高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)在濟鋼燒結主抽風機的應用
主要技術特點:
? 首次使用雙整流變壓器
? 協(xié)調(diào)控制的二拖二
? 工、變頻無擾動同步切換及飛車啟動
? 同步啟動
? 全密封空—水冷
? 簡單的一鍵操作本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/331582.htm1) 首次使用雙整流變壓器
2) 協(xié)調(diào)控制的一拖多
以TF1變頻調(diào)速裝置出現(xiàn)故障的工況為例說明。
兩套變頻器的協(xié)調(diào)控制由獨立的一臺協(xié)調(diào)控制柜實現(xiàn)。
整個切換過程3-5分鐘,滿足工藝上不停機的需要!3) 控制邏輯4) 工、變頻無擾動同步切換及飛車啟動
同一臺變頻器可以由變頻運行狀態(tài),無擾動切換到工頻運行
同一臺變頻器可以在工頻運行狀態(tài),無擾動切換到變頻運行
關鍵技術:比較變頻器輸入、輸出兩側的電壓、頻率和相位,通過軟件計算同期,即鎖相,鎖定同期后進行變頻與工頻間切換,實現(xiàn)無擾動。
變頻器可在電機轉動情況下飛車啟動,自動找到轉速對應的頻率
5) 同步啟動
由變頻器控制勵磁柜運行
啟動時,變頻器先控制勵磁柜,給同步電機轉子勵磁
變頻器根據(jù)勵磁反饋,從0Hz開始,逐漸提高頻率,電機緩慢啟動
6)全密封空--水冷
全密封設計保證變頻器室內(nèi)不與室外產(chǎn)生空氣流動,有效保持室內(nèi)潔凈。
2套水冷系統(tǒng)小時消耗水量達270立方米。3.4 設備運行節(jié)能情況
該項目于2009年6月開始設備安裝、調(diào)試,8月實現(xiàn)成功投用。試生產(chǎn)期間,燒結機產(chǎn)量因受高爐影響處于限產(chǎn)階段,利用系數(shù)0.65-0.83,燒結噸礦電耗31-36度(不包括原料區(qū)域電耗)。
1、主抽風機變頻投運操作
主抽風機投產(chǎn)運行后,正常生產(chǎn)風門開度95%,一般不再進行調(diào)整。根據(jù)不同的燒結生產(chǎn)過程,調(diào)整變頻器頻率30-45Hz,轉速對應為600rpm~900rpm。
2、節(jié)能效果
濟鋼400m2燒結機主抽高壓變頻系統(tǒng)自2009年8月投產(chǎn)運行至今,設備運行穩(wěn)定,節(jié)電率超過20%,每年節(jié)省電費合計一千多萬元。
3.5 濟鋼燒結主抽風機變頻的應用四、喘振探析
4.1 喘振現(xiàn)象
兩臺風機在冷態(tài)下,轉子的振動全部正常,達到設計要求,但在熱負荷試車時風機轉子喘振超標。另外,1# 風機在冷態(tài)、工作狀態(tài)時風機電流比2# 風機大50~100A , 電流波動也比2# 風機大的多。
為了維持燒結機正常生產(chǎn),通過采用限制1# 主抽風機轉速、限制進口風門開度的措施維持生產(chǎn),即將1# 風機轉速控制在750rpm 以下、風門在90%,2# 風機風門開到60% ,轉速為900rpm 的范圍內(nèi),避開1# 機喘振區(qū)。通過這種方式盡量多給2# 風機較大風量、速度,少給1# 風機加負荷,以此來滿足400 m2燒結機投產(chǎn)初期設備運行效率暫時不滿負荷的生產(chǎn)現(xiàn)狀。
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