結(jié)晶器液位檢測控制系統(tǒng)優(yōu)化
4 硬件的完善與應(yīng)用軟件開發(fā)
4.1 硬件系統(tǒng)的完善
本控制系統(tǒng)主要采用l1級控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)時(shí)側(cè)重考慮正常情況下的信號傳輸與處理;但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),渦流檢測信號在高溫、干擾環(huán)境下容易出現(xiàn)衰減和擾動。為此運(yùn)用中繼、雙絞、屏蔽等技術(shù)進(jìn)行處理,增加fb100信號中繼箱,保證了信號的實(shí)時(shí)傳遞。
在液位控制儀中轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號后送到plc和上位機(jī)的過程中,考慮到意外情況下不能關(guān)閉中包塞棒,增加了一套信號傳輸通道fb200,一旦一路發(fā)生中斷,可在不到3s的時(shí)間內(nèi)投運(yùn)另一路。plc和上位機(jī)在完成監(jiān)控功能的同時(shí)輸出信號到液壓比例閥,在plc輸出信號一定的前提下,重點(diǎn)研究了比例調(diào)節(jié)閥內(nèi)放大旋鈕的配合,掌握了放大和振幅之間的線性關(guān)系,可實(shí)現(xiàn)中包塞棒液壓缸的振幅調(diào)節(jié),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)結(jié)晶器液面的調(diào)節(jié),達(dá)到液面檢測和調(diào)節(jié)的閉環(huán)控制,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)l1級的閉環(huán)控制,如圖2所示。
圖2 硬件系統(tǒng)的完善
4.2 應(yīng)用程序開發(fā)
在1#連鑄機(jī)結(jié)晶器液位自動控制系統(tǒng)中,plc程序采用西門子step5.3和監(jiān)控畫面軟factorylink開發(fā)系統(tǒng)控制軟件。以結(jié)晶器液位的讀入、檢查和實(shí)際轉(zhuǎn)換輸出的主要功能塊fc101為例,本功能塊通過調(diào)用結(jié)晶器實(shí)際液位值、液壓缸位置傳感器的反饋信號和現(xiàn)場液位限位信號,完成內(nèi)部pid調(diào)節(jié)的同時(shí),在上位機(jī)上實(shí)現(xiàn)液位波動的實(shí)時(shí)監(jiān)控與報(bào)警。
5 結(jié)束語
從液面控制效果來看,結(jié)晶器液位實(shí)際值圍繞液位設(shè)定值波動,波動幅度為±1mm。實(shí)踐證明,液位控制系統(tǒng)的應(yīng)用與完善,不但確保了l1級液位的精確度,而且為l2級自動澆鑄奠定了基礎(chǔ)。
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