高壓功率VDMOSFET的設(shè)計(jì)與研制
4 仿真優(yōu)化結(jié)果
本設(shè)計(jì)采用“5個(gè)場(chǎng)限環(huán)+鋁場(chǎng)板+多晶場(chǎng)板”的終端結(jié)構(gòu),通過(guò)工藝仿真軟件TSUPREM-4和器件仿真軟件MEDICI進(jìn)行聯(lián)合仿真,不斷調(diào)整工藝參數(shù),優(yōu)化元胞和結(jié)終端結(jié)構(gòu),最終使各項(xiàng)參數(shù)的仿真指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求(詳見(jiàn)表1)。
5 器件研制結(jié)果分析
本產(chǎn)品研制按照功率VDMOSFET正向設(shè)計(jì)的思路,選取100>晶向的襯底硅片,采用硅柵自對(duì)準(zhǔn)工藝流程,首次流片遵照計(jì)算機(jī)仿真優(yōu)化的工藝條件,進(jìn)行工藝摸底;針對(duì)測(cè)試結(jié)果,逐步進(jìn)行局部工藝調(diào)整,最終使得產(chǎn)品指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求。
(1)第一次流片
產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果表明:產(chǎn)品的擊穿電壓均值為438.82 V,并且普遍低于設(shè)計(jì)要求的500 V。
經(jīng)分析,其可能存在的原因是:由于襯底反擴(kuò)散較大,從而導(dǎo)致外延層電阻率偏低,使得擊穿電壓降低。因此,在第二次流片時(shí),將外延電阻率提高5 Ω·cm,其它工藝條件保持不變。
(2)第二次流片
測(cè)得的擊穿電壓平均值551.68 V,大于500 V,滿足設(shè)計(jì)要求。然而,隨著外延層電阻率的提高,部分導(dǎo)通電阻已大于設(shè)計(jì)要求的850 mΩ。
改進(jìn)方案:對(duì)于高壓功率VDMOSFET器件,JFET電阻在導(dǎo)通電阻的組成部分中,占有相對(duì)較大的比重。因此,在擊穿電壓余量充分的條件下,可考慮通過(guò)適當(dāng)減小P-body推結(jié)時(shí)間的方法,從而增加兩相鄰P-body的間距,降低JFET電阻。因此,在第三次投片時(shí),將P-body的推結(jié)時(shí)間調(diào)減20分鐘,其它工藝條件相對(duì)于第二次流片保持不變。
(3)第三次流片
測(cè)試結(jié)果表明:在減小P-body推結(jié)時(shí)間后,導(dǎo)通電阻小于850 mΩ,滿足設(shè)計(jì)要求;雖然產(chǎn)品的擊穿電壓(均值536 V)有所下降,但仍滿足大于500 V的設(shè)計(jì)要求;其余靜態(tài)參數(shù)、動(dòng)態(tài)參數(shù)指標(biāo)也均滿足設(shè)計(jì)要求。
因此認(rèn)為,本文高壓功率VDMOSFET的器件設(shè)計(jì)與研制工作是成功的。
6 結(jié)束語(yǔ)
本文在計(jì)算機(jī)仿真優(yōu)化的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果的分析及工藝條件的調(diào)整,最終實(shí)現(xiàn)了成功研制。相對(duì)于傳統(tǒng)的流水線小批量投片、反復(fù)試制的方法大大節(jié)約了研制成本,收到了事半功倍的效果。
隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)制造工藝的不斷改進(jìn),器件模擬和工藝模擬的精度與實(shí)際工藝流程的吻合性將越來(lái)越好,使產(chǎn)品的模擬結(jié)果更具有實(shí)用性、可靠性。
評(píng)論