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          EEPW首頁 > 工控自動化 > 設計應用 > Boost電路具有動態(tài)修正誤差的滑模變結構控制

          Boost電路具有動態(tài)修正誤差的滑模變結構控制

          作者: 時間:2011-02-12 來源:網(wǎng)絡 收藏

          摘要:在等價的基礎上,考慮實際中的非理想切換條件以及實際量的物理約束,提出了一種適合連續(xù)導通模式(CCM)的控制算法簡單的新方案。該控制算法依開關工作周期,地對進行,將有利于近似地保證系統(tǒng)沿著切換面運動,并可以減少系統(tǒng)穩(wěn)態(tài),達到削弱高頻抖動的目的。對的起動過程和穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)有擾動變化情況分別進行仿真,得到了與理論分析一致的結果。本文提出的控制方案可以減少系統(tǒng)超調,縮短過渡過程時間,改善系統(tǒng)的品質,并有效地解決滑模控制中的高頻抖動問題,控制系統(tǒng)較好的魯棒性。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/162460.htm

          關鍵詞:滑模變控制等價控制法變換抖動

          Slide- mode Control Scheme for Boost Converter

          Abstract:A novel control scheme is presented by using sliding- mode control for boost converter operating in continuous conduction mode(CCM).Although the non- ideal switching condition and physical constraint of the control are considered on the base of equivalent control, the scheme is still simple. By modifying the sliding- mode errors in each switching period, the steady- state errors and chattering can be substantially reduced. Simulation results confirm the theoretical analysis and show the improvement of the converter's start- up behavior and low sensitivity to external perturbation. Keywords:Sliding- mode control Equivalent control Boost converter Chattering

          1引言

            對于非線性系統(tǒng)的控制,滑模變控制方法已越來越引起人們的關注〖1-2〗。自80年代起,功率電子學專家開始將這種方法用到DC/DC開關變換器的控制中〖3-10〗。滑模變結構控制方法有許多優(yōu)點,如系統(tǒng)的穩(wěn)定性好,魯棒性(Robustness,表示抵抗參數(shù)變化和擾動的能力)強和良好的品質以及控制容易實現(xiàn)等。但是滑模變結構控制在物理實現(xiàn)時會存在高頻抖動,另外采用等價控制法得到的控制律存在穩(wěn)定的滑模。為盡可能實現(xiàn)滑動模態(tài),對滑模控制系數(shù)的選擇很嚴格〖3-7〗。

            為克服滑模控制的這些不足,人們嘗試各種方法,達到消除穩(wěn)態(tài)誤差的目的。如文獻[8]采用時變切換面方程;文獻[9]則將傳統(tǒng)的PID控制模式巧妙地應用到切換面方程上,得到了只含有輸出電壓誤差一個變量的比例、微分和積分的線性組合的滑模面方程,以實現(xiàn)控制輸出電壓的目的;文獻[10]則采用補償網(wǎng)絡,對等價控制進行,即所得到新的等價控制中已考慮了補償網(wǎng)絡的影響。目前尚未見有報道,在實現(xiàn)DC/DC開關變換器滑模變結構控制方案時,考慮削弱高頻抖動的控制方案。從理論上分析,引入變結構趨近律[11],將會簡化控制的確定,同時有助于改善系統(tǒng)的品質。但在實際控制中,如何利用變結構趨近律來實現(xiàn)變結構控制,達到削弱乃至消除抖動的目的,卻很少被利用或涉及到。

            鑒于此,本文針對Boost工作于CCM模式提出了一種能夠動態(tài)地對滑模誤差進行,從而動態(tài)地補償控制量的大小,達到減少穩(wěn)態(tài)誤差,削弱高頻抖動的控制方案,實現(xiàn)系統(tǒng)一些良好的控制品質。

          2Boost電路的滑模變結構控制

            Boost電路如圖1所示??刂频哪康氖峭ㄟ^控制有源開關器件的占空比大小,使系統(tǒng)狀態(tài)穩(wěn)定在期望值Xd(工作點)。

          2.1控制算法

            Boost電路工作于CCM模式時電路的狀態(tài)方程

          188-1.gif (2128 bytes)

          圖1Boost變換器

            等價控制是在理想切換條件下實現(xiàn)理想滑模運動。而實際控制中,由于切換器件的慣性,開關延時等非理想切換因素,滑模運動將不會在S=0的切換面上運動,而是在其鄰域Δ內運動。

            換句話說,引入Δu是為了修正由于實際系統(tǒng)的非理想因素造成的非理想切換而造成滑動模態(tài)誤差的。代入式(3), 顯然,當Δu≠0,則≠0。為滿足滑模到達條件以及改善系統(tǒng)的動態(tài)品質,通過選擇的恰當形式,保證系統(tǒng)到達條件s.0成 立 , 以 期 系 統(tǒng) 以 某 種 方 式 趨 向 切 換 面 , 形 成 滑 動 模 態(tài) 。 這 里 通 過 引 入 趨 近 律 〖 11〗

          因此,Boost電路工作于CCM模式時的滑模變結構控制律原則上,從物理意義上看,相當于電路中的占空比。即實際中的大小將受變換器本身物理本質的限制,∈(0,1)。

          2.2K1、K2系數(shù)的選擇

            由式(10)可見,Δu的大小與K1與K2的系數(shù)有關。理論上,只要K1和K2不小于零,則滑動模態(tài)將穩(wěn)定。但是K1取值過大,則系統(tǒng)到達切換面的速度將很大,容易引起系統(tǒng)較大幅度的抖動;K1取值過小,則控制的過渡過程長。所以,控制的過渡過程與動態(tài)品質的好壞,更多的由系數(shù)K1決定,線性項—K2S只是在一定程度上能緩和系統(tǒng)沖向切換面的速度。希望系統(tǒng)趨近切換面的速度大小能自動根據(jù)由系統(tǒng)狀態(tài)所確定的s距離切換面s=0的大小來確定。因此,采用以下方式確定系數(shù)K1和K2。

          其中,T是Boost變換器的開關工作周期。

          這里我們強調不同時刻取不同的K1(m)值。

            為確保K1(m)>0,K2的取值范圍:0≤K2≤fS(15)

          2.3實際控制中的物理約束

            對Boost電路,我們是以占空比作為控制量,它必須受Boost電路本身的物理性質的限制。當控制量的大小超出(0,1)的范圍時,我們必須在控制方案中對控制量的大小加以約束。Boost電路的直流分析表明,其占空比與其直流解I和U的大小成反比。為提高控制的響應速度,同樣,這里我們采用動態(tài)改變受約束的控制量的大小。

            即約束控制量的大小依開關工作周期衰減。

            綜上所述,我們得到Boost電路工作于CCM模式時第m個工作周期的滑模變結構控制律

            取元件參數(shù)為:L=6mH,C=45μF,R=30Ω,Ug=37.5V,fS=10kHz,開環(huán)占空比D取0.25。直流分析結果得:U=50V,I=2.2A。取期望穩(wěn)定工作點為:Xd=[2.250〗T。取控制參數(shù):KC=[-1501]T,K2=800。分別對Boost電路的起動過程和其穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)有擾動變化的情況進行仿真研究。

            圖2是Boost電路采用不同的控制律下起動瞬態(tài)過程,圖3是起動過程的相平面圖,其中“0”是期望工作點Xd所在的位置。由圖顯然可以看到采用式(6)的等價控制作為實際滑??刂坡蓵r(曲線3),系統(tǒng)會存在明顯的穩(wěn)態(tài)誤差,系統(tǒng)最后不會趨向切換面,也不會運動到期望工作點(圖3中虛線)。而采用式(17)的控制算法則可以很好地解決該問題(曲線1和圖3中實線),并有效地解決滑模控制中的高頻抖動問題。如果式(17)的控制算法中,控制參數(shù)取常數(shù),而忽略線性項—K2S,即不采用動態(tài)修正滑模誤差的控制算法時,動態(tài)響應時間會很長,K1的取值會很大。例如當K1=10000時,起動瞬態(tài)過程如圖2中曲線2所示。

            圖4和圖5是考慮系統(tǒng)擾動情況的瞬態(tài)特性曲線。圖4中,系統(tǒng)在前階段輸入電壓的擾動突然由正常電壓降低50%,在后階段輸入電壓的擾動突然由正常電壓升高10%。圖5中,系統(tǒng)在前階段負載的擾動突然由正常負載增加100%,在后階段負載的擾動突然由正常電壓降低50%。從圖中看到,無論系統(tǒng)擾動如何變化,仍然可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定,控制系統(tǒng)較好的魯棒性。

          188-2.gif (2757 bytes)

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