基于PLC和觸摸屏的雙頭盲孔鉆機控制系統(tǒng)設(shè)計
O 引 言
雙頭盲孔鉆機是一種在實體材料上進行鉆孔加工的常用機床,廣泛應(yīng)用于模具、汽車、機床制造等行業(yè)的零件加工生產(chǎn)當(dāng)中。傳統(tǒng)的手工加工,不僅速度慢,而且還極容易出錯,導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)率低下。
可編程邏輯控制器(PLC)具有穩(wěn)定性好,控制精度高等優(yōu)點,常被當(dāng)作控制器來使用;而觸摸屏的加入,即增強了人機交互的空間,還能在一定程度上減少PLC的外部I/O點的使用以及減輕系統(tǒng)連線復(fù)雜程度,由二者組合在一起的控制系統(tǒng)越來越廣泛地應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)的各個領(lǐng)域。
這里采用松下PLC(FP―X(260T)與威綸觸摸屏(Weinview MT506)設(shè)計一個控制系統(tǒng)。實踐效果表明,完全能夠達到雙頭盲孔鉆機的沒計要求。
l 工藝控制要求與控制系統(tǒng)組成
雙頭盲孔鉆機機械圖如圖1所示,它主要由6個氣缸,4個步進電機,2個主軸電機組成。其中,氣缸1起到壓緊加工件的作用;氣缸2用于定位作用,使得刀具與加工點處在同一水平線上;氣缸3起緊固加工件的作用,防止加工時加工件因外力松動滑離加工位置;氣缸4用于旋轉(zhuǎn)工件,當(dāng)一個表面加工完成,需要進行第二個表面加工,進行第二次加工時,需要將加工件旋轉(zhuǎn)一次;氣缸5,6起到對準(zhǔn)加工件中心位置的作用。
4個步進電機分別控制4個軸向運動,左右移動電機向加工平臺方向移動,將搭載有主軸電機的兩個左右鉆電機靠近加工平臺;左右鉆電機負(fù)責(zé)推送主軸電機前進進行鉆孔加工,主軸電機安裝有刀具。在加工過程中,如果一次性加工完成,則因加工深度太深,冷卻液難以進入,導(dǎo)致刀具溫度過高而被燒壞,鐵屑也難以排出,進而導(dǎo)致加工失誤,影響加工精度及生產(chǎn)效率,因此,在加工過程中,需要周期性地從待加工件中退出刀具,起到退屑、散熱的作用。
1.1 系統(tǒng)工藝控制要求
雙頭盲孔鉆機的控制動作主要分為氣缸動作和電機控制動作。其中,氣缸動作完成加工件的夾緊、推料到位等工作;電機動作完成電機的自動加工動作。主要的控制要求有:
(1)具有手/自動功能狀態(tài)。手動時,要求可以對工序中氣缸動作與電機動作的每個步驟進行獨立操作,以便于試機調(diào)試。自動方式運行時,需嚴(yán)格按照工藝步驟時序要求運行。
(2)左右鉆電機必須是在左右移電機動作完成之后才能開始動作,以保證刀具不會碰到其他部件而被損壞。
(3)鉆孔時,要求左右鉆電機周期性地前進后退,推送主軸電機及刀具完成整個加工動作,即需將一個加工分成多個小線段加工,保證每次前進加工后都能使得刀具從待加工件中退出,起到退屑和冷卻的作用效果。
(4)需要有急停保護措施。急停按鈕一按,產(chǎn)生報警信號,同時機床所有部件動作均停止,只能回零操作有效?;亓悴僮鲉拥耐瑫r報警取消。
(5)需要有換刀、對刀功能。當(dāng)發(fā)現(xiàn)刀具不利時,換完刀具之后,要進行自動對刀操作。
1.2 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)
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