基于PI控制的電動汽車低能耗電動空調(diào)策略研究
電動汽車空調(diào)是影響整車能耗的1個重要因素,降 低空調(diào)能耗有利于提高續(xù)航[1]。通過對汽車空調(diào)制冷模 式下壓縮機轉(zhuǎn)速對汽車空調(diào)運行參數(shù)的影響進行分析, 調(diào)整并優(yōu)化汽車空調(diào)壓縮機的轉(zhuǎn)速,有利于提高用戶的 使用感受[2]。隨著汽車空調(diào)技術(shù)的發(fā)展,自動空調(diào)和電 動熱泵式空調(diào)系統(tǒng)等均有較好的應(yīng)用[3];前期投入市場 的電動汽車已有較大的保有量,不能忽視其空調(diào)系統(tǒng)對 能源利用率的比重,通過對空調(diào)控制策略優(yōu)化并以升級 軟件的方式,是1種切實有效的改善辦法[4]。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202007/416119.htm以市場某電動緊湊型SUV為例,其空調(diào)制冷系統(tǒng) 由車輛控制器(VCU)采集AC開關(guān)、溫度值和壓力值 等,驅(qū)動冷卻風(fēng)扇。VCU完成空調(diào)系統(tǒng)的主要控制內(nèi) 容,通過CAN總線向空調(diào)壓縮機控制器(EAC)發(fā)送轉(zhuǎn) 速指令,后者響應(yīng)VCU轉(zhuǎn)速命令并反饋給VCU實際工 作狀態(tài)。鑒于原電動汽車空調(diào)控制策略相對粗糙,能耗 較大,且用戶感受也不適宜[5],在保持整車空調(diào)系統(tǒng)保 持原有結(jié)構(gòu)上,提出一種PI控制的空調(diào)壓縮機轉(zhuǎn)速控制策略,以最小成本對電動空調(diào)系統(tǒng)制冷功能進行優(yōu)化。
1 整車結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)簡介
電動汽車采用前置前驅(qū)單電機和減速器布置方式,空調(diào)壓縮機由動力電池供電,動力部分工作原理如示意圖1所示。由動力電池經(jīng)高壓分線盒給驅(qū)動電機供電,電機通過減速器驅(qū)動車輪,實行車輛行駛;由動力電池經(jīng)高壓分線盒給空調(diào)壓縮機供電,同時動力電池為DC-DC逆變器供電,轉(zhuǎn)換成低壓12v給蓄電池充電及整車低壓用電器供電。主要相關(guān)控制器包括車輛控制器(VCU)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、電機控制器(MCU)、空調(diào)壓縮機控制器(EAC)和逆變器控制器(DCDC),各控制器之間通過CAN信號通訊。車輛控制系統(tǒng)(VCU)通過硬線采集油門踏板、換擋機構(gòu)、剎車踏板、車輛模式開關(guān)等組件的狀態(tài),然后根據(jù)各系統(tǒng)的狀態(tài)和駕駛員請求,再向各模塊控制單元下發(fā)相應(yīng)的控制指令,各控制模塊協(xié)作完成車輛行駛。車輛控制系統(tǒng)(VCU)通過硬線連接溫度傳感器、壓力傳感器和空調(diào)面板AC開關(guān),采集車外環(huán)境溫度、蒸發(fā)器溫度、高低壓開關(guān)狀態(tài)、中壓開關(guān)狀態(tài)和AC開關(guān)狀態(tài)。
圖1 整車結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)圖
2 空調(diào)系統(tǒng)組成
電動汽車空調(diào)系統(tǒng)包括空調(diào)壓縮機及控制器(EAC)、冷凝器、外溫傳感器、管路及壓力開關(guān)、膨脹閥、制冷劑、鼓風(fēng)機、冷凝風(fēng)扇和HVAC總成等,其中HVAC總成又包括蒸發(fā)器、蒸發(fā)器溫度傳感器和PTC等[6][7]。空調(diào)系統(tǒng)示意圖如圖2所示。
圖2 空調(diào)系統(tǒng)示意圖
3 空調(diào)控制策略
原電動汽車空調(diào)控制策略為以車速和環(huán)境溫度查表得到壓縮機轉(zhuǎn)速,這種控制策略相對粗糙,能耗較大,且用戶感受也適宜。鑒于已有電動汽車空調(diào)結(jié)構(gòu)的限制和成本控制,在盡量不改動車輛硬件配置的前提下,僅通過軟件優(yōu)化來改善空調(diào)的使用效率,降低空調(diào)能耗,提升用戶的空調(diào)使用舒適度??照{(diào)出風(fēng)口溫度主要取決于蒸發(fā)器溫度,通過不同的環(huán)境溫度段規(guī)劃空調(diào)制冷擋位和蒸發(fā)器溫度,通過PI控制壓縮機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)蒸發(fā)器的實際溫度穩(wěn)定在目標(biāo)溫度。
3.1空調(diào)制冷擋位規(guī)劃
由于早期電動汽車空調(diào)功能配置較低,根據(jù)空調(diào)的實際使用需求,以環(huán)境溫度為參考劃分出空調(diào)5個較為實用的擋位,并規(guī)劃五個擋位下蒸發(fā)器的目標(biāo)溫度,這種由外溫決定制冷擋位的方法解決了空調(diào)面板配置低的限制,也為用戶相對智能的完了空調(diào)擋位控制,出風(fēng)口溫度接近于蒸發(fā)器溫度[8] [9]。具體參數(shù)如表1所示。
表1 空調(diào)擋位規(guī)劃參數(shù)
外溫 t/℃ | 擋位 | 蒸發(fā)器目標(biāo) 溫度/℃ | |
t≤30 | 1 | 12 | |
30℃<t≤34 | 2 | 10 | |
34℃<t≤38 | 3 | 8 | |
38℃<t≤42 | 4 | 5 | |
t>42 | 5 | 3 |
3.2 PI控制壓縮機轉(zhuǎn)速
車輛控制器(VCU)連接環(huán)境溫度傳感器和蒸發(fā)器溫度傳感器,采集并解析其實際溫度值。根據(jù)上一節(jié)方案環(huán)境溫度選擇了蒸發(fā)器目標(biāo)溫度,以其與蒸發(fā)器實際溫度的差值進行PI控制計算得出空調(diào)壓縮機轉(zhuǎn)速,并經(jīng)過轉(zhuǎn)速上升和下降的梯度處理,防止加速過快引起的抖動,輸出壓縮機控制轉(zhuǎn)速給EAC執(zhí)行。蒸發(fā)器溫度經(jīng)過壓縮機工作后穩(wěn)定在目標(biāo)溫度值,使車內(nèi)達到舒適的溫度。PI控制轉(zhuǎn)速原理圖如圖3所示。 PI控制轉(zhuǎn)速模型如圖4所示,空調(diào)制冷功能的模型集成于VCU模型,編譯成軟件刷寫控制器中。
4 整車測試與結(jié)果分析
空調(diào)控制策略有5個蒸發(fā)器溫度擋位,通過實車測試,使用INCA7.1記錄車輛控制內(nèi)部實時數(shù)據(jù),并選擇1、3和5三個擋位運用其附屬工具箱Measure Data Analyzer V7.1對蒸發(fā)器實際溫度和壓縮機轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)分析,驗證策略的有效性[10]。
4.1 空調(diào)1擋
環(huán)境溫度27-30℃,前期車型的典型方案是以2500r/min持續(xù)運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器溫度沒有明確目標(biāo);現(xiàn)策略為空調(diào)在1擋工作,蒸發(fā)器目標(biāo)溫度為12℃。如圖5所示,黑色曲線為壓縮機轉(zhuǎn)速,藍色曲線為蒸發(fā)器溫度,后面測試數(shù)據(jù)也是如此。環(huán)境溫度從高于30℃降低到30℃以下,空調(diào)由2擋切換到1擋,蒸發(fā)器溫度目標(biāo)值也由10℃提高到12℃,壓縮機轉(zhuǎn)速先是從二擋的2300r/min迅速下降1000r/min附近,蒸發(fā)器溫度隨之升高;當(dāng)蒸發(fā)器溫度明顯升高時,壓縮機轉(zhuǎn)速開始增加以便降低蒸發(fā)器溫度上升速率,當(dāng)蒸發(fā)器溫度穩(wěn)定在12℃時,壓縮機轉(zhuǎn)速也隨之以1600r/min相對穩(wěn)定的運轉(zhuǎn)。
圖3 PI控制轉(zhuǎn)速原理圖
圖4 PI控制轉(zhuǎn)速模型
4 整車測試與結(jié)果分析
空調(diào)控制策略有5個蒸發(fā)器溫度擋位,通過實車測試,使用INCA7.1記錄車輛控制內(nèi)部實時數(shù)據(jù),并選擇1、3和5三個擋位運用其附屬工具箱Measure Data Analyzer V7.1對蒸發(fā)器實際溫度和壓縮機轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)分析,驗證策略的有效性[10]。
4.1 空調(diào)1擋
環(huán)境溫度27-30℃,前期車型的典型方案是以2500r/min持續(xù)運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器溫度沒有明確目標(biāo);現(xiàn)策略為空調(diào)在1擋工作,蒸發(fā)器目標(biāo)溫度為12℃。如圖5所示,黑色曲線為壓縮機轉(zhuǎn)速,藍色曲線為蒸發(fā)器溫度,后面測試數(shù)據(jù)也是如此。環(huán)境溫度從高于30℃降低到30℃以下,空調(diào)由2擋切換到1擋,蒸發(fā)器溫度目標(biāo)值也由10℃提高到12℃,壓縮機轉(zhuǎn)速先是從二擋的2300r/min迅速下降1000r/min附近,蒸發(fā)器溫度隨之升高;當(dāng)蒸發(fā)器溫度明顯升高時,壓縮機轉(zhuǎn)速開始
圖5 空調(diào)1擋測試結(jié)果
增加以便降低蒸發(fā)器溫度上升速率,當(dāng)蒸發(fā)器溫度穩(wěn)定在12℃時,壓縮機轉(zhuǎn)速也隨之以1600r/min相對穩(wěn)定的運轉(zhuǎn)。
4.2 空調(diào)3擋
環(huán)境溫度為34-36℃,前期車型的典型方案是以3800r/min持續(xù)運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器溫度沒有明確目標(biāo);現(xiàn)策略為空調(diào)在3擋工作,蒸發(fā)器目標(biāo)溫度為8℃。從圖6可見,開啟開啟空調(diào)后,蒸發(fā)器溫度最高19℃附近,從VCU發(fā)出壓縮機轉(zhuǎn)速3800r/min,到壓縮機啟動工作大約8s蒸發(fā)器溫度開始迅速下降到7.5℃附近,壓縮機轉(zhuǎn)速也相應(yīng)下降,最終以大約2000r/min運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器溫度也穩(wěn)定在目標(biāo)溫度8℃左右。
圖6 空調(diào)3擋測試結(jié)果
4.3 空調(diào)5擋
環(huán)境溫度為44-45℃,前期車型的典型方案是以5000r/min持續(xù)運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器溫度沒有明確目標(biāo);現(xiàn)策略為空調(diào)在5擋工作,蒸發(fā)器目標(biāo)溫度為3℃。從圖7可見,蒸發(fā)器溫度在19.5℃附近,開啟空調(diào),從VCU發(fā)出壓縮機轉(zhuǎn)速5000r/min(設(shè)計的壓縮機轉(zhuǎn)速上限),到壓縮機啟動工作5s后蒸發(fā)器溫度開始下降,由于環(huán)境溫度較高,經(jīng)過300s左右蒸發(fā)器溫度降至3℃附近,壓縮機轉(zhuǎn)速也相應(yīng)下降,經(jīng)過一段時間調(diào)節(jié)最終以大約4300r/min運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器溫度也穩(wěn)定在目標(biāo)溫度3℃左右。
圖7 空調(diào)5擋測試結(jié)果
4.4 能耗對比
根據(jù)不同壓縮機轉(zhuǎn)速對應(yīng)的功率,大致?lián)Q算出空調(diào)制冷功能新策略與原方案每小時能耗值,如表2所示。從表2也可以看出各擋位空調(diào)壓縮機轉(zhuǎn)速均有下降,空調(diào)能耗也隨之有一定程度下降。
使用溫度計對實車室內(nèi)出風(fēng)口溫度進行測試,待空調(diào)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)一段時間后,其各擋位溫度均接近蒸發(fā)器溫度值。經(jīng)過1擋、3擋和5擋數(shù)據(jù)分析可見,這種電動空調(diào)策略通過了實車驗證。滿足蒸發(fā)器目標(biāo)溫度需求下各擋位壓縮機轉(zhuǎn)速均有下降,從而降低了空調(diào)能耗。另外蒸發(fā)器溫度值穩(wěn)定在目標(biāo)值,也有利于提升用戶舒服感。
表2 空調(diào)擋位能耗對比
環(huán)境溫度 /℃ | 原方案壓縮機 轉(zhuǎn)速r/min | 新策略壓縮機 轉(zhuǎn)速r/min | 新策略 擋位 | 原方案1h能耗 約為Kwh | 新策略穩(wěn)定后1h能耗 約為Kwh |
28 | 2500 | 1600-2300 | 1 | 1.16 | 0.78 |
36 | 3800 | 2000-3800 | 3 | 1.54 | 1.03 |
44 | 5000 | 4300-5000 | 5 | 2.18 | 1.97 |
5 結(jié)束語
由環(huán)境溫度段較為智能的決定空調(diào)擋位,通過PI控制快速調(diào)節(jié)空調(diào)壓縮機轉(zhuǎn)速,使蒸發(fā)器溫度達到目標(biāo)值,完成電動空調(diào)出風(fēng)溫度控制。此空調(diào)策略通過了實車多種擋位驗證,蒸發(fā)器溫度穩(wěn)定性好,控制策略實用可靠,以低成本的方案較好的降低了空調(diào)能耗,同時提高了空調(diào)舒適度,為電動汽車空調(diào)制冷功能的改善提供了應(yīng)用基礎(chǔ)。
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(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期)
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