無(wú)線工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
由于本項(xiàng)目改造時(shí)間很短,改造還受到原有老資源的限制,所以以上方式在短期內(nèi)都很難實(shí)現(xiàn)。最后我們選用了最先進(jìn)的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)。無(wú)線的特點(diǎn)是:覆蓋面廣,頻率高不易受干擾,功率低不易干擾其他設(shè)備;可適應(yīng)比較惡劣的環(huán)境;安裝方便,施工快,免除大量的硬線(多芯電纜)施工;應(yīng)用界面開放,調(diào)試維護(hù)方便;擴(kuò)展容易,柔性程度高;數(shù)據(jù)交換量大,速率快。
通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信來(lái)解決滑觸線數(shù)據(jù)通信受限非常適合,無(wú)線的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)也很好地滿足了我們此次改造的需求。經(jīng)測(cè)試(包括覆蓋區(qū)域、信號(hào)強(qiáng)度、抗干擾、實(shí)時(shí)性及數(shù)據(jù)交換量對(duì)網(wǎng)絡(luò)速度的影響等)通過(guò)后,最終我們確定采用無(wú)線通信的方案,并采用菲尼克斯電氣的無(wú)線技術(shù)和產(chǎn)品。
控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
1.地面主控系統(tǒng)
系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖和主要硬件配置如圖1和表所示。
(1)在地面設(shè)置一臺(tái)主控柜(見圖2),選用菲尼克斯電氣(phoenix)ILC350ETH PLC作為地面主控PLC,處理所有地面與小車、小車與小車之間以及輸送系統(tǒng)與工藝設(shè)備的數(shù)據(jù)交換及生產(chǎn)線的所有信息采集與監(jiān)控。通過(guò)以太網(wǎng)接口與交換機(jī)連接,可直接與無(wú)線接入點(diǎn)通信。
(2)主控柜安裝了一臺(tái)HMI,選用菲尼克斯電氣TP 12T觸摸屏,對(duì)18臺(tái)小車進(jìn)行啟動(dòng)、停止、吊具的升降及各工序工藝時(shí)間的控制和操作;實(shí)時(shí)顯示整線運(yùn)行情況,在線顯示車組狀態(tài)、位置、所載工件類別和當(dāng)前工藝節(jié)拍狀態(tài)等信息,并能進(jìn)行故障診斷和報(bào)警(見圖3)。
2.車載控制單元
(1)新制自行小車18臺(tái),每臺(tái)小車選用菲尼克斯電氣ILC150ETH PLC,完成小車啟動(dòng)、停止、吊具的升降及各工序工藝時(shí)間的控制,實(shí)現(xiàn)小車的智能化。通過(guò)以太網(wǎng)接口與無(wú)線客戶端連接,再通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線接入點(diǎn)通信,從而實(shí)現(xiàn)車載PLC與地面主控PLC的數(shù)據(jù)交換。車載控制單元如圖4所示。
(2)新制自行小車驅(qū)動(dòng)改為變頻控制方式,并配置倍加福公司的位置編碼器,通過(guò)RS485接口直接與PLC通信,實(shí)現(xiàn)工藝識(shí)別、定位識(shí)別和防撞保護(hù)功能,無(wú)機(jī)械摩損,無(wú)需參考點(diǎn),絕對(duì)位置測(cè)量,實(shí)時(shí)檢測(cè),最大限度地實(shí)現(xiàn)小車的智能化。
評(píng)論