低頻礦熱爐生產(chǎn)優(yōu)勢研究
(2)因頻率很低(一般應(yīng)用在0.05~1 Hz),相當(dāng)于直流,所以電弧穩(wěn)定,發(fā)熱效率高。
(3)電極中的電流密度均勻,不存在趨膚效應(yīng),使電極端部呈現(xiàn)“平頂”,消除了“毛筆尖狀”帶來的種種弊端。因此,電極燒損平均,電弧穩(wěn)定,電極的損耗大大降低。
(4)由于采用了低頻電源供電,大大降低了短網(wǎng)的電抗,因此短網(wǎng)的長度和分布幾乎不產(chǎn)生什么影響。所以簡化了短網(wǎng)安裝的難度。
(5)低頻電流感應(yīng)的磁場力使熔池鐵水受到強(qiáng)烈的攪拌,電極電流之間會(huì)產(chǎn)生電動(dòng)力,每當(dāng)電流切掾時(shí),電動(dòng)力由吸引變排斥(或由排斥變吸引),在爐內(nèi)產(chǎn)生電磁攪拌,從而使熱力均勻,鐵水升溫快,加速了還原反應(yīng),縮短了熔煉的時(shí)間,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。
(6)由于低頻電源本身就是一個(gè)無觸電開關(guān),當(dāng)需要停爐時(shí),不必?cái)嚅_高壓開關(guān),只要打“封鎖”,低頻電源就會(huì)停止送電,按下“復(fù)位”,就可重新投入生產(chǎn)。大大提高了高壓負(fù)荷開關(guān)的壽命。
(7)采用電極自動(dòng)提升技術(shù),避免了人工升降電極勞動(dòng)強(qiáng)度大的缺點(diǎn),自動(dòng)保持入爐功率為最大。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/181256.htm
4 低頻礦熱爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益分析
通過對現(xiàn)有低頻電源礦熱爐幾年來運(yùn)行情況的觀察統(tǒng)計(jì)得出,將工頻改為低頻后,礦熱爐可提高產(chǎn)量10%以上,節(jié)電5%以上?,F(xiàn)以某公司63 000 KVA高碳錳鐵電爐為例,計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益:
改造前:平均日產(chǎn)量:35 t,電耗:3 500度/t,電費(fèi)0.35元/度,每噸利潤為850元;
改造后:
產(chǎn)量提高10%,日增產(chǎn)為:3.5 t;
年產(chǎn)量(按330天計(jì)算)為12 705 t;
年節(jié)約電費(fèi)為:77.8萬元;
年增產(chǎn)純效益為:77.8萬元;
改造后比改造前純增利潤為:176萬元。
5 結(jié) 語
鐵合金工業(yè)是能耗最大的行業(yè)之一,高昂的電力價(jià)格和嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法幾乎使鐵合金行業(yè)難以生存,幾乎所有國家的鐵合金企業(yè)都在尋求電爐的經(jīng)濟(jì)負(fù)荷下運(yùn)行的途徑。以低頻電源技術(shù)改造工頻礦熱爐,是一個(gè)投資少,見效快的項(xiàng)目。它對資源的綜合利用、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗都有著重要意義。
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