)載的自動平衡分配。

          (3)轉(zhuǎn)矩跟蹤控制方案3同樣將兩臺矢量控制變頻器連接成主從控制方式(如圖4)。

          生產(chǎn)線速度鏈的調(diào)速信號經(jīng)PROFIBUS總線送至主、從控制裝置,再將主動裝置的轉(zhuǎn)矩輸出信號經(jīng)主動裝置的模擬量輸出口X102.21.22送至從動裝置的模擬量輸入口X102.17.18端子,作為從動裝置的轉(zhuǎn)矩限幅信號;實際應(yīng)用時,先人為將從動裝置的速度給點值設(shè)成約大于主動裝置的速度給點值,使從動裝置實際運轉(zhuǎn)速度約大于主動裝置的實際運轉(zhuǎn)速度;如果沒有將主動裝置輸出的轉(zhuǎn)矩限幅信號送至從動裝置的模擬量輸人口,作為從動裝置的轉(zhuǎn)矩限幅給定信號,那么,從動裝置的實際轉(zhuǎn)速則大于主動裝置的實際轉(zhuǎn)速,所以從動裝置的實際輸出轉(zhuǎn)矩也將大于主動裝置的實際輸出轉(zhuǎn)矩;但從動裝置因受主動裝置轉(zhuǎn)矩限幅信號的制約,而始終與主動裝置的負(fù)載轉(zhuǎn)矩保持動靜態(tài)的自動平衡分配。

          3 結(jié)論

          根據(jù)雙向拉伸薄膜橫向拉伸機(jī)(TI)o)設(shè)備中兩臺電機(jī)同步拖動的實際情況及薄膜的生產(chǎn)工藝要求,提出了采用兩臺矢量控制變頻器分別驅(qū)動兩臺電機(jī)的轉(zhuǎn)矩跟蹤控制方案,其中方案二已經(jīng)實驗證實可行,方案三已在一條5.2 m雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線的橫向拉伸機(jī)(TD0)上得到了實際應(yīng)用。經(jīng)過數(shù)年的運行,證實該控制方案完全滿足橫向拉伸機(jī)( TDO)的生產(chǎn)工藝要求,控制效果良好。這些方案也可應(yīng)用到冶金、起重、造紙、玻璃、裝卸等行業(yè)中,需用兩臺電機(jī)同步運行并自動保持負(fù)載轉(zhuǎn)矩平衡分配拖動同一負(fù)載的場合。同時,對其他有類似的控制要求的行業(yè),也有很好的借鑒意義和廣泛的應(yīng)用前景。



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