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          結(jié)晶器液位檢測控制系統(tǒng)優(yōu)化

          作者: 時間:2012-02-01 來源:網(wǎng)絡 收藏

          4 硬件的完善與應用軟件開發(fā)

          4.1 硬件系統(tǒng)的完善

          本控制系統(tǒng)主要采用l1級控制系統(tǒng),設計時側(cè)重考慮正常情況下的信號傳輸與處理;但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),渦流檢測信號在高溫、干擾環(huán)境下容易出現(xiàn)衰減和擾動。為此運用中繼、雙絞、屏蔽等技術(shù)進行處理,增加fb100信號中繼箱,保證了信號的實時傳遞。

          在液位控制儀中轉(zhuǎn)換成標準信號后送到plc和上位機的過程中,考慮到意外情況下不能關閉中包塞棒,增加了一套信號傳輸通道fb200,一旦一路發(fā)生中斷,可在不到3s的時間內(nèi)投運另一路。plc和上位機在完成監(jiān)控功能的同時輸出信號到液壓比例閥,在plc輸出信號一定的前提下,重點研究了比例調(diào)節(jié)閥內(nèi)放大旋鈕的配合,掌握了放大和振幅之間的線性關系,可實現(xiàn)中包塞棒液壓缸的振幅調(diào)節(jié),進而實現(xiàn)液面的調(diào)節(jié),達到液面檢測和調(diào)節(jié)的閉環(huán)控制,最終實現(xiàn)整個l1級的閉環(huán)控制,如圖2所示。


          圖2 硬件系統(tǒng)的完善

          4.2 應用程序開發(fā)

          在1#連鑄機系統(tǒng)中,plc程序采用西門子step5.3和監(jiān)控畫面軟factorylink開發(fā)系統(tǒng)控制軟件。以液位的讀入、檢查和實際轉(zhuǎn)換輸出的主要功能塊fc101為例,本功能塊通過調(diào)用結(jié)晶器實際液位值、液壓缸位置傳感器的反饋信號和現(xiàn)場液位限位信號,完成內(nèi)部pid調(diào)節(jié)的同時,在上位機上實現(xiàn)液位波動的實時監(jiān)控與報警。

          5 結(jié)束語

          從液面控制效果來看,結(jié)晶器液位實際值圍繞液位設定值波動,波動幅度為±1mm。實踐證明,液位控制系統(tǒng)的應用與完善,不但確保了l1級液位的精確度,而且為l2級自動澆鑄奠定了基礎。


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