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          EEPW首頁 > 汽車電子 > 設(shè)計應(yīng)用 > 基于某款純電動汽車永磁同步電機(jī)不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對噪聲影響的分析

          基于某款純電動汽車永磁同步電機(jī)不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對噪聲影響的分析

          作者:陶文勇,姚學(xué)松,奇瑞新能源汽車 時間:2020-10-20 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:對某款純電動汽車車用永磁同步驅(qū)動電機(jī)噪聲進(jìn)行測試和分析。根據(jù)測試結(jié)果,得出驅(qū)動電機(jī)產(chǎn)生的48階次噪聲比較大,嚴(yán)重影響駕駛感受。為削減永磁同步驅(qū)動電機(jī)產(chǎn)生的48階次噪聲,本文從驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行探討,提出4種驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)方案,分別對其進(jìn)行臺架的測試與驗證。結(jié)果顯示不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對噪聲的表現(xiàn)差異較大。其中4段式平行結(jié)構(gòu)對48階次噪聲改善效果最大,提高整車的噪聲表現(xiàn)。此項研究與探討同時也對電動汽車永磁同步電機(jī)的噪聲整改積累一定經(jīng)驗。

          0 引言

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202010/419390.htm

          永磁同步電動機(jī)因其體積小、質(zhì)量輕、效率高等特點被廣泛用于。作為的動力源,和傳統(tǒng)汽車一樣,是產(chǎn)生整車噪聲的一個主要來源。而不一樣的是和傳統(tǒng)汽油車相比,的動力源永磁同步電機(jī)產(chǎn)生的高頻噪聲,尖銳刺耳讓人難以忍受,造成的危害更大,影響駕駛員和乘客的身心健康。噪聲作為電機(jī)的主要質(zhì)量指標(biāo)之一[1],其噪聲的大小決定了整車的舒適性。

          本文基于對某款純電動汽車車用噪聲進(jìn)行測試和分析,數(shù)據(jù)上發(fā)現(xiàn)全油門加速工況車速在25Km/h~75Km/h對應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)速1500r/min~6000r/min之間的聲壓級較高,人耳也能明顯聽出高頻刺耳嘯叫聲[2]。因電機(jī)已量產(chǎn),重新設(shè)計電機(jī)的磁路結(jié)構(gòu)成本高、周期長、產(chǎn)線也需要大變,花費代價太高,本文在僅改變的基礎(chǔ)上優(yōu)化,以較小的代價控制其聲壓級以達(dá)到可接受范圍。

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          圖一 車內(nèi)駕駛員右耳噪聲階次彩圖

          1 純電動汽車驅(qū)動電機(jī)噪聲分析

          在全油門加速工況下,測試車內(nèi)駕駛員右耳噪聲數(shù)據(jù),繪制出48階次彩圖,如圖一所示[3]。整車車速在25Km/h~75Km/h對應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)速1500r/min~6000r/min之間的聲壓級較高,整車內(nèi)電磁噪聲明顯。下面通過改變來分析其對48階次噪聲的影響。

          2 驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)子磁鋼優(yōu)化分析

          電機(jī)的電磁噪聲主要是由電機(jī)內(nèi)部振動而產(chǎn)生,各階次的諧波會引起振動,削弱各階次的諧波對電磁噪聲的改善起到很大作用,而轉(zhuǎn)子分段斜極是一種能有效削弱齒諧波、改善電機(jī)齒槽轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)矩脈動的常用方法[3]

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          圖二 某新能源電動汽車初始轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖

          2.1 原電機(jī)轉(zhuǎn)子磁鋼兩段式斜極結(jié)構(gòu)

          圖二所示為某新能源電動汽車初始轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,轉(zhuǎn)子磁鋼分為兩段式,為兩段式斜極結(jié)構(gòu)。為找出效果較好轉(zhuǎn)子磁鋼方案進(jìn)行整車搭載驗證,測試兩段式斜極臺架數(shù)據(jù)與優(yōu)化后的轉(zhuǎn)子磁鋼方案對比,選出臺架測試最優(yōu)方案。電機(jī)運行工況:模擬整車全油門加速。

          圖三所示為兩段式斜極在臺架上測試數(shù)據(jù),測試轉(zhuǎn)速為1500到6000轉(zhuǎn),匹配整車在此轉(zhuǎn)速段的噪聲。數(shù)據(jù)上可看出此轉(zhuǎn)速段48階次噪聲在70分貝以上,最高達(dá)80分貝以上,駕駛員在駕駛室內(nèi)能明顯感受到尖銳的電磁噪聲。

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          圖三 兩段式斜極臺架測試數(shù)據(jù)圖

          2.2 4段式斜極V型結(jié)構(gòu)

          圖四所示為4段式斜極V型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,改變磁鋼結(jié)構(gòu)到V型,電機(jī)運行工況:模擬整車全油門加速。

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          圖四  4段式斜極V型轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖

          4段式斜極V型結(jié)構(gòu)的噪聲測試結(jié)果如圖五所示,其48階次噪聲在1600r·min-1~1900r·min-1轉(zhuǎn)速段及3900 r·min-1噪聲反而升高,此方案使得噪聲效果變差。

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          圖五 4段式斜極V型結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖

          2.3 4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)

          圖六所示為4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,磁鋼采用四段式交叉布置。電機(jī)運行工況:模擬整車全油門加速。

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          圖六 4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖

          4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖噪聲測試結(jié)果如圖七所示,其48階次噪聲在1500r·min-1~3000r·min-1轉(zhuǎn)速段及4600 r·min-1以上有一定的改善效果,噪聲降低約4dB,全轉(zhuǎn)速段的噪聲平均值低于優(yōu)化前。

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          圖七  4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖

          2.4  6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)

          圖八所示為6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,磁鋼采用6段式段式交叉布置。電機(jī)運行工況:模擬整車全油門加速。

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          圖八 6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖

          優(yōu)化前后的噪聲測試結(jié)果如圖九所示。優(yōu)化后的方案其48階次噪聲在2300r·min-1之前噪聲效果變差,高于優(yōu)化前2-6dB,2300r·min-1以上改善效果較明顯,噪聲降低最大值達(dá)到15dB,全轉(zhuǎn)速段的噪聲的平均值遠(yuǎn)小于優(yōu)化前。,此方案配合低轉(zhuǎn)速段噪聲抑制方案也可使得整車有個較好的噪聲效果。

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          圖九 6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖

          2.5  4段斜槽平行結(jié)構(gòu)

          圖十所示為4段斜槽平行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,磁鋼采用4段式平行斜槽布置。電機(jī)運行工況:模擬整車全油門加速。

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          圖十 4段斜槽平行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖

          4段斜槽平行結(jié)構(gòu)的噪聲測試結(jié)果如圖十一所示,其48階次噪聲在全轉(zhuǎn)速段都有改善效果,低轉(zhuǎn)速段效果比較明顯,降幅達(dá)6~15dB。因低速段工況駕駛員使用頻率較高,采用此方案能達(dá)到較好的結(jié)果。

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          圖十一  4段斜槽平行結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖

          3 總結(jié)

          本文從驅(qū)動電機(jī)方面進(jìn)行臺架的測試與驗證。測試結(jié)果顯示不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對噪聲的表現(xiàn)差異較大,4段式斜極V型結(jié)構(gòu)多噪聲不僅沒有改善反而使得噪聲效果變差。4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)和6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)僅對部分轉(zhuǎn)速段有一定的改善。6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)方案配合低轉(zhuǎn)速段噪聲抑制方案也可使得整車有個較好的噪聲效果。4段斜槽平行結(jié)構(gòu)對48階次噪聲改善效果比較大,低速段降幅達(dá)6~15dB,48階次噪聲降低到較好的水平,5000轉(zhuǎn)以下也是城市工況最常用轉(zhuǎn)速段,采用此方案可提高整車的噪聲表現(xiàn)。

          參考文獻(xiàn):

          [1] 陳永校,諸自強(qiáng),應(yīng)善成. 電機(jī)噪聲的分析和控制[M]. 浙江:浙江大學(xué)出版社, 1987

          [2] 陳士剛,沙文瀚,杭孟荀,等. 某款純電動汽車用驅(qū)動電機(jī)噪聲分析[J]. 汽車零部件, 2019(1):22-24

          [3] 姚學(xué)松,陶文勇.某款電動汽車驅(qū)動用永磁同步電機(jī)噪聲分析[J]. 汽車零部件,2019,26(12):74-77

          (注:本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期)



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