無線工業(yè)網(wǎng)絡在汽車涂裝底漆生產(chǎn)線輸送控制系統(tǒng)改
b) 主要硬件配置
c) 地面主控系統(tǒng)
i. 在地面設置一臺主控柜,選用菲尼克斯ILC350ETH PLC作為地面主控PLC,處理所有地面與小車、小車與小車之間、輸送系統(tǒng)與工藝設備的數(shù)據(jù)交換及生產(chǎn)線所有信息的采集與監(jiān)控。通過以太網(wǎng)接口與交換機連接,可直接與無線接入點(AP)通訊。
ii. 主柜安裝了一臺HMI, 選用菲尼克斯公司TP 12T觸摸屏,對18臺小車進行的啟動、停止、吊具的升降及各工序工藝時間的控制和操作;實時顯示整線運行情況,在線顯示車組狀態(tài)、位置、所載工件類別、當前工藝節(jié)拍狀態(tài)等信息,并能進行故障診斷和報警。
無線工業(yè)網(wǎng)絡在汽車涂裝底漆生產(chǎn)線輸送控制系統(tǒng)改造的應用
d) 車載控制單元
i. 新制自行小車18臺,每臺小車的車載PLC選用菲尼克斯ILC150ETH PLC,完成小車啟動、停止、吊具的升降及各工序工藝時間的控制,實現(xiàn)小車的智能化。通過以太網(wǎng)接口與無線客戶端(EC)連接,再通過無線網(wǎng)絡與無線接入點(AP)通訊,從而實現(xiàn)車載PLC與地面主控PLC的數(shù)據(jù)交換。
ii. 新制自行小車驅(qū)動改為變頻控制方式,并配置P+F位置編碼器,通過RS485接口直接與PLC通訊。實現(xiàn)包括:工藝識別、定位識別和防撞保護功能,無機械摩損,無需參考點,絕對位置測量,實時檢測,最大限度的實現(xiàn)小車的智能化。
e) 無線網(wǎng)絡單元
i. 設置無線客戶端(簡稱EC)18臺,在每臺小車上安裝了一個EC,通過以太網(wǎng)線與150PLC連接,EC具有漫游功能,根據(jù)信號強弱自動選擇離它最近的AP通訊,這樣車載150PLC就可以保持很好的與地面ILC350主PLC數(shù)據(jù)通訊了。
ii. 設置無線接入點(簡稱AP)2臺,經(jīng)測試實際用1個AP就可以滿足系統(tǒng)通訊需求,最終采用了兩個AP的方案一方面是考慮到其中任一臺AP出現(xiàn)故障,另一個 AP仍然可以確保網(wǎng)絡正常運行,起到熱備的作用,提高了系統(tǒng)的可靠性;另一方面采用兩個AP可以實現(xiàn)EC漫游通訊,兩個AP都正常時,不管小車運行到哪個位置EC都能保持與AP的通訊距離,保證獲得非常好通訊質(zhì)量。AP和EC設置如下圖
無線工業(yè)網(wǎng)絡在汽車涂裝底漆生產(chǎn)線輸送控制系統(tǒng)改造的應用
f) 滑觸線單元
i. 新制的8根滑觸線系統(tǒng),5根動力,3根控制;采用多路供電,均衡的補償;新集電器具有雙向作用,即作輸出又作輸入,柔性化高,最大限度的提高了滑觸線的通訊能力,當無線網(wǎng)絡系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,新滑觸線系統(tǒng)可摘除故障回路進入應急模式,利用3根控制滑觸線保證小車在網(wǎng)絡異常情況下可以有條件的運行。
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