一種距離光線傳感器失效分析及整改
0 引言
科技發(fā)展的時代,我們對于手機功能及用戶體驗方面要求更高,而傳感器就是手機獲取更多功能和更好體驗非常重要的一部分。手機集成的傳感器包括[1]:距離傳感器、光線傳感器、加速度傳感器、指紋傳感器、壓力傳感器、重力傳感器、電子羅盤傳感器等。距離傳感器工作原理[2] 是通過紅外傳感接收由IR LED 發(fā)出穿過蓋板并從物體反射回來的光,經過模/ 數(shù)轉換將數(shù)據(jù)提供到傳感器芯片,控制亮滅屏;而光線傳感器是常規(guī)兩路光電二極管作為接收,光轉為電信號,進行模/ 數(shù)轉換,通過對環(huán)境光數(shù)據(jù)和紅外數(shù)據(jù)相減得到可見光的數(shù)據(jù),以此數(shù)據(jù)作為背光調節(jié)的依據(jù)。由于在使用過程中某廠家的距離、光線傳感器出現(xiàn)了失效,為了從根本上分析解決傳感器失效問題,本文將從傳感器失效機理、工藝設計、器件結構等方面進行分析,制定整改措施并通過實驗驗證其可靠性。
1 背景
在某型號手機生產測試過程中,功能測試崗位連續(xù)出現(xiàn)多單距離、光線傳感器失敗故障機下線,且該故障存在失效不穩(wěn)定現(xiàn)象,質量不可控,生產測試不可控,極易流至售后,存在售后投訴隱患,嚴重影響手機產品質量和用戶實際體驗,問題急需解決。
2 傳感器失效原因分析
手機生產過程中出現(xiàn)10% 的距離、光感測試失效,對此我們對故障樹進行原因分析[3]。共找到7 個問題原因( 圖1),其中根據(jù)異常主板SN 號追溯SPI 測試數(shù)據(jù)無異常,均為一次性測試通過,說明錫膏印刷過程無異常,失效原因為傳感器本體異常,此項排除;車間按照無塵標準進行生產,溫濕度按標準嚴格管控,生產環(huán)境問題可以排除;員工均持證上崗,按標準進行作業(yè),經驗豐富,且定期進行考評,此項排除;對生產設備進行檢查,發(fā)現(xiàn)廠家自動送料軌道存在偏移,此項為異常原因之一;剩余的IC 功能、焊盤上錫異常、沉銅不良需要進一步分析驗證。
2.1 傳感器失效分析
將故障品物料與正常品物料進行驗證分析,發(fā)現(xiàn)故障品存在以下異常導致功能失效,傳感器實物如圖2 所示。①將故障品與正常品的IC 進行對調測試功能,發(fā)現(xiàn)故障品與正常品結論不變,說明IC 功能正常,所以鎖定墊高板為傳感器異常原因之一。②觀察墊高板底部焊盤,發(fā)現(xiàn)異常腳底部焊盤不上錫,對比正常腳錫量飽滿,如圖3 所示。在放大鏡下觀察異常物料焊盤,發(fā)現(xiàn)有氧化、黑色油墨上焊盤現(xiàn)象,底部油墨偏多,局部堆高,導致物料腳與錫膏有高度差,焊接時無法與錫膏有效接觸,上錫異常導致功能失效,如圖4 所示。③用萬用表測量墊高板兩端導通情況,發(fā)現(xiàn)故障品上下焊盤存在開路情況而正常品導通,如圖5 所示。將故障傳感器墊高板做金相實驗,發(fā)現(xiàn)傳感器下面墊高板存在過孔不通,沉銅斷開,導致上下焊盤開路,使傳感器故障,如圖6 所示。用砂紙磨開過孔位置有發(fā)現(xiàn)黑色物質,如圖7 所示。分析為PCB 在鉆孔過程鉆頭高速旋轉后,鉆頭發(fā)熱燒黑板材后殘留的粉塵,后道清洗工序沒有處理干凈所致。
2.2 廠家生產工藝分析
經過對廠家生產工藝排查,發(fā)現(xiàn)生產過程中存在如下諸多隱患點。
1)墊高板鉆孔完成后沉銅(過孔在傳感器焊盤上),過孔孔壁與焊盤交接處會形成電鍍銅與焊接基材覆銅焊接帶,然后再做阻焊,阻焊完成再做油墨填塞過孔,即在焊盤上過孔位置處灌塞油墨,存在油墨灌塞偏多導致上焊盤、過孔位置高于焊盤高度,造成傳感器接觸不良;
2)PCB 在自動送料軌道夾持中固定不好或PCB 工藝邊有異物造成夾持位置不平整,錫膏在印刷時超出焊盤外,形成不規(guī)律錫珠導致虛焊;
3)對PCB 過孔時鉆頭高速旋轉發(fā)熱易燒黑板材,但后續(xù)清潔力度不夠,導致異物殘留,出現(xiàn)沉銅斷層現(xiàn)象。
3 傳感器失效整改措施
3.1 整改方案
通過長期生產數(shù)據(jù)分析,該廠家不同批次的物料存在不同類型的問題,異常問題不斷出現(xiàn),說明廠家沒從根本上解決。經過對廠家的生產過程隱患點進行排查,加以實驗驗證,從工藝流程、器件結構、檢驗工序三個方面優(yōu)化并制定有效的解決方案。
1)工藝流程:從鋼網厚度、錫膏量等方面優(yōu)化工藝參數(shù),提高精度,將焊盤上過孔孔徑由0.35 mm 擴至0.45 mm,由原過孔塞油墨改為填塞樹脂工藝,版面看不到過孔,版面平整,傳感器與墊高板能良好導通;
2)檢驗工序:對自動送料軌道及PCB 工藝邊全面檢查,用20 倍鏡45°斜角顯微鏡對上錫量進行全檢,并增加測試治具限位裝置,避免虛焊/ 假焊產品因測試壓力過大而造成誤判導致不良品流出;
3)器件結構:增加PCB鍍銅層厚度可減少斷層現(xiàn)象,在清洗工序增加超聲波和高壓沖洗工序,防止粉塵殘留。
3.2 整改效果評估
對整改后傳感器的性能結構、產品可靠性進行全面評估,檢查能否達到預期整改水平。
1)結構分析:將整改前后的傳感器放入X-Ray 進行觀察,整改后的墊高板沉銅均勻,無過孔不通、斷層現(xiàn)象,對比如圖8 所示。焊盤過孔由原先的油墨填塞工藝改為樹脂填塞工藝,更改后的焊盤版面完整,上錫正常,如圖9 所示。根據(jù)公司《傳感器檢驗規(guī)范》文件,要求PCB 墊高板過孔沉銅厚度平均值不小于20 μm,最小值不小于18 μm,孔角及孔壁銅層不均出現(xiàn)破損、缺損現(xiàn)象。對整改后的墊高板進行金相切片,孔壁厚度符合標準,沉銅均勻無異常,如圖10、圖11 所示。
2) 實驗分析: 針對傳感器更改了多項生產工藝,安排實驗驗證其可靠性。對500 pcs 整改前與整改后的傳感器過孔增加點環(huán)氧膠后回流焊高溫驗證,在-10±2 ℃、60±2 ℃環(huán)境下各保持30 min,循環(huán)20 次,實驗結果如表1。
將傳感器組裝成整機進行連續(xù)工作老化試驗48 h,分別在老化12 h、24 h、48 h 試驗后進行功能測試,實驗結果如表2。
對整改前后的樣品裝100 臺整機進行50 ℃高溫烘烤6 h 之后,進行隨機振動30 min,測試傳感器功能,實驗結果如表3。
可以看出,整改前傳感器在不同實驗環(huán)境下均存在失效現(xiàn)象,測試不可控,無法保證生產穩(wěn)定性,而整改后傳感器功能均無異常,產品可靠性強,整改效果明顯。
4 傳感器失效整改總結
對整改后的傳感器進行全面評估,整改后性能參數(shù)、結構要求符合預期,從實驗結果來看,整改后傳感器可靠性強,整改效果明顯。廠家整改之后,根據(jù)生產過程數(shù)據(jù)顯示無沉銅不良異常,整改效果明顯。本次通過傳感器物料在使用過程中的異常反饋,對實際出現(xiàn)的多種問題進行分析整改,從器件結構、制造工藝、檢驗工序進行優(yōu)化改進,并加以實驗論證,從根本上有效改善了產品質量和可靠性,提高了生產效率。
參考文獻:
[1] 裴春梅,楊秀清,王貴明.傳感器在智能手機中的應用[J].湖南農業(yè)大學學報:自然科學版,2009(10X):108-109.
[2] 孫晶.傳感器的原理與應用研究[J].科技咨詢,2011(21):4.
[3] 戴俊夫,嚴明.電子元器件失效分析技術及方法[J].微機處理,2015(4):1.
(本文來源于《電子產品世界》雜志2021年4月期)
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