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          高中壓合缸300MW汽輪機彎曲轉子動平衡

          作者: 時間:2013-04-01 來源:網絡 收藏
          1 引言

          某臺國產300MW汽輪發(fā)電機組,投運兩年之后,在冷態(tài)啟動時連續(xù)發(fā)生幅值超標現象。測量顯示,高壓轉子的№1額定轉速時可達0.22~0.26mm,臨界轉速下振幅超過0.30mm。

          雖然對應的№1軸承振動幅值不超過0.03mm,由于在定速運行時多次聽到該軸承箱內有明顯異音。進行軸系振動狀態(tài)測量試驗分析診斷和外部檢查,難以排除汽缸內部葉片或圍帶脫落、動靜局部摩擦、大軸彎曲等重大設備隱患,確定進行汽缸解體檢查。

          2 轉子情況

          該機組型號N300—16.6(170)/537/537,為亞臨界中間再熱、高中壓合缸、單軸雙排汽凝汽式組,臨界轉速高中壓轉子1680r/min,低壓轉子1750r/min。

          高壓與中壓轉子大軸是整體合金鋼鍛件,高壓部分有11級動葉片,中壓部分有6級動葉片。在高壓與中壓之間軸段是“城墻式”汽封槽,簡稱“過橋汽封”。在轉子兩支撐跨度(L=5961mm)內沿軸向長度排放8個百分表,檢測出彎曲變形最大的部位是轉軸中部的“過橋”處,依照聯軸器對輪12個螺孔等分圓,是對應#3~#9螺孔直徑方向。最大彎曲值0.12~0.135mm。

          按照設計制造要求,該轉軸彎曲量工藝標準應小于0.05mm,當轉軸表面金屬溫度降至室內環(huán)境溫度的48小時之后,高壓—中壓聯合轉子的弓形值是0.13mm。

          3 轉子的不平衡量計算分析

          該轉子質量重達20t,最小直徑Φ630mm(過橋汽封處),總長度7351mm,兩支承跨度約6000mm。制造廠難以保證直軸校正達到0.05mm的標準,國內許多熟悉直軸工藝的技術人員也沒有一次加壓校正的把握,而電廠方面迫切希望盡快使機組問題得到解決投產運行,滿足發(fā)電任務需求。

          依據對轉體不對中與不平衡的轉子動力學的理論分析,結合軸系的工程應用實踐經驗,降低機組的振動可以從減小轉軸撓曲或不平衡量予以控制。這種高壓—中壓聯合轉子工作轉速介于Ⅰ階與Ⅱ階振型臨界轉速之間,可以把轉軸“過橋汽封”這一段視為剛性體,便于簡化定量計算彎軸產生的不平衡量。

          取過橋軸段長度L=750mm
          半徑r=310mm
          轉子中心孔半徑r0=60mm合金鋼比重γ=7.8
          高壓段調速級平衡槽半徑R0=360mm
          中壓段P11級平衡槽半徑R11=460mm
          過橋段彎曲值δ=0.13mm
          過橋段總質量M=π(r-r0)2?L?γ=1148kg
          平衡校正等效半徑R=R0+R11/2=410mm
          平衡校正配重m=M?δ/R=364g

          如考慮與過橋相鄰高壓和中壓葉輪葉片質量,轉軸弓形彎曲效應比例因素,等效平衡校正配重

          Q=Σji=1kim

          比例因子ki1,該轉子ki取3~5為宜。

          由于轉軸彎曲高點在#9螺孔方向,速度級和中壓P11級兩平面應在#3螺孔方向同相對重1000g以上。

          4 平衡配重

          眾所周知,在轉軸摩擦形成塑性彎曲的機理分析中,彎軸高點多是發(fā)生在轉子摩擦部位的反向位置。如果該轉軸是受一階振型彈性撓度大形成動靜摩擦導致彎軸,在轉子中部集中加重不當,有低轉速時有可能使過橋汽封處產生摩擦,機組難以啟動沖轉到額定轉速?,F場條件限制平衡校正配重試驗只允許一次完成。

          對彎軸進行配重的實施方案經有關的專家與領導反復論證,公認在技術上是完全可能的,但是在國產300MW高壓—中壓合缸組上尚無先例,出于技術的探索和設備生產運行的需要,有必要進行一次試驗。

          首先對與高中壓轉子相連的主油泵小軸在試驗臺上進行了單體高速。然后在對應#3螺孔(彎曲凹點)方向調速級加重237g,中壓P11級加重195g,合計配重432g。

          5 結束語

          冷態(tài)啟動機組,測量汽輪機№1幅值,中速1200r/min暖機沒有明顯增加與變化,臨界轉速時0.20mm,定速3000r/min時0.24mm,并網帶負荷200MW時0.18mm,300MW時0.15mm。連續(xù)運行兩個月考核,在額定轉速的不同負荷工況下,轉子軸振幅值變化幅度正常,最大值降低0.07~0.10mm,機組軸系振動趨于穩(wěn)定,應用平衡工藝控制減振取得明顯成效。該機組連續(xù)運行301天,創(chuàng)華中電網300MW機組運行時間最長記錄。(end)
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